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淺層氣浮機在污水處理中應用技術(溶氣氣浮設備)

作者: 2014年01月20日 來源: 瀏覽量:
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淺層氣浮機是氣浮機的一種,它利用水在不同壓力下溶解度不同的特性,對全部或部分待處理(或處理后)的水進行加壓并加氣,增加水的空氣溶解量,通入加過混凝劑的水中,在常壓情況下釋放,空氣析出形成小氣泡
淺層氣浮機在污水處理中應用技術(溶氣氣浮設備)

 

  淺層氣浮機氣浮機的一種,它利用水在不同壓力下溶解度不同的特性,對全部或部分待處理(或處理后)的水進行加壓并加氣,增加水的空氣溶解量,通入加過混凝劑的水中,在常壓情況下釋放,空氣析出形成小氣泡,粘附在雜質絮粒上,造成絮粒整體密度小于水而上升,從而使固液分離。

  溶氣氣浮適用于處理低濁度、高色度、高有機物含量、低含油量、低表面活性物質含量或具有富藻的水。相對于其它的氣浮方式(詳見附錄1),它具有水力負荷高,池體緊湊等優(yōu)點。但是它的工藝復雜,電能消耗較大,空壓機的噪音大等缺點也限制著它的應用。

  氣浮設備是在水中通入大量微細氣泡,使其粘附于雜質顆粒上造成整體密度<1的狀態(tài),靠浮力使其上升至水面而使固液分離的一種凈水法。作為過濾工藝的預處理,對于低濁度的原水,溶氣氣浮工藝要優(yōu)于沉淀工藝,而當原水濁度>100NTU時,則不宜 采用氣浮法[1]。DAF工藝的主要設計參數包括停留時間、表面負荷率、回流比、溶氣壓力等。氣浮池的水力停留時間大致為5~15 min;表面負荷率為5~12m3/(m2·h),處理飲用水時溶氣壓力范圍為200~600kPa,回流比為5%~10%。優(yōu)化溶氣壓力和回流比 能夠有效地降低水廠的運行和維護費用。此外由于停留時間短,氣浮池的基建費用比沉淀池少,但卻能獲得更好的處理效果?!?/EM>

  1 試驗流程與設備 試驗原水為松花江水。

  快速混合池尺寸為200mm×200mm×200mm,反應池尺寸為300mm×300mm×800mm,沉淀 工藝的沉淀池尺寸為450mm×1200 mm×800mm,氣浮池的尺寸為450mm×200mm×800mm,均用有機玻璃材質加工制成。試驗采用的空壓機為Z-0.29/7型,溶氣罐為200×1500mm的鋼制罐體,內裝高度為800mm的階梯環(huán)填料。 

  濁度檢測采用2100A型濁度儀。UV254和TOC檢測分別采用752紫外光柵分光光度計和TOC測定儀。水溫對除濁效果的影響每年的11月中旬至第二年的4月中旬間松花江水質具有低溫、低濁的特點(水溫為0℃、濁度為10NTU左右、pH值在6.8左右),在6、7月間水溫在20℃左右,濁度為70NTU左右。試驗期間投加的混凝劑為硫酸鋁,低溫期投加量經小試確定為40mg/L,采用活化硅酸作為助凝劑,投量為5mg/L。在較高溫度和濁度下的混凝劑投量為25mg/L。為了對比氣浮與沉淀工藝對固液分離的效果,兩套工藝流程中對混合池、反應池、投藥量及混合強度等前續(xù)工藝采用了相同的運行參數?;旌铣刂械目焖倩旌蠒r間為2min,G值為420s-1,反應池反應時間為20min,G值為10s-1,氣浮池水力停留時間為10min,回流比采用8% ,沉淀池中水力停留時間為1h,表面負荷率為氣浮池的1/6。

  對兩種工藝的處理效果差異分析如下: 

  根據斯托克斯公式[2],假定一個絮凝顆粒的直徑為50μm,密度為1.01g/mL,則在20℃時此顆粒的沉降速度為0.05m/h,沉淀池的表面負荷率一般在0.75~1.6m3/(m2·h),所以該顆粒不會被沉淀去除。如果顆粒要得到0.75m/h的沉速,則顆粒需要成長到178μm的直徑才能被去除。在0℃時水的動力粘度系數為20℃時的1.8倍,對于同樣狀況的絮凝顆粒,0℃時在沉淀池中的沉速為0.03m/h。要使顆粒得到0.75m/h的沉降速度,則該顆粒需長到245μm的直徑?!?/EM>

  在考察水溫對處理效果的影響時,必須考慮溫度對絮凝顆粒的穩(wěn)定性、顆粒與顆粒以及顆粒與氣泡之間結合性能的影響。在低溫時由于水的粘度較大,顆粒周圍的水化膜較厚,顆粒的親水性加強,從而使得顆粒能夠在水中穩(wěn)定地存在。尤其在低濁度時,由于水中膠體顆粒物數量較少,因而與混凝劑有效碰撞脫穩(wěn)的機會也少,在實際生產中往往不得不采用加大投藥量的方法來提高處理效果。采用DAF工藝時,由于通入空氣,氣泡和顆粒相互碰撞粘附幾率增大,使顆粒的密度變小而更容易浮至水面被去除?!?/EM>

  2.2 反應時間對除濁效果的影響

  無論在低溫或高溫,對于沉淀工藝而言,要想獲得較高的濁度去除率,反應池中的反應時間應不少于20min。而對于氣浮工藝而言,只需要5min的反應時間就能獲得很高的去除率,這是因為沉淀法是依靠絮凝顆粒不斷長大而下沉,在低濁度時顆粒有效碰撞幾 率降低因而使得顆粒成長的時間較為緩慢,據有關資料介紹為20~30min。氣浮法則借助于微氣泡的粘附作用,從而使得反應時間比沉淀法短DAF一般設置在生物處理單元之前,物理處理單元之后,習慣上將其歸為物理處理單元。若設為兩級浮選,為了方便節(jié)約,平面布置時常將一、二級浮選池并列,一、二級浮選池是約有500mm左右的液位差保證污水從一級浮選池流動到二級浮選池,而取消提升泵達到節(jié)能效果。體現在豎向布置上,即在設計、施工時必須嚴格控制刮渣機拖架(板)、可調節(jié)堰和除渣槽頂的標高,這一點非常重要,是關鍵因素之一,否則會嚴重影響氣浮效果(泡沫層無法用機械方法撇除),這也正是必須采用可調節(jié)出水堰的原因所在主要由空氣飽和設備(也稱壓力溶氣系統(tǒng))、空氣釋放設備(也稱溶氣釋放系統(tǒng))和氣浮池(也稱氣浮分離系統(tǒng))等組成。目前,溶氣氣浮工藝的設計和最佳操作的確定,需要依靠中試和經驗。以下,根據各種應用中總結出的經驗,分別介紹各個組成部分的設計原理。對濃度大、浮渣多,在固液分離時形成擁擠上浮現象的應減小上浮速度,否則浮渣層太厚會造成落渣,或因分離區(qū)容積過小而影響分離效果選取集水系統(tǒng)時,盡可能做到集水均勻,不讓上浮較慢的細小帶氣絮粒流出池外。為此,應避免短流、快部滯流、碰壁回流等不良現象出現。當溶氣氣浮池的水力負荷>10 m3/m2•h時,很容易出現氣浮出水攜帶氣泡進入后續(xù)濾池的情況,氣泡會存在于濾池的上層。雖然有人發(fā)現濾池中氣泡的存在會有利于水中顆粒的去除,但是它會導致濾池水頭損失的急劇升高,從而使濾池運行周期顯著縮短,因此應該避免濾池進水中氣泡的存在,所以在大幅度提高溶氣氣浮池水力負荷的同時,必須設置脫氣系統(tǒng)(具體內容見附錄2)以保證工藝的正常運行。

  安裝簡易,靈巧的刮渣設備,以便刮渣時不致擾動浮渣層而產生落渣,影響出水水質。

   國內外氣浮池的設計參數變化范圍很大,我國主要采用以下參數:

  接觸區(qū): 停留時間 > 2.0min

  表面負荷率 36~72 m3/m2•h

  分離區(qū): 表面負荷率 7.2~10.8 m3/m2•h

  2.3.5 根據《中華人民共和國國家標準室外排水設計規(guī)范》第8.2.9條 氣浮池可采用矩形或圓形。矩形氣浮池的設計應符合下列要求:

  一、氣浮池應設置反應段,反應時間宜為10~15min;

  二、每格池寬不應大于4.5m,長寬比宜為3~4;

  三、有效水深宜為2.0~2.5m,超高不應小于0.4m;

  四、污水在氣浮池分離段停留時間不宜大于1.0h;

  五、污水在池內的水平流速不宜大于10mm/s;

  六、氣浮池端部應設置集沫槽;

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