污泥離心脫水機在硫酸污泥處理中的應(yīng)用

作者: 2013年07月22日 來源: 瀏覽量:
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周飚(浙江省環(huán)境保護科學(xué)設(shè)計研究院,浙江杭州310007)【摘要】硫酸污泥的處理由于其產(chǎn)生量大、含水率高、粘度大等原因已經(jīng)成為一個行業(yè)性的技術(shù)難題。某硫酸生產(chǎn)企業(yè)率先在行業(yè)中使用臥螺式污泥離心脫水機,對硫酸
                                        周飚

                    (浙江省環(huán)境保護科學(xué)設(shè)計研究院,浙江杭州310007)

    【摘要】硫酸污泥的處理由于其產(chǎn)生量大、含水率高、粘度大等原因已經(jīng)成為一個行業(yè)性的技術(shù)難題。某硫酸生產(chǎn)企 業(yè)率先在行業(yè)中使用臥螺式污泥離心脫水機,對硫酸污泥進行離心脫水處理,脫水后的干泥作為水泥、磚瓦等建材的生產(chǎn) 輔料,離心液代替清水用于礦渣灰的增濕,基本解決了硫酸污泥的處理問題,取得了較好的社會、環(huán)保及經(jīng)濟效益。

    【關(guān)鍵詞】污泥離心脫水機;污泥;處理;應(yīng)用

    一、前言

    礦制硫酸裝置的污水因其水量大、酸度高、成分復(fù)雜而 成為環(huán)境治理的一個難題,一般都采用中和、沉降工藝進行 處理,尤其是處理過程中產(chǎn)生的硫酸污泥由于產(chǎn)生量大、含 水率高、粘度大,造成難以處理、運輸和堆存,更成為一個 行業(yè)性的技術(shù)難題。

    筆者曾參與了某硫酸生產(chǎn)企業(yè)對硫酸污泥處理的技改工 作,該技改中運用污泥離心脫水技術(shù),率先在國內(nèi)的同行業(yè) 中對硫酸污泥進行離心脫水處理,取得了較好的技改效果和 經(jīng)濟效益。

    二、現(xiàn)狀分析

    1、污泥處理方法

    該企業(yè)建有一套300t/h的硫酸污水處理裝置,采用電石 渣中和、自然沉降工藝并添加絮凝劑以提高沉降效果。正常 生產(chǎn)情況下的污水量為150~200t/h,主要為自酸洗凈化工序 的稀酸洗滌水,其它還包括焙燒除塵水、生產(chǎn)場地及設(shè)備的 沖洗水以及事故時的短期排放廢水等。污水的酸度較高,含 塵量大,水質(zhì)較為復(fù)雜。

    污水沉降池中沉降下來的污泥約300t/d,主要成分為礦 塵,其它還包括污水中和反應(yīng)產(chǎn)生的鈣鹽沉淀及金屬鹽類的 氫氧化物沉淀,含水率較大,約70~80%。

    污水沉降池的底泥用污泥槽車送至污泥處理場進行自然 晾干處理,然后由人工挖掘后用于水泥、磚瓦等建材的生 產(chǎn)。

    2、存在的主要問題

    在長期的生產(chǎn)中,污泥處理的問題已日益突出,影響了 污水處理效果及企業(yè)的進一步發(fā)展,主要在于:

    (1)污泥處理場的環(huán)境污染

    雖然該污泥處理場占地面約有1.5公頃,由于長期接收 污泥,且污泥的自然晾干受自然條件的約束,效率低下,晾 干周期較長。并且經(jīng)自然晾干的污泥含水量仍然較高 (20~25%)且粘度較大,較難直接用于建材的生產(chǎn),故銷 路不暢,大量的污泥滯留在處理場中,該污泥處理場早已不 堪重負,同時也給周邊帶來了一定的環(huán)境污染。

    (2)影響污水處理效果及生產(chǎn)負荷

    污泥處理場的處理能力不足直接影響了污泥的正常排放 及污水裝置的處理效果,并且間接地影響了硫酸裝置的生產(chǎn) 負荷。

    (3)處理費用高

    污泥的運輸采用污泥槽車,運輸費用較高;而污泥處理 場主要為人工操作,人工費用也較高。

    三、技改方案及過程

    為徹底解決硫酸污泥的處理問題,企業(yè)在對目前國內(nèi)污 泥處理技術(shù)及設(shè)備進行大量調(diào)研的基礎(chǔ)上,提出了采用污泥 脫水離心機對硫酸污泥進行強制脫水的技改方案。

    1、技改方案

    企業(yè)根據(jù)本廠硫酸污泥的特點及處理量等工藝參數(shù),對 目前比較常用的帶式、轉(zhuǎn)筒式、滾壓式及離心式污泥脫水機 等進行了對比,最終選擇了臥式螺旋卸料沉降離心污泥脫水 機(以下簡稱離心機)對硫酸污泥進行離心脫水處理,具體 的技術(shù)方案為:

    (1)將沉降于污水沉淀池底部的底泥用立式污泥泵輸 送至污泥離心機進行脫水。(2)經(jīng)脫水的污泥(干泥)從 下料口直接放至焙燒爐的渣灰皮帶上隨礦渣一起外銷,離心 液經(jīng)離心機溢流口連續(xù)排放至新建的離心液池,再用污水泵 送至硫酸污水處理裝置再進行沉淀處理。

    2、技改過程

    (1)初步試驗情況

    企業(yè)首先選用了1臺LW500×1500-N型離心機進行污泥 脫水的初步試驗。該離心機由高速轉(zhuǎn)鼓、螺旋和可調(diào)速的雙 驅(qū)動機械差速器等部件組成,屬于錐柱型結(jié)構(gòu)。裝置投運初 期的運行情況較為不正常,主要的問題為:

    ①脫水效率低,脫水后的污泥含水量仍然較高,約為 20%,較難混入礦渣中。②離心機運行不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn) 轉(zhuǎn)鼓結(jié)死及下渣口堵塞的現(xiàn)象,造成離心機振動大、過負荷 跳車等現(xiàn)象,裝置無法連續(xù)正常運行。③離心液中含有大 量的細小顆粒,重新返回到污水處理系統(tǒng)后增加了沉淀池中 污水細小顆粒的相對含量,使污水中懸浮物的沉降性能下 降,造成外排污水的懸浮物排放質(zhì)量下降。

    針對初步試驗中出現(xiàn)的問題,企業(yè)進行了仔細地分析與 研究,認為主要原因一是行業(yè)內(nèi)在使用離心機對硫酸污泥進 行脫水方面可借鑒的經(jīng)驗較少,在離心機的結(jié)構(gòu)、選型上及 操作、維護方面存在著較多需要摸索、改進的地方,二是離 心液中的大量細小顆粒影響了硫酸污水的正常沉降,需改進 離心液的處理方法。

    (2)整改工作

    根據(jù)分析結(jié)果,企業(yè)制訂了改進方案,主要從離心機本 體結(jié)構(gòu)、離心液處理方法等方面進行了改進。

    ①離心機本體的改進

    企業(yè)合同污泥離心機生產(chǎn)廠家一起對離心機進行了試驗 及改進,針對硫酸污泥粘度大等特性,主要進行以下方面的 改進:

    (1)離心機的型號由LW500×1500-N改為LW400× 860-N;(2)離心機轉(zhuǎn)鼓表面噴焊硬質(zhì)合金,工作長度由 1500mm縮短至860mm;(3)差速器功率由7.5KW改為 11KW,付電機的功率由5.5KW改為7.5KW,主、副機的差 轉(zhuǎn)速從15轉(zhuǎn)/分調(diào)整為35轉(zhuǎn)/分;(4)內(nèi)螺旋表面噴焊耐磨層 并降低內(nèi)螺旋推料器速度,同時改進下渣口的位置,確保污 泥出料正常,減少機內(nèi)的污泥堆積。

    經(jīng)過整改后,較好地解決了離心機易堵及穩(wěn)定運行的問 題,離心機的處理量約為12~15t/h,可滿足300t/d的污泥處 理要求,單機的連續(xù)正常運行時間可達到20天左右;離心效 率也有較大提高,脫水后的干泥含水量為10~12%左右,滿 足與礦渣一起混合外運的要求。

    ②離心液處理方法的改進

    企業(yè)對硫酸焙燒爐下渣系統(tǒng)的渣灰熄滅器及下灰雙軸的 噴頭進行了改造并重新進行配管,將離心液全部用于渣灰熄 滅器及下灰雙軸以代替清水對灰渣進行增濕。

    離心液用于灰渣增濕后,一方面避免了離心液進入污水處理裝置影響污水的處理效果;另一方面,離心液代替清凈水對灰渣進行增濕,既可以節(jié)省清凈水用量,并且離心液中的殘存污泥還可混入灰渣中作為礦渣外賣,增加了經(jīng)濟效益,符合循環(huán)經(jīng)濟的工作要求。

    四、技改效果

    在經(jīng)過一段時間的摸索、改進后,整套污泥離心脫水裝置的運行逐漸正常、穩(wěn)定,目前硫酸污泥已全部實現(xiàn)了離心脫水,離心液也全部回用于灰渣的增濕,基本上取消了污泥 的槽車外運工作,原污泥處理場已基本停用,大大減少了對周邊環(huán)境的污染,改善了企業(yè)的社會形象。

    五、小結(jié)

    該企業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)中率先運用污泥離心脫水技術(shù),干泥作為礦渣外銷以取得一定的經(jīng)濟效益,離心液則取代清凈水作為灰渣的增濕劑,既避免了對污水處理裝置的影響,又可節(jié)省大量的清凈水源,在較好地解決了硫酸污泥處理難題 的同時,也體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟的落實,取得了較好的經(jīng)濟效益、環(huán)保效益和社會效益。

【參考文獻】

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