高效甲醇冷凝器的應用
作者: 2013年07月22日 來源: 瀏覽量:
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摘要:傳統(tǒng)使用的列管式甲醇精餾冷凝器耗水量大、循環(huán)水泵及涼水塔風機電耗大;換熱效果差導致放空溫度高、醇耗增加。經(jīng)過對幾種換熱器各方面的比較和計算,選用具有傳熱效率高、抗結垢能力強、耐蝕性好、節(jié)電節(jié)水等
摘要:傳統(tǒng)使用的列管式甲醇精餾冷凝器耗水量大、循環(huán)水泵及涼水塔風機電耗大;換熱效果差導致放空溫度高、醇耗增加。經(jīng)過對幾種換熱器各方面的比較和計算,選用具有傳熱效率高、抗結垢能力強、耐蝕性好、節(jié)電節(jié)水等性能的高效甲醇冷凝器。
關鍵詞:高效甲醇冷凝器,列管式冷凝器,節(jié)能,回流
列管式冷凝器耗水量大,循環(huán)水泵及涼水塔風機電耗大,且在水質(zhì)較差或水處理不好的條件下易結垢,堵塞,并導致?lián)Q熱效率下降從而導致放空溫度高,醇耗增加。因此,我公司在對多種換熱器全方位比較的基礎上,經(jīng)過周密的計算,設計制造了高效甲醇冷凝器。該設備在石家莊金石化肥有限公司甲醇精餾工段試運行,效果良好,達到了設計要求。
1.高效甲醇冷凝器運行原理 TRCL系列高效甲醇冷凝器的工作原理是將需要冷凝的高溫甲醇蒸汽,送入換熱管內(nèi)冷卻,從而使高溫蒸汽冷凝為液體。熱交換的過程是用反復使用的冷卻水源,不斷地淋濕換熱管表面,使部分冷卻水吸收管內(nèi)被冷凝介質(zhì)的熱量后蒸發(fā);由性能穩(wěn)定、工作可靠的風機將熱量散發(fā)至大氣。沒有蒸發(fā)的冷卻水通過高效散熱裝置繼續(xù)散熱,冷卻后的水流回集水槽,由循環(huán)水泵再次送至噴淋系統(tǒng),反復使用,是一種將水冷與空冷,傳熱與傳質(zhì)過程融為一體,且兼有兩者之長的新型、高效冷凝設備。
2.在精甲醇系統(tǒng)冷凝中試用高效甲醇冷凝器
2.1 換熱設備的設計選型:
①名稱:TRCL-3.0型高效甲醇冷凝器
②裝置能力:與年產(chǎn)三萬噸甲醇裝置配套
③換熱管類型及材質(zhì):波紋管 0Cr18Ni9
④設計參數(shù):主塔回流比:2.5 預塔回流比:0.8
⑤運轉設備總裝機容量:28千瓦
2.2 設備管道施工安裝
該高效冷凝器安裝于金石公司精醇工段循環(huán)水泵房原高位涼水塔位置。并將原有一臺舊涼水塔拆除,其與回流槽的位差與原列管式冷凝器基本相同,流程的改造除增加回流管線外,對原有的放空管線進行了改造,并相應增加了氣液相平衡管。
在改造的過程中,我們對冷凝系統(tǒng)進行了工藝計算,對系統(tǒng)的阻力進行了核定,在核定的基礎上,對高效冷凝器的進氣總管,冷凝排管,冷凝回流總管,放空管及相應的平衡管的管徑,流向坡度,均進行了調(diào)整。并對冷卻風機及循環(huán)水泵的工藝參數(shù)進行了確定。
2.3試驗過程
石家莊金石化肥有限責任公司現(xiàn)有兩套精甲醇裝置,單套設計能力為 4萬噸/年精甲醇,采取雙塔精餾工藝,塔結構為浮閥塔,單塔實際最大能力可達2.5萬噸精甲醇,(為了今后的甲醇擴產(chǎn),本試驗甲醇冷凝器能力有所放大)本次試驗利用其中一套裝置,停用原有的主預塔列管式冷凝器,改用主預塔合一的高效冷凝器,由于試驗時間為初春,為了防止冷凝量過大或冷凝回流不暢產(chǎn)生水擊或氣阻,采用了分步導入的方法進行了試驗,其步驟如下:
① 高效甲醇冷凝器箱體注水。
② 高效甲醇冷凝器循環(huán)水泵投運。
③ 從精餾塔向該冷凝器導氣。
④ 產(chǎn)生回流后,開啟冷卻風機。
⑤ 切斷原列管式冷凝器氣及水源,精餾塔塔頂完全用高效甲醇冷凝器冷凝。
⑥ 控制采出量及采出成品進行全分析。
⑦ 以同樣的方法啟用預塔冷凝,并停用預塔原列管式冷凝器。
⑧ 進行停水冷僅用風冷試驗,冷凝溫度上長較快,又恢復開啟水泵。
⑨ 在小負荷情況下進行全停風僅用水噴淋試驗,試驗結果是負荷下降較多?;謴鸵慌_風機運行。試驗結果表明,停水比停風引起的負荷波動小
⑩ 進行負荷彈性試驗,當采出量下降為3.2-3.5方精甲醇時,裝置仍正常運行。產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。
2.4試驗數(shù)據(jù):
主塔回流比:2.4-2.5
預塔回流比:0.7-0.8
精醇采出量:4.2-4.4方
主塔冷凝溫度:42℃
預塔冷凝溫度:42℃
試驗時環(huán)境溫度:約15℃左右
試驗時空氣相對濕度:50%
冷卻風機開啟:一臺(共三臺)
冷卻風機電流測定:16.5A(不超標)
2.5產(chǎn)品質(zhì)量分析:
外觀:無色透明
水溶性:清
色度:5-10
視密度:0.7870
密度:0.7915
蒸餾時干點:64.8
蒸餾量:98.6ml
高錳酸鉀試驗:平均45min
水份:0.01
游離堿:0.0005
以上為試驗數(shù)據(jù),在轉入正常運行時,產(chǎn)品質(zhì)量高錳酸鉀試驗已全部超過50min,色度全部為5,達到優(yōu)級品標準。
3.試驗結論:
①該臺高效甲醇冷凝器試驗過程相當順利,主預塔與原列管式冷凝器切換時間均可在一小時內(nèi)完成,由于外部管路改造比較完善,在試驗過程中并未出現(xiàn)產(chǎn)生氣阻而回流不暢的現(xiàn)象,且操作控制比原有老系統(tǒng)更為簡便。
②從采出的精醇產(chǎn)品質(zhì)量可以看出,該裝置的投運對產(chǎn)品質(zhì)量未產(chǎn)生任何影響,有些指標還優(yōu)于使用原有列管式冷凝器器。
③該裝置節(jié)電節(jié)水明顯,從節(jié)電效果看,該裝置裝機全部容量僅為28千瓦,從試驗用電量核定,相對于原循環(huán)水泵系統(tǒng),節(jié)電效果可達50%以上。相對于原循環(huán)水系統(tǒng)的補水,節(jié)水效果也可達50%以上。以此計算,經(jīng)濟效益十分明顯,據(jù)初步計算,年可節(jié)電48萬度,節(jié)水12.8萬噸,以石家莊地區(qū)的化肥行業(yè)的水電價核定,僅以上兩項,年節(jié)能降耗效益就達35萬元(未包括列管式冷凝器停車清理及生產(chǎn)減負荷損失費用以及由于放空溫度高引起的甲醇損耗損失)以上。
④該裝置完全適用于甲醇高效冷凝,因此,在經(jīng)過120小時的試驗運轉后,金石化肥有限責任公司已將該裝置轉入正常生產(chǎn),該裝置自2006,3,6日開始試驗并于3,11日轉入正常生產(chǎn)后,運行一直穩(wěn)定,現(xiàn)已停一臺155KW的循環(huán)水泵,現(xiàn)該套精醇裝置(原設計為年產(chǎn)2.5萬噸精醇)每天的采出量為120方左右,產(chǎn)品質(zhì)量全部為優(yōu)級品。
⑤高效甲醇冷凝器的應用可以給甲醇精餾裝置的設計及現(xiàn)有裝置的擴產(chǎn)帶來一場革命,在新設計及原有甲醇精餾擴建過程中,可以不再建或擴建循環(huán)水泵房,直接選用高效甲醇冷凝器,由于設備維修工作量小,所以可以將該設備布置于控制室房頂上(對于原有已建廠房,需核定廠房是否可以承重),從而可以減少甲醇精餾裝置的占地及工程投資??傊?,此裝置的應用使甲醇精餾冷凝器又上一個新臺階。
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