采用HR型離心機(jī)處理燒堿回膠鹽前工藝改造

作者: 2013年07月22日 來(lái)源: 瀏覽量:
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摘要:介紹了在燒堿蒸發(fā)處理回收鹽時(shí),采用HR型離心機(jī)后進(jìn)行的工藝改造。確定了保證正常運(yùn)行的操作關(guān)健和主要因素。  關(guān)鍵詞:燒堿蒸發(fā);鹽泥處理;離心機(jī);回收鹽水  中圖分類號(hào):TQ114.2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號(hào):1009-1
摘要:介紹了在燒堿蒸發(fā)處理回收鹽時(shí),采用HR型離心機(jī)后進(jìn)行的工藝改造。確定了保證正常運(yùn)行的操作關(guān)健和主要因素。
  關(guān)鍵詞:燒堿蒸發(fā);鹽泥處理;離心機(jī);回收鹽水
  中圖分類號(hào):TQ114.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1009-1785(2006)08-0022-02
  昊華 宇航 化工有限責(zé)任公司氯堿分公司采用隔膜法生產(chǎn)燒堿,生產(chǎn)能力為8萬(wàn)t/a。其中蒸發(fā)系統(tǒng)有2套裝置,一套為三效四體強(qiáng)制循環(huán)蒸發(fā)工藝,生產(chǎn)42%堿,設(shè)計(jì)能力為6.5萬(wàn)t/a,2004年實(shí)際生產(chǎn)能力為6.9萬(wàn)t/a,稱為1#蒸發(fā)工段;另一套為雙效順流蒸發(fā)工藝流程,生產(chǎn)30%堿,設(shè)計(jì)能力為3.5萬(wàn)內(nèi),2004年實(shí)際生產(chǎn)量為1.1萬(wàn)t/a,稱為2#蒸發(fā)工段。在生產(chǎn)中,以開(kāi)1#蒸發(fā)工段為主,根據(jù)生產(chǎn)及市場(chǎng)決定2#蒸發(fā)的開(kāi)停車情況。處理回收鹽系統(tǒng)中,1#蒸發(fā)為后期擴(kuò)建故,所采用的是HR500-N雙推料離心機(jī)3臺(tái),2#蒸發(fā)所采用的是WG-1200刮刀卸料離心機(jī)3臺(tái)。
  1 2種 離心機(jī)的工作原理
  WG 型 離 心機(jī)是帶有油壓刮刀的臥式離心機(jī),由主軸、機(jī)殼、轉(zhuǎn)鼓刮刀等部件組成。轉(zhuǎn)鼓壁上開(kāi)有0 8 mm-10 mm的小孔,開(kāi)孔率為百分之五左右,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁襯有鎳絲編制的濾網(wǎng),以便把甩干堿液和洗水的固體鹽粒截留在轉(zhuǎn)鼓內(nèi),實(shí)現(xiàn)鹽堿分離。操作時(shí),進(jìn)料閥門自動(dòng)開(kāi)啟,懸浮液進(jìn)人全速運(yùn)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓內(nèi),液相(即母液)經(jīng)濾網(wǎng)及轉(zhuǎn)鼓小孔被甩出鼓外,再經(jīng)機(jī)殼的排液口流出,進(jìn)人母液池。留在鼓內(nèi)的固相均勻地分布在濾網(wǎng)面上。當(dāng)濾餅達(dá)到指定厚度時(shí),進(jìn)料閥門自動(dòng)關(guān)閉,停止進(jìn)料。隨后沖洗閥門開(kāi)啟,洗水噴灑在濾餅上。經(jīng)甩干一定時(shí)間后,刮刀自動(dòng)上升,濾餅被刮下,經(jīng)傾斜的溜槽排出,加人熱水,即可獲得回收液。刮刀升至極限位置后退下,同時(shí)沖洗閥又開(kāi)啟,對(duì)濾網(wǎng)進(jìn)行沖洗,即完成一個(gè)操作循環(huán),重新開(kāi)始進(jìn)料。
  HR 型 ( 雙推料)離心機(jī)的工作原理是主機(jī)在全速運(yùn)轉(zhuǎn)下,鹽漿通過(guò)進(jìn)料管連續(xù)進(jìn)人物料分配盤,在離心力的作用下,沿四周均勻地摔到一級(jí)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的板網(wǎng)上。大部分液相經(jīng)板網(wǎng)間隙和一級(jí)轉(zhuǎn)鼓的過(guò)濾孔甩出轉(zhuǎn)鼓,形成母液。而固相被截留在板網(wǎng)上形成圓筒狀濾餅層。經(jīng)過(guò)一級(jí)轉(zhuǎn)鼓回程將濾餅層沿轉(zhuǎn)鼓軸向前推,空出底板網(wǎng)表面又形成新的濾餅層,隨著一級(jí)轉(zhuǎn)鼓的往復(fù)運(yùn)動(dòng),濾餅被推出一級(jí)轉(zhuǎn)鼓,以翻松狀態(tài)進(jìn)人二級(jí)轉(zhuǎn)鼓進(jìn)一步甩干,并借助一級(jí)轉(zhuǎn)鼓往后運(yùn)動(dòng)的推力推出二級(jí)轉(zhuǎn)鼓,經(jīng)積料槽和出料口泄出機(jī)外。分離出的母液經(jīng)排液口排出。在固液分離過(guò)程中,洗滌水通過(guò)沖洗噴頭連續(xù)地噴在轉(zhuǎn)鼓濾餅上,形成回收液進(jìn)人回收液槽。
    2 種離心機(jī)相比,雙推料離心機(jī)具有連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)排渣、生產(chǎn)能力大、占地面積小、振動(dòng)小了勞動(dòng)強(qiáng)度低、工藝指標(biāo)易控制等優(yōu)點(diǎn)。1#蒸發(fā)工段從1999年開(kāi)車至今使用情況良好。
    2 WG 型離心機(jī)使用情況
    2# 蒸 發(fā) 的3#離心機(jī)已使用了11a ,超過(guò)了報(bào)廢年限,故障增多,振動(dòng)劇烈。此種離心機(jī)在使用過(guò)程中,加料、洗滌等過(guò)程的開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié),均由油壓閥控制,對(duì)油質(zhì)要求很高,如遇到油質(zhì)較差或者微粒雜質(zhì)進(jìn)人,就易造成油壓閥的失靈,影響離心機(jī)的正常操作,不能保證正常生產(chǎn),且工藝指標(biāo)很難控制,經(jīng)常出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。而1#蒸發(fā)的3#離心機(jī)油壓系統(tǒng)漏油需更新。為了節(jié)約資金,且根據(jù)2#蒸發(fā)工段開(kāi)車次數(shù)少的實(shí)際情況,將2#蒸發(fā)工段原3#WG型機(jī)拆除,在原基礎(chǔ)上重注基礎(chǔ),制成抗震水泥座,將1#蒸發(fā)工段的3#離心機(jī)檢修后移至2#蒸發(fā)使用。
    3 試車過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)
    3.1 出現(xiàn)的問(wèn)題及原因
    (1) 原 2#蒸發(fā)的3#離心機(jī)下料閥門為DN65截止閥,閥門開(kāi)度不易掌握。閥門全開(kāi),進(jìn)料量大,固液比不好控制,回收液中NaOH的質(zhì)量濃度高達(dá)12 g/L,嚴(yán)重超標(biāo);若閥門開(kāi)1/3,又會(huì)出現(xiàn)進(jìn)料偏稀,閥門易堵塞,需用電解液帶料,也會(huì)造成回收液超標(biāo)。
    (2) 高位槽內(nèi)料液不均勻。2#蒸發(fā)生產(chǎn)操作中全部是人工操作,每班接班后都要進(jìn)行洗效,且有過(guò)料不暢的現(xiàn)象,需要用水或電解液沖洗,造成高位槽內(nèi)料液不均勻。對(duì)于WG型離心機(jī)來(lái)說(shuō),因是間斷性進(jìn)料,影響不大,但雙級(jí)推料離心機(jī)要求進(jìn)料均勻、穩(wěn)定,固液比要求在45%-80%,所以用HR型離心機(jī)處理鹽泥時(shí)不能保證正常生產(chǎn),需增加攪拌裝置。
    (3) 母液中含固體鹽多。試運(yùn)中對(duì)流出的母液進(jìn)行取樣分析,發(fā)現(xiàn)母液中NaCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高可達(dá)40%;且有時(shí)因下料太大,造成母液泵抽不及,有冒罐現(xiàn)象。
    (4)生 產(chǎn) 能力達(dá)不到指標(biāo)。由于不能正常運(yùn)行,生產(chǎn)能力和離心機(jī)說(shuō)明書(shū)所示相差很大。
    3.2 改進(jìn)措施
    (1) 因產(chǎn)量低,結(jié)合1#蒸發(fā)使用雙級(jí)推料離心機(jī)的經(jīng)驗(yàn),將進(jìn)料管改為DN50不銹鋼管,將下料閥門改為DN50高溫球閥,有利于調(diào)節(jié)離心機(jī)進(jìn)料量。使用后,效果良好,避免了回收液超標(biāo)現(xiàn)象。
    (2)在高位槽中加1個(gè)風(fēng)管,用黑膠皮管連接,黑膠皮管前用長(zhǎng)約兩米的鋼管插至離錐底0.5 m處,用0.4 MPa的壓縮空氣進(jìn)行攪拌,根據(jù)鹽泥的量及稀稠情況調(diào)節(jié)閥門,保證下料均勻、主機(jī)電流穩(wěn)定。經(jīng)抽樣觀察,固液比均保持在60%-70%。保證下料均勻,從而確保了離心機(jī)的正常運(yùn)行。
    (3) 母液中含鹽多。經(jīng)取樣分析,1#蒸發(fā)工段所進(jìn)離心機(jī)內(nèi)的鹽泥中NaOH的質(zhì)量濃度約為240 g/L,而2#蒸發(fā)工段高位槽內(nèi)的鹽泥中NaOH的質(zhì)量濃度為320叨“。NaOH含量越高,結(jié)晶鹽顆粒越小,所以篩網(wǎng)間隙大是造成母液內(nèi)含鹽超標(biāo)的直接原因。將篩網(wǎng)間隙由2530絲改為20--25絲。改進(jìn)后運(yùn)行效果良好。母液中固液比由百分之四十左右降低為百分之十左右。
    (4)調(diào)節(jié)推料次數(shù)。離心機(jī)是利用轉(zhuǎn)鼓的高速旋轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的離心力來(lái)進(jìn)行固液分離的設(shè)備。轉(zhuǎn)鼓全速旋轉(zhuǎn)后,鹽泥通過(guò)進(jìn)料管進(jìn)人物料分配盤上,在離心力的作用下,含堿液體通過(guò)板網(wǎng)被甩出轉(zhuǎn)鼓,而大部分的固體鹽被留在了轉(zhuǎn)鼓上,實(shí)現(xiàn)鹽堿分離。在此操作中,如果適當(dāng)減少推料次數(shù),延長(zhǎng)固體鹽在轉(zhuǎn)鼓上的停留時(shí)間,可以使鹽堿分離更為徹底,降低母液內(nèi)固體鹽量且可以降低固相含濕率。根據(jù)這一原理,經(jīng)過(guò)試用,將推料次數(shù)由6070次/min改為5060次/min.
    (5) 針對(duì)母液冒罐現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)分析和計(jì)算,母液泵型號(hào)為U80-65-160,流量50 m3/h,應(yīng)能滿足生產(chǎn)需要,但由于所配管道進(jìn)口為DN65不銹鋼管,出口為DN50不銹鋼管,原使用的WG型離心機(jī)屬于間斷性進(jìn)料,能滿足生產(chǎn)需要;改為HR型離心機(jī)后,因是連續(xù)性進(jìn)料,生產(chǎn)能力大,會(huì)出現(xiàn)冒罐現(xiàn)象。將進(jìn)、出口管道分別按要求配成DN80,DN65白鋼管,使用后沒(méi)有再出現(xiàn)冒罐現(xiàn)象。
    經(jīng)過(guò)以上改進(jìn),現(xiàn)將電流控制在二十五安培左右,正常生產(chǎn)時(shí)開(kāi)該臺(tái)離心機(jī)就能滿足生產(chǎn)需要,且回收液含堿、鹽合格,滿足了工藝指標(biāo)要求。
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