山西焦化甲醇廠精餾工序3臺再沸器用汽設(shè)備采用蒸汽冷凝水回收新技術(shù),使資源得到循環(huán)使用,既減少了能源消耗,降低了生產(chǎn)成本,又凈化了生產(chǎn)環(huán)境,取得環(huán)保、節(jié)能、經(jīng)濟(jì)三重效益,投運(yùn)1年來創(chuàng)效益400余萬元。
在20萬噸/年甲醇改擴(kuò)建項(xiàng)目籌備前期,山西焦化設(shè)計(jì)研究院與生產(chǎn)處等單位專業(yè)技術(shù)人員認(rèn)真分析研究,計(jì)算參數(shù),在對工藝設(shè)備技術(shù)、節(jié)能經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行比較的基礎(chǔ)上,針對國內(nèi)甲醇精餾工序預(yù)塔、加壓塔、回收塔3臺再沸器用汽設(shè)備的水量、熱能流失嚴(yán)重的現(xiàn)象,將蒸汽冷凝水回收技術(shù)研究成果成功運(yùn)用到甲醇精餾工序設(shè)計(jì)中。該技術(shù)突破傳統(tǒng)技術(shù),利用蒸汽壓力輸送冷凝水,解決了以往冷凝水需動(dòng)力設(shè)備輸送而導(dǎo)致資源浪費(fèi)、污染環(huán)境等諸多難題;將工藝系統(tǒng)中的集水加壓罐集分離、儲存和輸送于一體,采用自動(dòng)化控制,大大提高了運(yùn)行中冷凝水、閃蒸汽、乏汽和熱能的回收利用率。
這項(xiàng)技術(shù)通過運(yùn)行考核,可回收冷凝水27噸/時(shí),熱能約98%,達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)要求;充分利用閃蒸汽和乏汽的潛熱,提高了能源利用效率,為冷凝水回收技術(shù)和設(shè)備的開發(fā)研究開辟了新途徑。
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