湖北某紡織公司,始建于1975年,占地面積85000平方米,員工1200余人,下設(shè)2個分廠,8個生產(chǎn)車間,具有年紡紗1.5萬噸,織布4000萬米的生產(chǎn)能力。
在2015年9月,我司組建*技術(shù)團(tuán)隊前往現(xiàn)場開展實地調(diào)研,為提高企業(yè)能源管理信息化、自動化、智能化水平,實現(xiàn)全面節(jié)能降耗,定制了一套智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)解決方案。
系統(tǒng)上線運行后,利用系統(tǒng)的在線分析和離線分析功能,分別從設(shè)備、工藝、管理三方面為該企業(yè)出具了節(jié)能分析診斷報告,根據(jù)報告中提出的整改建議,該企業(yè)完成整改,在滿足能源和生產(chǎn)精細(xì)化管理的同時,帶來了經(jīng)濟(jì)效益。
設(shè)備運行優(yōu)化節(jié)能
空壓機(jī)屬于紡織廠的用能大戶,該企業(yè)的空壓機(jī)系統(tǒng)屬于集中供氣,整個空壓機(jī)系統(tǒng)能耗占全廠總能耗的28%-30%,通過系統(tǒng)對空壓機(jī)的組合運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)當(dāng)停用6#空壓機(jī)時候,空壓機(jī)的整體能耗*小,而停14#空壓機(jī)的時候,整體能耗*大,用戶也偶有停運3#、4#、5#空壓機(jī),通過空壓機(jī)運行組合優(yōu)化,建議用戶多停用6#空壓機(jī),通過該項措施每年給用戶帶來6.3萬元/年的節(jié)能效益。
變壓器經(jīng)濟(jì)運行
通過系統(tǒng)變壓器經(jīng)濟(jì)運行功能分析,全廠兩條生產(chǎn)線,4個車間,共4臺變壓器,發(fā)現(xiàn)其中2臺變壓器長期存在非經(jīng)濟(jì)運行的問題,在和現(xiàn)場用戶溝通后,結(jié)合目前生產(chǎn)情況,進(jìn)行臨時性調(diào)整,目前啟用3臺變壓器,停用一臺變壓器,從而優(yōu)化變壓器運行模式,一年節(jié)約電費5.4萬元。
管理策略優(yōu)化節(jié)能
空調(diào)系統(tǒng)也是紡織行業(yè)耗電大戶,通過節(jié)能系統(tǒng)分析發(fā)現(xiàn)在11月份,環(huán)境溫度較低的情況下,空調(diào)仍在高速檔運行,通過系統(tǒng)分析建議用戶加裝智能溫濕度控制器,實時顯示溫濕度情況,通過報警提醒相關(guān)人員進(jìn)行溫濕度調(diào)節(jié),減少空調(diào)不必要的能耗,一年按4個月空調(diào)在低速檔運行計算,節(jié)省電費約6.7萬元/年。
目前我公司智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)不但實現(xiàn)了自動抄表代替被動落后人工抄表,替代各種形式能耗數(shù)據(jù)臺賬管理和抄報,還實現(xiàn)了實時監(jiān)視、報警、分析與統(tǒng)計,對超標(biāo)和運行異常報警,事故預(yù)判,事故追憶和歷史查詢,各種數(shù)據(jù)格式可導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)化文件,達(dá)到了減少人力成本,避免人為失誤,避免復(fù)雜工況環(huán)境干擾,提高準(zhǔn)確性和查詢效率的目的。
總結(jié):該智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)已在現(xiàn)場穩(wěn)定運行將近6年,通過設(shè)備運行優(yōu)化節(jié)能、工藝管控優(yōu)化節(jié)能和管理策略優(yōu)化節(jié)能三個層面上的全方位的節(jié)能措施,為企業(yè)帶來了18.4萬元/年的節(jié)能經(jīng)濟(jì)效益,同時通過遠(yuǎn)程平臺為企業(yè)的節(jié)能降耗工作提供持續(xù)的節(jié)能服務(wù)。
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