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330MW機組脫硝系統(tǒng)運行優(yōu)化探討

作者: 2015年11月30日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量:
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本文通過對京科發(fā)電有限公司1號機組脫硝系統(tǒng)投運后的各系統(tǒng)參數(shù)進行分析,并根據(jù)運行過程中的實際情況進行合理的優(yōu)化調(diào)整,保證了脫硝系統(tǒng)及后續(xù)設備的安全、經(jīng)濟運行,減少了發(fā)電運行成本,為今后更好的滿足國家環(huán)
  本文通過對京科發(fā)電有限公司1號機組脫硝系統(tǒng)投運后的各系統(tǒng)參數(shù)進行分析,并根據(jù)運行過程中的實際情況進行合理的優(yōu)化調(diào)整,保證了脫硝系統(tǒng)及后續(xù)設備的安全、經(jīng)濟運行,減少了發(fā)電運行成本,為今后更好的滿足國家環(huán)保要求的同時,控制運行成本積累了寶貴經(jīng)驗。
 
  隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)保要求的提高,對煙氣中NOx的排放和控制日益引起人們重視,NOx的排放嚴重污染了環(huán)境,危害了人體健康和生態(tài)環(huán)境。抑制NOx的排放,是當前控制大氣污染的重要工作之一。我國NOx污染日益嚴重的根本原因是以煤炭為主的能源消耗結(jié)構(gòu),并且在短期內(nèi)這種格局也不會有所改變。在我國,火力發(fā)電廠是耗煤大戶,也是NOx排放的重點監(jiān)控單位,因此電廠燃煤鍋爐的NOx的減排和控制是今后環(huán)保控制工作的重點之一。2014年07月01日,國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合以布了新修訂的《火電廠大氣污染物排放標準》,燃煤鍋爐的NOx(以NOx計)排放標準降低到100mg/Nm3,在新的排放標準要求下,火電企業(yè)為了控制氮氧化物的達標排放,必須要加裝或改裝煙氣脫硝設施。
 
  1、概述
 
  內(nèi)蒙古京科發(fā)電有限公司(以下簡稱京科電廠)運行一臺330MW機組,鍋爐采用由北京巴布科克.威爾科克斯有限公司制造的型號為B&WB-1196/17.5-M,亞臨界參數(shù),自然循環(huán),一次中間再熱,煙氣擋板調(diào)溫、平衡通風,前后墻對沖燃燒方式,緊身封閉,固態(tài)排渣,全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)汽包爐。脫硝系統(tǒng)采用選擇性催化還原(SCR)工藝。反應器采用高塵型工藝布置,即反應器布置在鍋爐省煤器出口與空預器之間。催化劑選用平板型,布置二層,預留一層,配有相應蒸汽吹灰器(12臺)。采用液氨為還原劑,配有一套液氨儲存與氨氣制備供應系統(tǒng)。液氨儲罐系統(tǒng)按照一臺機組滿足脫硝效率7天的耗量考慮(液氨儲罐數(shù)量2臺,單罐儲存容積35m3,充裝系數(shù)預設80%,預裝33.6噸)。京科電廠脫硝系統(tǒng)于2014年7月9日開始噴氨調(diào)試。
 
  1.1、脫硝反應原理
 
  在催化劑的作用下,向溫度在280℃~420℃的煙氣中噴入氨氣,將NOx還原成N2和H2O,其主要反應如下:

  1.2、脫硝系統(tǒng)流程圖(圖1)

  圖1
 
  1.3、脫硝主工藝原則性系統(tǒng)圖(圖2)

  圖2
 
  1.4、脫硝系統(tǒng)運行調(diào)整
 
  1.4.1、SCR反應器的啟動:
 
  冷態(tài)啟動:鍋爐長期停運后,脫硝反應器也處于常溫狀態(tài),這種啟動方式稱為冷態(tài)啟動。在冷態(tài)啟動過程中,反應器溫度<150℃時,SCR的溫升速度應<5℃/min。
 
  溫態(tài)啟動:鍋爐溫態(tài)啟動時,反應器溫度>150℃,SCR的溫升速度<50℃/min,而根據(jù)鍋爐的啟動要求,溫態(tài)啟動的溫度上升速度一般不允許達到這一數(shù)值,因此熱態(tài)SCR啟動的溫升速度一般不作為主要控制對象。
 
  1.4.2、脫硝裝置主要運行調(diào)整內(nèi)容:
 
  1)SCR裝置運行過程中需進行調(diào)整的內(nèi)容主要包括:運行煙氣溫度、氨噴射流量、稀釋風流量、吹灰器吹灰頻率等。
 
  2)SCR噴氨最低連續(xù)運行溫度通常為315℃,最高溫度為420℃。
 
  3)當SCR入口煙氣溫度低于315℃時,停止氨噴射。
 
  4)SCR入口煙氣溫度大于420℃時,容易引起催化劑燒結(jié),降低脫硝性能,停止氨噴射。
 
  5)氨噴射流量控制。注氨流量是通過出口NOx濃度、脫銷效率及氨逃逸濃度控制。當氨逃逸濃度超過3ppm,而SCR出口NOx濃度沒有達到100mg/Nm3,減少氨氣注入量,把氨逃逸濃度降低至允許的范圍后,再查找氨逃逸高的原因。當氨逃逸值恢復到正常值后,才能繼續(xù)增大氨氣注入量,以保持SCR出口NOx在范圍內(nèi)。噴氨流量調(diào)節(jié)的前提是SCR反應器進出口的氮氧化物分析儀、氨氣分析儀、氧量分析儀工作正常,測量準確。
 
  6)稀釋風流量控制。稀釋風流量通常是根據(jù)設計脫硝效率對應的最大噴氨量設定,以使氨空氣混合物中的氨體積濃度小于5%。在氨/空氣混合器內(nèi),氨與空氣應混合均勻,并維持一定的壓力。對于噴嘴型氨噴射系統(tǒng),當停止氨噴射時,為避免氨噴嘴飛灰堵塞,應一直保持稀釋風機運行。
 
  7)吹灰器吹灰頻率。在SCR注氨投運后,要注意監(jiān)視反應器進出口壓損的變化。若反應器的壓損增加較快,與注氨前比較增加較多,此時要加強催化劑的吹灰。對于蒸汽吹灰器,每八小時進行吹灰一次。
 
  1.4.3、采取低氧燃燒技術,對氨耗率的控制
 
  通過低氧燃燒技術與值際氨耗率指標評比等方式,有效的對機組氨耗率控制在7kg/萬kwh左右(見圖3)。

  圖3
 
  2、脫硝系統(tǒng)投運后存在的問題
 
  2.1、對風煙系統(tǒng)的影響:脫硝系統(tǒng)投運后,增加了風煙系統(tǒng)阻力,改變了煙氣流場及流速,風煙系統(tǒng)阻力增加約500pa,風煙系統(tǒng)阻力的增加使引風機電耗增加,高負荷時引風機出力不足,在脫硝系統(tǒng)投運前應計算引風機的風壓、風量裕度,當風壓裕度不足時,應當對引風機進行改造,使引風機風壓、風量裕度均有10%左右的裕度較為合理,防止脫硝系統(tǒng)投運后,造成引風機發(fā)生失速或喘振異常事件。
 
  2.2、對主汽參數(shù)的影響:由于本公司燃燒器未進行改造,脫硝入口NOx含量遠高于設計值,導致氨耗量增加,為了降低氨耗量,鍋爐通過燃燒調(diào)整即低氧燃燒方式來控制入口NOx含量,最終減少噴氨量。低氧燃燒導致再熱汽溫度低于額定值,2014年七月份再熱汽溫度為523.70℃、去年同期未上脫硝再熱汽溫度為537.06℃;八月份再熱汽溫度為525.57℃、去年同期未上脫硝再熱汽溫度為534.57℃,再熱汽溫下降較為突出。
 
  2.3、對輸灰系統(tǒng)影響:因脫硝系統(tǒng)投運后煙氣含水量升高,飛灰含水升高,在輸灰過程中由于水分的增加降低了飛灰在輸灰管道內(nèi)的流動性,造成輸灰用氣量增加,使得空壓機運行臺數(shù)增加且空壓機卸載時間較短接近滿功率運行,2014年8月份空壓機耗電率為:0.336%,同比增加0.032%;飛灰含水量升高,長時間囤積后導致飛灰粘結(jié),灰斗落灰不暢,灰?guī)旆呕也粫常伙w灰含水后其粘度增加,將導致飛灰粘附力升高,造成部分陽極板、陰極線表面飛灰粘結(jié),從而影響除塵效率;飛灰含水后其比電阻降低,導電性提升,使得高壓整流變功耗降低(二次電壓明顯下降),但比原單半波運行模式相比耗電明顯升高,2014年08月份除塵變耗電率為:0.233%,同比增加0.018%;飛灰濕度增加會導致布袋表面沾灰,降低布袋的透氣性使除塵器差壓升高,系統(tǒng)阻力增加。
 
  脫硝投運由于鍋爐內(nèi)噴氨后產(chǎn)生的亞硫酸氫銨附著在飛灰顆粒上,導致飛灰顆粒比電阻降低,電除塵效率上升,電區(qū)輸灰量增加,以致輸灰壓縮空氣耗量增加。
 
  2.4、對脫硫系統(tǒng)的影響:脫硝投運后煙氣中生產(chǎn)的水分相應增加,水分通過電袋除塵器后在吸收塔內(nèi)部由于溫降析出進入吸收塔,降低脫硫補水量。
 
  2.5、對空預器的影響:由于含SOx的低溫煙氣中注入氨,在催化劑層產(chǎn)生硫酸氫銨(NH4HSO4)會導致催化劑的微孔結(jié)構(gòu)閉塞,性能下降,污染物NOx排放超標,在空預器冷段的傳熱元件上凝固下來,會造成空預器冷段積鹽與結(jié)垢,進而影響空預器的正常運行,長時間運行可能導致空預器堵塞。
 
  脫硝系統(tǒng)高含塵布置容易造成空預器堵灰的工藝流程圖(見圖4)

圖4
 
  3、應對措施:
 
  1)為防止SCR反應器因反應不完全生產(chǎn)亞硫酸氰胺,導致空預器及催化劑堵塞,增加空預器蒸汽吹掃次數(shù),對空預器定期進行5~6小時連續(xù)吹灰,加強運行人員對空預器煙氣側(cè)及一二風側(cè)差壓監(jiān)視。
 
  2)由于飛灰含水量升高,為防止電袋除塵器濾袋表面灰質(zhì)降低濾袋透氣性,將電除塵高壓整流變運行方式由單半波改為全波運行,加大高壓整流變出力,最大限度減少濾袋負荷。
 
  3)嚴格控制輸灰時間,控制輸灰壓力最高不得高于0.2MPa,防止灰量過多導致輸灰管路堵塞;隨時根據(jù)灰量情況及時調(diào)整輸灰周期及落灰時間。
 
  4)保證電袋除塵器高壓整流變最大功率輸出量,降低濾袋區(qū)域負荷情況,嚴格控制濾袋噴吹間隔,并嚴密減少電袋除塵器差壓,防止布袋因表面積灰后不能得到及時清灰而引起受潮,當電袋除塵器差壓超過1500Pa,及時組織進行離線噴吹。
 
  5)調(diào)整灰?guī)鞖饣L機電加熱器溫度至120℃,保證灰?guī)靸?nèi)部飛灰中的水分及時被熱氣化風帶走。
 
  6)增加灰斗電加熱器設定溫度及氣化風機電加熱器運行溫度,保證灰斗內(nèi)部存灰中及時受熱流化,防止飛灰囤積后因濕度過大導致板結(jié)。
 
  7)提高煙氣溫度將煙氣中液相水分汽化,增加煙氣中汽相水含量,減少煙氣中液相水量,提高煙氣品質(zhì)。
 
  8)加強引風機煙氣量與全壓對應關系,充分分析引風機特性曲線,保證風機在穩(wěn)定區(qū)內(nèi)運行。
 
  9)利用停機檢修期間,對再熱器受熱面或燃燒器進行改造,保證鍋爐在設計氧量范圍運行,保證蒸汽參數(shù)在合格范圍內(nèi)。
 
  4、結(jié)束語
 
  本文通過對京科發(fā)電有限公司1號機組脫硝系統(tǒng)改造后存在的問題進行原因分析,并根據(jù)分析原因進行有針對性的解決處理,保證了發(fā)電機組的安全、經(jīng)濟運行,減少了運行維護費用。同時通過分析隱患產(chǎn)生的原因,總結(jié)出預防各類問題及隱患的經(jīng)驗,為今后更好的進行脫硝系統(tǒng)運行維護積累了寶貴經(jīng)驗。
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標簽:機組脫硝系統(tǒng)

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