1.問題
合成氨裝置中氨回收單元配備有兩臺高壓洗滌水泵10P001A/B,由F.PERONI公司制造,型號TITANO31.20,臥式三缸柱塞泵,由22kW電機驅(qū)動,并配有一齒輪減速箱。曲軸箱采用恒油位飛濺潤滑,裝N150抗磨齒輪油14L。泵自投入使用以來,軸瓦等零部件使用周期約為18個月。因國產(chǎn)配件訂貨周期短,價格低廉。檢修時,連桿大、小頭瓦,銷子等使用了國產(chǎn)配件。泵正常運行時溫度應(yīng)在45℃左右,但開啟10h后溫度升至80℃,且溫升越來越快。拆開曲軸箱檢查發(fā)現(xiàn)底部沉積大量合金碎片和屑末。十字頭銷頭瓦磨損嚴重,部分已磨透。銷子也磨出環(huán)狀深槽。大頭瓦部分合金因磨損過熱而皇蜂窩狀脫落,曲軸軸頸上粘有大量的軸瓦合金,且表面粗糙。
2.原因分析
配件結(jié)構(gòu)和材料有缺陷:大頭瓦、十字頭銷頭瓦為雙金屬薄壁瓦,內(nèi)壁合金不均勻,耐磨性差,工作面易磨損或溶化脫落;國內(nèi)十字頭銷頭瓦與原件對比,沒有開口、缺少彈性和張力。有開口的銷頭瓦收縮后,裝入十字頭中脹開能裝配緊。無開口的銷頭瓦過盈量小會出現(xiàn)跑圈現(xiàn)象,即襯套旋轉(zhuǎn),磨損較快,雖可涂鎖固膠,但油溫略高時效果就不好。反之,過盈量大,裝入后收縮變形收口,銷子不易裝入。銷子表面硬度低、不耐磨。大頭瓦鋼殼彈性差、強度低,定位槽角度不合適、缺少棱角,不能與連桿內(nèi)孔很好地脹緊定位,有時出現(xiàn)跑圈現(xiàn)象。
潤滑不良:由于曲軸軸頸有磨損且略顯橢圓。原采用飛濺潤滑,由于飛濺潤滑中無過濾器,潤滑油中的雜質(zhì)及磨損的金屬鐵屑得不到過濾,同時潤滑油本身不帶壓且貓度較高,易造成油孔堵塞,使泵發(fā)熱和磨損加劇。
3.改進
除對配件進行改進外,著重改善潤滑條件。將曲軸箱的飛濺潤滑方式改為強制潤滑,油泵入口加一過濾器。曲軸的兩端滾柱軸承正常油位時,仍可采用飛濺潤滑。改進后,潤滑油壓力為0.02MPa,夏季長時間運行油溫穩(wěn)定在45℃。
4.采用摩擦表面再生技術(shù)
“摩圣”是一種金屬摩擦表面再生劑,當其到達設(shè)備的金屬摩擦表面,便對金屬表面進行超精磨合,在此過程中完成對表面的清洗,同時“摩圣”粒子會進一步細化;在局部接觸點的超高壓力作用下,“摩圣”粒子“融合”到金屬層的晶格上,改善了金屬層的晶體結(jié)構(gòu),在微觀的低凹處發(fā)生了“摩圣”粒子、金屬粒子和其他參與物質(zhì)的合成硬化作用。
曲軸箱使用“摩圣”技術(shù)后,夏季高溫時曲軸箱溫度在46℃左右。泵累計運行14個月后,進行了解體檢查,各摩擦表面情況良好,尤其是大頭瓦、銷頭瓦摩擦面非常光潔,無任何剝落和劃痕,比新瓦還顯致密。泵運行將近兩年,情況良好。
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