(記者 劉莉莉 特約記者 樊金嬌)今年以來,大慶石化將“節(jié)能就是增產(chǎn)、節(jié)約就是增效”貫穿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié),通過節(jié)約水資源消耗、優(yōu)化電力使用、深挖節(jié)氣潛力、創(chuàng)新蒸汽利用模式等措施,前11個(gè)月實(shí)現(xiàn)增效1.17億元,推動(dòng)企業(yè)綠色發(fā)展與效益雙提升。
節(jié)水攻堅(jiān),廢水變身新資源。大慶石化各部門和單位采取有效措施減少水資源消耗和廢水排放,聯(lián)手開展污水排放量梳理、雨水系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化、循環(huán)水系統(tǒng)換熱器泄漏檢測(cè)等工作,按下節(jié)水減污“快進(jìn)鍵”。為保證消防水系統(tǒng)維持正常壓力、穩(wěn)定循環(huán),大慶石化組織各單位對(duì)13個(gè)穩(wěn)高壓系統(tǒng)環(huán)路開展拉網(wǎng)式泄漏排查,逐點(diǎn)定位用水區(qū)域漏點(diǎn)并及時(shí)處理,將穩(wěn)高壓系統(tǒng)總補(bǔ)水量由每小時(shí)24.78噸降至約13噸,節(jié)水成效顯著。中水回用系統(tǒng)能將產(chǎn)生的廢水制成合格的、可再次用作循環(huán)水或者除鹽水的中水,是廢水處理與再利用的“轉(zhuǎn)換器”。大慶石化通過加強(qiáng)超濾化學(xué)清洗、更新自清洗式過濾器以及監(jiān)測(cè)反滲透各段出水水質(zhì)等方式,使回用水質(zhì)效雙增。前11個(gè)月,公司中水回用量達(dá)457.2萬噸,回用率由去年的14.67%提升至今年的27.58%。
度電必爭(zhēng),止住用電“出血點(diǎn)”。大慶石化各單位想方設(shè)法降低用電量,節(jié)省電費(fèi)支出。液蠟通過冷凍成型才能制成蠟板,煉油二部制蠟裝置區(qū)共有6條生產(chǎn)線,每運(yùn)行1個(gè)小時(shí)就要消耗3000余千瓦時(shí)的電。這個(gè)部干部員工因“時(shí)”制宜,根據(jù)不同時(shí)段電價(jià)動(dòng)態(tài)調(diào)整,“避峰就谷”停開設(shè)備,電費(fèi)支出直線下降。各運(yùn)行部門科學(xué)規(guī)劃大型設(shè)備運(yùn)行時(shí)間,合理停用部分耗電設(shè)備,以精細(xì)化管理全方位擰緊用電“閥門”。
節(jié)氣突破,精細(xì)調(diào)控降消耗。大慶石化成立加熱爐攻關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定“一爐一策”效率提升方案;以“周會(huì)議、月總結(jié)”形式對(duì)接加熱爐運(yùn)行動(dòng)態(tài),研究精細(xì)調(diào)控手段;通過優(yōu)化排煙溫度、爐膛過剩氧含量等關(guān)鍵參數(shù),使加熱爐熱效率有效提升,燃料氣消耗顯著降低。此外,大慶石化對(duì)汽油脫硫和柴油脫硫裝置進(jìn)行深度優(yōu)化調(diào)整,在乙烯裝置應(yīng)用高效爐管,減少原料切換次數(shù)。通過這些措施,前11個(gè)月大慶石化共節(jié)氣0.85萬噸。
節(jié)汽深挖,點(diǎn)滴匯聚增收點(diǎn)。北方冬季生產(chǎn)期漫長(zhǎng),蒸汽伴熱能耗居高不下。今年年初,大慶石化對(duì)煉油一部、乙烯一部等9個(gè)部門89套裝置的蒸汽伴熱進(jìn)行全面摸排,通過徹底停用、縮短投用時(shí)間、調(diào)節(jié)蒸汽用量等措施,節(jié)約蒸汽近3萬噸,增效超380萬元。優(yōu)化運(yùn)行方式是降低蒸汽用量的有效途徑,大慶石化通過實(shí)施鍋爐冬季“4+2”與夏季“3+2”運(yùn)行方案,蒸汽用量大幅下降。技術(shù)改造是推動(dòng)蒸汽成本下降的“硬核力量”。公用工程一部實(shí)施的水處理1號(hào)脫鹽水站除碳塔蒸汽加溫系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目,全年可減少1.0兆帕蒸汽消耗約1.47萬噸。作為給化工區(qū)提供采暖、伴熱用水的保供單位,公用工程二部管網(wǎng)作業(yè)區(qū)搶前抓早,在采暖期前對(duì)2座高溫水站的4臺(tái)換熱器進(jìn)行升級(jí)改造,以高溫凝液代替蒸汽加熱水源,累計(jì)節(jié)約蒸汽1119噸。
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