依靠技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)高效
2月19日,四川美豐化工股份有限公司正式對(duì)外發(fā)布消息,截至2月12日,該公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸合成氨裝置已連續(xù)運(yùn)行377天,創(chuàng)國(guó)內(nèi)同類(lèi)裝置運(yùn)行新紀(jì)錄,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
四川美豐黨委副書(shū)記陳潤(rùn)告訴記者,裝置連續(xù)運(yùn)行377天,靠的是該公司近幾年自主開(kāi)發(fā)的20多項(xiàng)新技術(shù),通過(guò)技術(shù)改造不斷對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備等進(jìn)行優(yōu)化,使合成氨裝置實(shí)現(xiàn)“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿(mǎn)、優(yōu)”運(yùn)行。
據(jù)介紹,該公司研究并建立了低能耗的生產(chǎn)工序模型,通過(guò)物料和熱量衡算以及化學(xué)平衡分析,自主開(kāi)發(fā)了獲2011年度國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)的氣頭大型合成氨裝置技術(shù)及能量?jī)?yōu)化技術(shù),實(shí)現(xiàn)了最佳技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的工藝流程和低能耗、性能優(yōu)良、運(yùn)行穩(wěn)定的大型合成氨裝置全部國(guó)產(chǎn)化,使裝置噸氨綜合能耗由1467千克標(biāo)煤降到1054千克標(biāo)煤。
天然氣供應(yīng)不足是近年來(lái)氣頭企業(yè)生產(chǎn)裝置長(zhǎng)穩(wěn)運(yùn)行遇到的普遍問(wèn)題。為解決壓力下降不足0.5兆帕致天然氣壓縮機(jī)不能發(fā)揮應(yīng)有能力的問(wèn)題,該公司對(duì)天然氣壓縮機(jī)的技術(shù)參數(shù)及生產(chǎn)開(kāi)機(jī)模式進(jìn)行分析論證后,對(duì)天然氣壓縮機(jī)一段缸進(jìn)行改造,使天然氣壓力在0.45~0.55兆帕的情況下還可多開(kāi)負(fù)荷1000千克/時(shí),多產(chǎn)氨2.2噸/時(shí),一年新增利潤(rùn)1300萬(wàn)元。
為解決夏季因聯(lián)壓機(jī)空一段溫度高、工藝空氣不足造成裝置不能開(kāi)高負(fù)荷的問(wèn)題,該公司工程技術(shù)人員大膽創(chuàng)新,反復(fù)實(shí)驗(yàn),實(shí)施對(duì)四臺(tái)壓縮機(jī)的空一段出口管加水夾套的技改,取得了立竿見(jiàn)影的好效果:聯(lián)壓機(jī)空一段排氣溫度直降10℃,夏季不需增開(kāi)空壓機(jī),降低了能源的消耗。更重要的是,設(shè)備運(yùn)行更安全,使裝置生產(chǎn)能力得到充分發(fā)揮。
四川美豐的前身為縣屬小氮肥企業(yè),原有裝備為20世紀(jì)70年代以天然氣為原料的常壓間歇法制氣、高壓氨合成和水溶液全循環(huán)法尿素的傳統(tǒng)技術(shù),生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)落后、設(shè)備效能低、經(jīng)濟(jì)效益差、缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,該公司不斷健全科技創(chuàng)新體系,目前設(shè)有國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、全國(guó)農(nóng)化服務(wù)中心、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,持續(xù)用先進(jìn)技術(shù)改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。
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