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大化集團(tuán)碳化工公司甲醇裝置再次投煤成功

作者: 2013年07月19日 來源: 瀏覽量:
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經(jīng)過兩個(gè)多月的停車檢修,10月5日23時(shí),大化集團(tuán)碳化工公司甲醇裝置再次投煤成功。   為確保甲醇裝置再次投煤工作順利進(jìn)行,在停車檢修過程中,大化集團(tuán)碳化工公司組織技術(shù)力量,針對(duì)上次開車暴露出的設(shè)計(jì)缺陷、制

    經(jīng)過兩個(gè)多月的停車檢修,10月5日23時(shí),大化集團(tuán)碳化工公司甲醇裝置再次投煤成功。

  為確保甲醇裝置再次投煤工作順利進(jìn)行,在停車檢修過程中,大化集團(tuán)碳化工公司組織技術(shù)力量,針對(duì)上次開車暴露出的設(shè)計(jì)缺陷、制造質(zhì)量及設(shè)備安裝問題,從設(shè)備、工藝兩個(gè)方面入手,先后對(duì)解析氣壓縮機(jī)、磨煤機(jī)的旋轉(zhuǎn)分離器、循環(huán)氣壓縮機(jī)等多臺(tái)大型設(shè)備進(jìn)行整修和工藝缺陷整改,共完成機(jī)泵換型改造以及配套大中小修近200項(xiàng)。

  此次開車與上次相比,最大的進(jìn)步是解析氣壓縮機(jī)順利并入生產(chǎn)序列。作為甲醇裝置的重要設(shè)備,解析氣壓縮機(jī)主要負(fù)責(zé)為輸煤系統(tǒng)補(bǔ)充提供合格的二氧化碳。上次開車前,解析氣壓縮機(jī)進(jìn)行單機(jī)試車時(shí),并沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。但在開車過程中,該設(shè)備卻始終不能并入生產(chǎn),從而無法完成氮?dú)廨斆号c二氧化碳輸煤的切換,輸煤系統(tǒng)只好繼續(xù)采用氮?dú)庾鳛檩斔蜌狻2捎玫獨(dú)廨斆汉?,在甲醇洗工序無法脫除,氮?dú)饫^續(xù)隨工藝氣進(jìn)入合成系統(tǒng),導(dǎo)致合成回路氮?dú)夥e累,循環(huán)氣量大,透平做功多,蒸汽消耗大,同時(shí),由于合成回路惰氣多,合成的粗甲醇中雜醇含量高,又會(huì)增加精餾工序的負(fù)擔(dān),進(jìn)而影響甲醇的質(zhì)量。為解決這一難題,在計(jì)劃停車檢修期間,碳化工公司組織設(shè)計(jì)院、設(shè)備制造廠家等有關(guān)單位召開專題會(huì),認(rèn)真分析原因,現(xiàn)場(chǎng)查找缺陷,發(fā)現(xiàn)是解析氣壓縮機(jī)管道配置偏離、單向閥設(shè)計(jì)位置錯(cuò)誤。經(jīng)更改管道位置、修改單向閥位置后,解析氣壓縮機(jī)順利并入生產(chǎn)序列,不僅大大降低了消耗,也有效提高了合成氣含量。

  國(guó)慶長(zhǎng)假期間,碳化工公司上下僅在10月1日這天休息,從10月2日開始,該公司員工就全力投入到開車前準(zhǔn)備工作中。10月5日23時(shí),甲醇裝置投煤成功;6日18時(shí)48分,產(chǎn)出粗甲醇。至8日下午,已累計(jì)生產(chǎn)粗甲醇500余噸,當(dāng)日20時(shí),精餾系統(tǒng)啟動(dòng),并于10日產(chǎn)出合格精甲醇500余噸。截至10月12日,甲醇裝置已產(chǎn)出粗甲醇1500余噸。

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