“就安裝了一個排汽閥,不僅解決了制約夏季大負(fù)荷生產(chǎn)的難題,而且大大減輕了我們的工作量,技術(shù)的力量真是太強(qiáng)大了?!薄奥犝f經(jīng)過這么一改,一年能增效180萬元呢!”8月25日,撫順石化公司石油二廠苯乙烯裝置的幾名操作員邊在現(xiàn)場巡檢邊感嘆道。
往年夏季高溫時節(jié),苯乙烯裝置脫氫反應(yīng)物料后冷器E-306的冷后溫度高、冷卻效果不好、操作員每15分鐘就得手動進(jìn)行一次凝液罐的排液操作工作量大,這三個難題成了苯乙烯車間技術(shù)人員的“心病”。他們經(jīng)過深入調(diào)查、反復(fù)討論測算后發(fā)現(xiàn),后冷器E-306上部直徑為500毫米的循環(huán)水出口管線呈“門”形,生產(chǎn)運(yùn)行時管線內(nèi)的空氣形成氣阻無法排出,大大降低了循環(huán)水的流量,從而嚴(yán)重影響換熱器的換熱效果。
“病根”找到后,該車間抓住6月份裝置檢修的時機(jī),在后冷器E-306循環(huán)水管線出口的*高點(diǎn)向上開孔,安裝了一個直徑為20毫米的排汽閥門。該閥投用后,系統(tǒng)排汽量明顯增加,循環(huán)水流量也增加了500-600立方米/小時,換熱器的換熱效果顯著提升。
6月末,苯乙烯裝置結(jié)束檢修恢復(fù)生產(chǎn)后,后冷器E-306的冷后溫度一直沒有超過33攝氏度,大大低于設(shè)計(jì)指標(biāo),完全滿足了高溫條件下裝置大負(fù)荷生產(chǎn)的需要,裝置生產(chǎn)負(fù)荷迅速提升至96%左右。現(xiàn)在外操人員現(xiàn)場排液頻次已改為兩小時一次。
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