能源安全是國民經濟社會發(fā)展的重要保障。我國煤層氣開發(fā)具備支撐年產400億~500億立方米的資源基礎,不僅能大大減小煤礦開采的瓦斯風險,而且是天然氣供應的重要補充。臨汾煤層氣分公司作為非常規(guī)資源勘探開發(fā)專業(yè)隊伍,自2013年啟動5億立方米煤層氣產能建設以來,一直致力于探索煤層氣田效益開發(fā)的有效途徑。
延川南煤層氣田坐落在晉陜交界的黃河峽谷區(qū),屬典型的黃土塬地帶,境內溝壑縱橫。氣田平均井深超過1300米,加之低品位、低滲透、低產出的“三低”特點,實現效益開發(fā)難度很大。
氣田共有生產平臺210個,氣井940口。起初的生產模式為一人值守一口單井。隨著電網、管網的建成,改為一個班組集中值守一片井區(qū)。由于工區(qū)地形起伏大,人工巡井、錄取資料效率低且勞動強度大,往往隔壑相望的兩口井,直線距離只有幾百米,卻需要繞行幾公里甚至幾十公里。
2015年自動化系統(tǒng)建成投運后,氣井管理由人工操作變?yōu)檫h程操作,實現自動采集數據和電子巡井。2018年底,氣田成立信息化工作室,把信息化專業(yè)技術人員抽調出來,專門從事系統(tǒng)運維和開發(fā)。工作室成立以來,完成井場傳輸終端優(yōu)化等技改20多項,直接創(chuàng)效400多萬元;形成一套生產井動態(tài)異常響應體系,發(fā)現并及時處理異常停抽1800多井次、生產參數突變5500多次,有效保證氣井排采的連續(xù)性?,F在,所有采氣平臺、兩個排采水處理站和3號集氣站實現無人值守,員工數比產建時減少2/3,人均勞動效率大幅提高。下一步,所有集氣場站將實現無人值守。
人是生產的第一要素,改革的*終目的是解放生產力、提高效益。2018年,我們進行了一次全面深化改革,撤銷采氣管理區(qū),推行班站經營承包管理,實行廠到班站一級管理;機關推行大部制,將10個科室整合成5個,成立生產指揮中心,集生產運行、現場監(jiān)控、信息化管理為一體。機關前移一線,直接到現場服務。
此次改革突出項目集中管控、高效指揮、產銷結合,凸顯自主經營承包,劃小承包單元,考核指標落實到領導班子、管理部門和基層班站,落實到人;同時,推行“AB崗”管理模式,著力培養(yǎng)綜合型、復合型人才,化解結構性缺員矛盾。
自主經營承包推行后,各班站圍繞產量目標,加強氣井分級管理,確保異常井及時發(fā)現、有效處理;重點關注高產井,高效實施技術措施,快速恢復產能;密切跟蹤遞減井,強化現場核查,及時跟蹤調整,確保生產穩(wěn)定。
圍繞成本、效益目標,各班站根據內部買單制,力爭自己能干的活兒自己干,自己能承包的活兒爭著承包。1號班站盡管身處氣田主產區(qū)、承擔氣田60%的產量,但國新能源集團榆社區(qū)塊煤層氣排采技術服務項目一中標,他們就立即請纓派出班組承包項目,主動為單位創(chuàng)收,成為*走出系統(tǒng)開展煤層氣技術服務的班組。
2號班站通過內部競標,中標內襯油管加工、抽油桿修復項目。項目承包以來,他們在完成氣井、集氣站生產任務的基礎上,加工內襯油管2000多根,修復抽油桿2500多根,創(chuàng)效70多萬元。
中心站是氣田的銷售終端。每天,他們按照銷量、現金操作成本、電耗、設備管理指標對員工進行考核,每月按得分核發(fā)當月績效工資。與承包前相比,員工工作效率提升,設備故障率、電耗明顯下降。
設備管理班開展專項整改,整合零散物資,將鑒定為無用、低效、報廢的物資分類集中存放,及時與系統(tǒng)內單位調劑閑置設備,減少折舊,提升設備使用率。他們在原有700平方米廢舊管桿存儲場的基礎上,擴建起1500平方米能存放9萬米油管、10萬米抽油桿及地面工程材料的存儲倉庫。
上半年,氣田銷售煤層氣1.55億立方米,利潤完成年度預算的56.1%;千方氣現金操作成本較預算下降29.7%,千方氣完全操作成本較預算下降26.2%。
(作者為華東石油局臨汾煤層氣分公司經理)
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