臥式螺旋卸料離心機環(huán)化廢水處理應(yīng)用

作者: 2013年07月22日 來源: 瀏覽量:
字號:T | T
氯氣與水直接反應(yīng)生成次氯酸,次氯酸與氯丙烯在反應(yīng)器中連續(xù)而均勻地反應(yīng)生成二氯丙醇(DCH)。其中包括1,3-DCH(占34%)和2,3-DCH(占66%)。 二氯丙醇和氫氧化鈣水溶液發(fā)生環(huán)化反應(yīng)生成環(huán)氧氯丙烷。該反應(yīng)轉(zhuǎn)化率高達

    氯氣與水直接反應(yīng)生成次氯酸,次氯酸與氯丙烯在反應(yīng)器中連續(xù)而均勻地反應(yīng)生成二氯丙醇(DCH)。其中包括1,3-DCH(占34%)和2,3-DCH(占66%)。

    二氯丙醇和氫氧化鈣水溶液發(fā)生環(huán)化反應(yīng)生成環(huán)氧氯丙烷。該反應(yīng)轉(zhuǎn)化率高達98%,比較而言,1,3-DCH轉(zhuǎn)化速度比2,3一DCH要快,一般情況下,提高溫度和堿的濃度,降低DCH的濃度能提高轉(zhuǎn)化率。由于該生產(chǎn)過程采用了石灰乳作為原材料,反應(yīng)產(chǎn)生的工業(yè)廢水中含有大量CaC12、Ca(OH)2等。

    工業(yè)廢水水量,162m3/h;pH值>11;COD值,2200~2400mg/L;懸浮物,5000~8000rag/L;Ca值,1O400—12024mg/L。

    離心機的分離過程包括以下幾個階段。(1)混合和加速階段。含渣廢水與絮凝劑在進料室內(nèi)進行混合并得到加速,確保含渣廢水以最佳狀態(tài)進入分離區(qū)。(2)澄清階段。在離心力的作用下,絮凝顆粒在轉(zhuǎn)鼓的直線段快速分離并沉降。分離的上清液通過設(shè)在轉(zhuǎn)鼓尾端的堰口排出。(3)壓縮階段。螺旋推進器將沉降固體推送至卸料端,污泥在離心力的作用下得到進一步壓縮,并釋放出孔隙水。(4)雙向擠壓階段。在轉(zhuǎn)鼓的圓錐段,廢水泥渣受到雙軸向擠壓作用,螺旋輸送器經(jīng)過適當?shù)脑O(shè)計,沿軸向方向產(chǎn)生擠壓力。配合離心機的壓縮作用,進一步將泥渣的毛細水擠出。(5)控制固體停留時間。當進入離心機的泥渣量和泥質(zhì)發(fā)生變化,為始終保持最佳的脫水效果,連續(xù)控制離心機轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的固體總量。
 
    由于環(huán)化廢水水量大,固含率較低,初始條件達不到臥螺機的處理要求,為了提高臥螺機的工作效率,改造過程考慮先進行機械沉降,同時選用聚酯酰胺作為絮凝劑,提高廢水固含量,然后再進入臥螺機處理。改造技術(shù)流程見圖1。
 
    現(xiàn)環(huán)氧丙烷皂化廢水預(yù)處理裝置出水懸浮物SS值平均高達8960mg/L;而環(huán)化廢水預(yù)處理裝置出水懸浮物SS值平均356mg/L。環(huán)化廢水預(yù)處理裝置懸浮物SS值平均4477mg/L,出水懸浮物SS值平均284mg/L。
 
    采用臥式螺旋卸料離心機效果好,且泥渣含水率約達到百分之七十。該裝置原有中和裝置,由于pH值監(jiān)測電極滿足不了現(xiàn)有的工藝參數(shù),故障率高;同時現(xiàn)采用的碳鋼管作為該系統(tǒng)污水管,一旦pH值調(diào)節(jié)不穩(wěn)定,容易造成系統(tǒng)腐蝕,返修率高,故將該中和系統(tǒng)停用。

全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標簽:

分享到:
免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負責。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062