近日,齊魯石化腈綸廠廢水噴槍與燃料油噴槍經(jīng)過(guò)技術(shù)改造后正式投用,大大降低了能耗,平均每小時(shí)可節(jié)約天然氣用量120立方米,年可創(chuàng)效467萬(wàn)元。燃燒效率的提高也使廢料中的有害成分充分分解,有效控制了煙氣排放造成的二次污染。該技術(shù)為國(guó)內(nèi)首創(chuàng),已申請(qǐng)專(zhuān)利。
據(jù)介紹,2011年,該廠丙烯腈裝置擴(kuò)能后,裝置廢水量與硫銨焦油量大增,致使焚燒爐負(fù)荷升高,天然氣用量居高不下。為提升裝置運(yùn)行水平,該廠丙烯腈車(chē)間設(shè)備主任王東廷通過(guò)研究,分別對(duì)焚燒爐廢水與硫銨焦油噴槍進(jìn)行了技術(shù)改造。通過(guò)為丙烯腈裝置廢水噴槍加裝螺旋紋流段,提高了水汽混合的速度和均勻度,同時(shí)縮小槍頭流道寬度,提高了水汽混合的速度、均勻度和霧化效果,使廢水在爐膛中的燃燒狀況大大提升。相同的工況下?tīng)t溫升高40℃,每小時(shí)可節(jié)約天然氣用量40立方米。按照同樣的原理,王東廷又對(duì)燃料油噴槍進(jìn)行了結(jié)構(gòu)改造,增加混流室,采用兩次蒸汽霧化法,徹底解決了焦油霧化效果差、燃燒不完全等問(wèn)題。
兩桿噴槍技術(shù)改造后,廢硫銨焦油與蒸汽在新型噴槍腔體內(nèi)能夠充分混合,噴入爐膛內(nèi)后霧化均勻,燃燒完全,提高了熱效率,平均每小時(shí)可節(jié)約天然氣用量120立方米。
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