空分設(shè)備主換熱器堵塞的原因及處理

作者: 2013年07月22日 來源: 瀏覽量:
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摘要:因KDON.350/900型空分設(shè)備分子篩純化系統(tǒng)前預(yù)冷器發(fā)生故障,導(dǎo)致水分和二氧化碳進(jìn)入主換熱器,并堵塞主換熱器的通道。詳細(xì)介紹了解決該故障的具體操作方法和步驟,簡述了預(yù)冷器發(fā)生故障時(shí)的操作方法,以保證
摘要: 因KDON.350/900型空分設(shè)備分子篩純化系統(tǒng)前預(yù)冷器發(fā)生故障,導(dǎo)致水分和二氧化碳進(jìn)入主換熱器,并堵塞主換熱器的通道。詳細(xì)介紹了解決該故障的具體操作方法和步驟,簡述了預(yù)冷器發(fā)生故障時(shí)的操作方法,以保證空分設(shè)備的正常運(yùn)行。
  關(guān)鍵詞:小型空分設(shè)備;主換熱器;堵塞;分子篩純化系統(tǒng)
  中圖分類號(hào):TB657.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
  1 故障現(xiàn)象
  2004年9月,河南中原特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司新安裝了一套由杭氧股份有限公司生產(chǎn)的KDON.350/900型空分設(shè)備。2005年10月, 由于分子篩純化系統(tǒng)前的UF.3600/8型預(yù)冷器故障,不能正常運(yùn)行,導(dǎo)致分子篩純化系統(tǒng)對(duì)空氣的吸附能力大幅度下降,水分和二氧化碳隨之大量聚集到主換熱器內(nèi)。隨著空分設(shè)備的運(yùn)行,主換熱器阻力逐漸增大,當(dāng)阻力逐漸增大到21kPa時(shí),儀表顯示值不再增加。此時(shí),空分設(shè)備進(jìn)塔加工空氣量減少,空氣進(jìn)下塔節(jié)流閥v1無論怎樣開大,都無法讓進(jìn)氣量增加;出氧量減少,且純度無法調(diào)整。嚴(yán)重時(shí),冷量通過氧氣、氮?dú)夂臀鄣艿琅艹觯麄€(gè)管道結(jié)滿冰霜,塔內(nèi)液氧液面迅速下降。整套空分設(shè)備處于癱瘓狀態(tài),無法正常運(yùn)行。
  2 處理措施
  查閱了空分設(shè)備的流程圖及相關(guān)的書籍,認(rèn)為此故障是主換熱器堵塞所致,需要對(duì)整個(gè)設(shè)備進(jìn)行加溫才能排除。但若進(jìn)行全面加溫,從加溫到正常運(yùn)行需要50多個(gè)小時(shí),這將嚴(yán)重影響公司的正常生產(chǎn)。
  為了保證公司用氣需要,只有通過局部加溫來排除故障。于是,對(duì)主換熱器、膨脹機(jī)進(jìn)行單獨(dú)加溫,然后啟動(dòng)空分設(shè)備。整個(gè)過程僅需要6h,從而保證了公司的正常生產(chǎn),節(jié)省了時(shí)間,節(jié)約了能源。接下來又有幾次運(yùn)行中出現(xiàn)類似的情況,都是依照這個(gè)操作方法進(jìn)行處理。
    (1)按照精餾塔停車步驟,關(guān)閉氧氣出口閥V103,打開氧氣放空閥V104,同時(shí)停止氧壓機(jī)運(yùn)行;關(guān)閉氮?dú)獬隹陂yV105,打開氮?dú)夥趴臻yV106,停止氮?dú)夤?yīng);關(guān)閉污氮去分子篩純化系統(tǒng)再生氣體閥V108,打開污氮放空閥V109,同時(shí)打開另一經(jīng)過分子篩純化系統(tǒng)純化后的空氣旁通閥V1209,利用空氣進(jìn)行分子篩純化系統(tǒng)再生,并使其按正常程序再生,以保證分子篩純化系統(tǒng)及時(shí)切換。
    (2)按照膨脹機(jī)正常停車步驟,在保證空壓機(jī)壓力不變的情況下,關(guān)閉膨脹機(jī)進(jìn)氣閥v7 (或V8)和出氣閥V9(或VIO),停止膨脹機(jī)運(yùn)行。關(guān)閉V7閥或V8閥來停止膨脹機(jī)運(yùn)行,有利于空壓機(jī)排氣壓力的控制,當(dāng)膨脹機(jī)前壓力低于膨脹機(jī)進(jìn)口緊急切斷閥控制壓力時(shí),膨脹機(jī)進(jìn)口緊急切斷閥自動(dòng)關(guān)閉。
    然后按照精餾塔停車步驟關(guān)閉V1閥、液氮回流閥V4和膨脹空氣進(jìn)上塔閥V12等。微開下塔液空進(jìn)上塔節(jié)流閥V2和液氮進(jìn)上塔節(jié)流閥v3,以防止上、下塔超壓。若為了保存冷量,也可關(guān)閉V2閥、V3閥、vlo4閥、v106閥和v109閥。此時(shí)須密切注意上、下塔各壓力情況,若發(fā)現(xiàn)上塔超壓,應(yīng)立即開大V106閥或V109閥;若下塔超壓,應(yīng)立即打開壓力氮排出閥vll0。
    (3)打開空氣通道吹除閥V301,其他各閥可保持停車前的狀態(tài)。
    (4)準(zhǔn)備就緒,緩慢打開空氣進(jìn)主換熱器閥VIO1,吹掃主換熱器的空氣通道。
    (5)為了在主換熱器加溫結(jié)束后膨脹機(jī)能順利啟動(dòng),在主換熱器加溫的同時(shí),對(duì)膨脹機(jī)進(jìn)行加溫。此時(shí),將空壓機(jī)排氣壓力保持在膨脹機(jī)使用壓力下(一般控制在0.65MPa以上),打開膨脹機(jī)進(jìn)口緊急切斷閥V413及V463,全開增壓機(jī)出口回流閥,打開膨脹機(jī)加溫吹除閥V207和V208,微微打開膨脹機(jī)加溫閥V205和V206,給兩臺(tái)膨脹機(jī)同時(shí)加溫。
    (6)當(dāng)主換熱器連續(xù)吹掃2~3h后,空氣通道吹除閥V301出口已無積霜,此時(shí)主換熱器阻力顯示接近于0,可停止吹掃。
    (7)確定吹掃結(jié)束后,關(guān)閉吹除閥V301。同時(shí),由專人負(fù)責(zé),利用空氣進(jìn)塔前的放空閥V102控制空壓機(jī)出口壓力在0.65MPa左右,以保證膨脹機(jī)進(jìn)口緊急切斷閥V413及V463處于開啟狀態(tài),依次關(guān)閉膨脹機(jī)加溫閥V205和V206、膨脹機(jī)加溫吹除閥V207和V208。
    為了防止在操作中出現(xiàn)超壓,在關(guān)閉吹除閥V301及膨脹機(jī)加溫閥V205和V206前,可以將空壓機(jī)出口壓力降低一些,此時(shí)膨脹機(jī)進(jìn)口緊急切斷閥V413及V463會(huì)自動(dòng)關(guān)閉。在啟動(dòng)膨脹機(jī)時(shí),再手動(dòng)打開膨脹機(jī)進(jìn)口緊急切斷閥V413或V463。
    (8)按精餾塔正常啟動(dòng)步驟做好準(zhǔn)備,并依照膨脹機(jī)啟動(dòng)步驟依次啟動(dòng)膨脹機(jī)A、B,逐漸使精餾塔進(jìn)入液化啟動(dòng)階段。
     3 操作體會(huì)
    通過一年來的使用,筆者認(rèn)為,這套空分設(shè)備省電節(jié)能,操作方便,氧產(chǎn)量大,最大氧產(chǎn)量可達(dá)500m3/h以上,且易于調(diào)整。但也會(huì)出現(xiàn)一些問題:如由于分子篩純化系統(tǒng)的容量小,空氣必須經(jīng)過預(yù)冷器預(yù)冷后,其吸附性能才能保證,一旦預(yù)冷器發(fā)生故障,進(jìn)分子篩純化系統(tǒng)的空氣溫度較高,空氣濕度較大,分子篩純化系統(tǒng)的吸附性能大幅度下降,10天左右就會(huì)有大量的水分和二氧化碳聚集到主換熱器內(nèi),影響空分設(shè)備的正常運(yùn)行。通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在預(yù)冷器故障期間,可將進(jìn)塔空氣量減少到1800ms/h左右,氧氣產(chǎn)量保持在300m3/h左右,分子篩的吸附能力可以滿足對(duì)水分和二氧化碳的吸附,主換熱器的阻力不再增加。待預(yù)冷器恢復(fù)正常運(yùn)行后,繼續(xù)按正常生產(chǎn)步驟進(jìn)行。
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