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鉀堿蒸發(fā)離心機及相夭工藝前改進

作者: 2013年07月22日 來源: 瀏覽量:
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摘要:通過對蒸發(fā)工段離心機及其相關輔助工藝的改進,克服了原有離心機振動的問題。同時降低了堿損失,進一步降低了蒸汽消耗,保證了蒸發(fā)工段生產(chǎn)的正常進行,降低了成品堿的生產(chǎn)成本?! £P鍵詞:氮氧化鉀;二效三體
摘要:通過對蒸發(fā)工段離心機及其相關輔助工藝的改進,克服了原有離心機振動的問題。同時降低了堿損失,進一步降低了蒸汽消耗,保證了蒸發(fā)工段生產(chǎn)的正常進行,降低了成品堿的生產(chǎn)成本。
  關鍵詞:氮氧化鉀;二效三體工藝;離心機;鹽堿比;蒸發(fā)器
  河北新興化工有限責任公司是以生產(chǎn)基本化工原料氫氧化鉀和農(nóng)藥氧樂果為主要產(chǎn)品的大二型化工企業(yè),其中氫氧化鉀年產(chǎn)量的1.6萬t,隨著市場競爭的日益加劇,為適應市場的需求,加強產(chǎn)品的市場競爭力,進一步滿足廣大用戶的需要,我公司徹底改進了蒸發(fā)工段離心機及其相關工藝,降低了堿損失,降低了蒸發(fā)消耗,進而降低了成品氫氧化鉀的生產(chǎn)成本。
  1 改進前工藝設備裝置
  1.1 改進前工藝狀況
  河北新興化工有限責任公司蒸發(fā)工段的工藝采用的是“二效三體順流流程”,改進前所用的采鹽裝置是離心機,但離心機下液口為1個,即離心機母液
和洗滌液共用1個下液口,回到母液地槽后到母液罐,加料時進入I效蒸發(fā)器。蒸發(fā)冷卻崗位,液堿冷卻下來的尖底鹽及浮鹽在該工藝中,被返回電解液罐,致使電解液濃度及含鹽增高,該料液也被加入到I效。而據(jù)測定離心機母液的質量濃度一般在300一400 g/L,且其含鹽較多。電解液濃度、含鹽同樣有所上升,這樣對工藝有如下幾方面影響。
  (I) 2種料液直接加人到I效蒸發(fā)器,容易使效體內(nèi)結鹽,不容易產(chǎn)生滿足11效正常循環(huán)的二次蒸汽,直接體現(xiàn)生蒸汽消耗較高。
  (2) 因進入I效的料液的整體濃度偏高,進人I效蒸發(fā)器時,濃度也高;而二效三體工藝,是由I效向離心機高位槽采鹽的。根據(jù)氯化鉀的結晶原理,在堿液濃度較低時,其析出的結晶顆粒較大。濃度較高時析出的顆粒較小(氯化鉀的粒度較氯化鈉小),這樣采到離心機高位槽,用離心機處理,容易引起離心機振動,回收鹽水含堿高。
    (3) n 效蒸發(fā)器內(nèi)堿液濃度較高,當過到濃效體內(nèi)時,濃度上升,很快就達到出料濃度,但其中有很大一部分鹽沒能及時采回11效,致使料液中含鹽較多,且鹽粒度小,堿液不易合格,尖底鹽多,這部分鹽又被返回電解液罐,形成不良循環(huán),改造前工藝流程如圖1所示。
                   
    1.2 改造前設備— 離心機概況
    蒸發(fā)工段采鹽設備主要用的是P-500型雙級推料離心機,該型號離心機的特點為:
    (I) 連續(xù)進料和出料;
    (2) 卸料方式為雙級推板和內(nèi)轉鼓推料卸料;
    (3) 離心機基礎塊下安裝有10個橡膠減振;
    (4) 液體出料口I個,母液和洗滌液混合,定期再生也由此口排出。在使用當中存在的缺陷:
    (1) 機器易振動,操作彈性小;
    (2) 回收鹽水含堿偏高,堿損失較大。
    2 改進后工藝設備裝置
    原來的工藝狀況,生產(chǎn)處于非良性循環(huán)狀態(tài)。對原蒸發(fā)工藝進行改進,以完善設備,降低消耗和成本,增加效益。
    2.1 改造后的工藝流程
    綜合離心機換型及整個工藝的現(xiàn)狀,新增加1個母液地罐,1個母液高位罐,將離心機分離出的母液經(jīng)母液地罐打到母液高位罐;同時,將蒸發(fā)冷卻尖底鹽及浮鹽也打到母液高位罐,該混合液經(jīng)自動過料到I效蒸發(fā)器,離心機洗滌液進人洗滌地罐,進料到I效。經(jīng)實踐證明,這種配制工藝的優(yōu)點有以下兩點。
    (I) 經(jīng)測定離心機洗滌液濃度和電解液濃度接近,混合液濃度接近11效蒸發(fā)器內(nèi)正常運轉情況下的濃度,這種進料能耗較低,提高了蒸發(fā)器的生產(chǎn)能力;
    (2) 能集中將鹽采到離心機高位罐,降低離心機高位罐中堿液質量濃度,我公司一般將該高位罐物料的質量濃度控制在400 g/L以下。對于離心機而言,保證了各項指標合格,且機器穩(wěn)定不振,大大降低了堿損失,降低了蒸汽消耗,總體上提高了整套裝置的生產(chǎn)能力。改造后工藝流程見圖2。
                   
    2.2  改造后的設備情況
    改進后,停用了P一500型雙級推料離心機,改用WG一1200一2B型臥式刮刀離心機,該型機間斷操作、程序控制、操作彈性較大,比較適合于粘度大、晶體粒度小的料液(如鉀堿蒸發(fā)n效蒸發(fā)器析出物)。在安裝過程中,我公司對其作了進一步改進,完善了該機性能。改進后離心機的主要特點如下:
    (1) WG - 1200-2B型離心機進料口、洗滌液口、刮刀等都在大門蓋上,且為搖臂式刮刀;
    (2) 安裝該離心機時,去掉橡膠減振,直接安裝在混凝土基礎上;
    (3) 在離心機進料口上安裝有視鏡;
    (4) 離 心 機液體下料口分3個口一母液排放口、洗滌液排放口、再生液排放口。
    這種安裝配置的優(yōu)點有:
    (1) 能明確觀察到料液的稀稠度及是否斷料等,便于操作;
    (2) 離心機穩(wěn)定,不易振動,連續(xù)性較強;
    (3) 料液分別進入1,I 效蒸發(fā)器,能耗較低,裝置的生產(chǎn)能力大;
    (4) 耗用功率降低,原P一500型離心機額定功率為67 kW,滿足生產(chǎn),現(xiàn)用1臺WG一1200型離心機額定功率為41.5 k W,即能滿足生產(chǎn);
    (5) 各技術指標達標且明顯改善,主要體現(xiàn)在原回收鹽水鹽堿比控制在50: 1,現(xiàn)提高到150: 1以上。
    從改進后的設備狀況看,該型離心機能滿足我公司生產(chǎn)需要,滿足工藝要求,且其連續(xù)性較強,便于維修,回收鹽水含堿量較低,堿損失小。
    3 結束語
    在保證二效三體工藝正常運轉的前提下,對工藝稍加改動,換型2臺離心機并對該設備在安裝方面給予調整,投人少量資金,做到工藝合理、操作方便,結束了蒸發(fā)離心機回收鹽水含堿偏高、堿損失大的歷史,保證化鹽的用水、用堿平衡。改進 后 , 蒸發(fā)能力提高了巧%,蒸汽消耗下降了10%,和改進前相比,直接經(jīng)濟效益每年約百萬元,工藝技術指標也在鉀堿行業(yè)呈領先水平。
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