1、概述
特種變壓器控制柜的表面鋁板,需要在其表面磨出圓形連續(xù)花紋,類似魚鱗狀,從而使其表面具有統(tǒng)一、美觀、裝飾性的效果。原來采用手工加工的方式,一般是利用搖臂鉆床或臺鉆,夾上專用磨頭,一個工人壓下磨頭,另一個人工送料,逐個逐行磨削。由于人工操作,磨頭壓力不均勻,位移送料間距不準確等原因,加工的質量難以保證,效率也很低,影響生產的正常進行,前不久,我們試用可編程控制器PLC和機械傳動裝置研制了一臺自動磨花機,已獲得成功。
2、工藝設備方案
2、1 在一張長2.44米寬1.22米的薄鋁板上,均勻地磨出直徑約50毫米的花紋,相互交錯,排列整齊,呈現(xiàn)魚鱗狀。根據這一要求,這臺設備需要的工藝方案是:上板→壓緊→磨削→松開→位移→壓緊→ → →循環(huán)進行→完成整個板的磨花加工。在這個工藝過程中,磨頭壓力均勻,位移節(jié)拍一致是關鍵的因素。
2、2 為了完成以上工藝工程,設備主體結構由四個部分組成(見圖1):龍門架、橫梁、小車(工作臺)和小車架。橫梁帶動磨頭在龍門架中上下運動,小車在小車架上按照一定的節(jié)拍(步)水平移動。橫梁上分2排安裝28個磨頭,2個1.0KW的電機驅動磨頭同向旋轉。
3 、工藝流程
待磨花加工的板材,一般是0.75-1.2mm的薄鋁板,首先由工人放在小車上,起動小車,小車則向左移動,當運行到加工區(qū)后,碰到限位開關,小車停止,準備開始磨削。此時,橫梁下降,氣缸壓緊鋁板,28個磨頭開始磨削,延時一段時間,第一道磨削完成,此時被磨削出2排每排14個園型花紋。
磨削第2道時,氣缸松開,橫梁上升,橫梁碰到上限限位開關后,經過PLC控制,使小車向左移動一個節(jié)拍的距離(44mm),然后停止。橫梁下降……繼續(xù)重復第一道工序的過程。以后,周而復始,逐行磨削,直到將一整塊板磨完,小車碰到左限位開關為止。最后,由人工將鋁板從小車上卸下來,再退回到原位。
4、 PLC機型選擇
4、1 輸入輸出點數(shù)
PLC控制系統(tǒng)的輸入信號包括,操作臺的手動控制輸入,小車左右限位開關,橫梁上下的限位開關,氣缸壓緊松開的上下限位開關,現(xiàn)場按鈕,故障報警的輸入等。共計8個點。PLC的控制負載,主要有以下幾類:磨頭電機2臺,小車工作臺行走電機1臺,橫梁升降氣缸電磁閥,壓緊鋁板氣缸電磁閥,信號指示燈及報警負載等,共計8點。
4、2 PLC選型
定了輸入輸出點以后,還要進行PLC的選型。鑒于本系統(tǒng)輸入輸出點數(shù)不多,設備要求體積小布置緊湊,要將控制系統(tǒng)安裝在設備內含的控制箱中,我們選用日本松下電工(NAiS)FP0系列小型PLC。該系列PLC是模塊式的結構,配置組合非常靈活,體積小巧,功能強大。運行速度快,使用梯形圖編程,完全滿足控制要求。主機CPU型號為FP0-C16T,AFP02343,I/O=8/8晶體管輸出型.控制系統(tǒng)I/O。
5 系統(tǒng)設計
5、1板材定位的設計
在小車工作臺裝上被加工的鋁板之后,人工起動行走電機,當小車運行到起始位置時,碰到起始定位行程開關,行走電機停止,橫梁下降,氣缸壓緊。
5、2 步進位移的設計
由于被加工的鋁板是裝飾性的,對于步進的位移誤差要求并不十分嚴格。一般控制在44±2mm以下即可。為了使結構簡化,采用PLC時間繼電器控制時間來實現(xiàn)。如果要求步長更加精確,則可以選擇旋轉編碼器與PLC高速計數(shù)器來實現(xiàn)。
5、.3 軟件的設計
根據加工工藝的要求,首先確定各個動作的先后次序和相互關系,然后用布爾代數(shù)的方法,寫出PLC各個輸入輸出信號間的邏輯關系,再由邏輯關系轉為梯形圖。程序分為手動和自動兩部分,手動控制用于,設備調試和故障處理。正常時,運行自動控制程序。
在程序編輯過程中,使用松下電工中文編程軟件PCWAY,在PC機或手提電腦上直接用梯形圖編程,在調試時用手提電腦和專用電纜進行修改,使之滿足工藝要求。松下FP0-PLC的輸入輸出點都有LED顯示,在加入信號后,逐一核對輸出動作的執(zhí)行情況。在調試階段,機械傳動和運行機構應注意潤滑,以免減少噪聲和磨損。
6、 結束語
本文介紹的自動磨花機,軟硬件設計,結構合理,小巧緊湊,可靠性高,易于操作和維修。
經過幾個月的連續(xù)生產使用,設備的各項技術性能指標均達到了預期要求,大大提高了工作效率,降低了成本。該機已成功應用于海南金盤特種變壓器廠。
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