優(yōu)化離心機(jī)運(yùn)行參數(shù)降低回鹽水含堿量

作者: 2013年07月22日 來源: 瀏覽量:
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[關(guān)鍵詞]回鹽水;離心機(jī);燒堿[摘 要]通過試驗(yàn),得到了適宜的干燥時(shí)間,即適當(dāng)延長一次甩干時(shí)間、二次甩干時(shí)間,能有效降低回鹽水中的含堿量,起到很好的節(jié)約效果。[中圖分類號]TQ114.268 ?。畚墨I(xiàn)
[關(guān)鍵詞]回鹽水;離心機(jī);燒堿[摘 要]通過試驗(yàn),得到了適宜的干燥時(shí)間,即適當(dāng)延長一次甩干時(shí)間、二次甩干時(shí)間,能有效降低回鹽水中的含堿量,起到很好的節(jié)約效果。
    [中圖分類號]TQ114.268  [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]B ?。畚恼戮幪枺荩保埃埃福保常常兀ǎ玻埃埃罚埃保埃埃玻福埃?BR>    離心工序在隔膜法制堿中具有非常重要的作用,其主要任務(wù)是對蒸發(fā)過程中析出的鹽泥進(jìn)行鹽堿分離,堿回蒸發(fā)系統(tǒng)再次濃縮,分離出的鹽加水溶化制成回鹽水送鹽水工序。由于分離條件的限制,離心機(jī)分離出的結(jié)晶鹽中不可避免地含有一定量的堿。因在鹽水精制過程中要用一定量的堿作為精制劑除去原鹽中的Mg2+,而回鹽水中所含的堿正好滿足了這一要求。但是如果回鹽水中堿的含量過多,便會造成燒堿流失;同時(shí)為保證精鹽水的質(zhì)量,還需要用一定量的高純度鹽酸中和過量的堿,從而造成物料的雙重浪費(fèi)。因此,采取適當(dāng)?shù)拇胧?,使回鹽水中的堿含量控制在適宜的水平,在現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)中非常重要。
    1 現(xiàn)狀分析與目標(biāo)確認(rèn)
    根據(jù)精鹽水中NaCl的含量、淡堿中NaCl的含量及30%燒堿中NaCl的含量,通過計(jì)算可知,在回鹽水中NaCl質(zhì)量濃度達(dá)到180g/L時(shí),回鹽水的流量與精鹽水的流量基本一致。這樣,在整個(gè)鹽水精制過程中便無須再外加水,此時(shí)回鹽水中堿含量能否滿足精制過程的需要便能很直觀的反映出來,因此,在以下的敘述中所有的回鹽水堿含量都是回鹽水中NaCl含量折合為180g/L時(shí)的含量。
    1.1 確定回鹽水堿含量的最佳值
    在過堿量一定的情況下,精制過程中堿的用量主要由原鹽中Mg2+的含量決定。2004年5月~2005年4月原鹽中Mg2+的平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.15%。鹽水精制過程中NaOH的過堿量為0.1~0.4g/L,取上限0.4g/L,精鹽水NaCl質(zhì)量濃度取310g/L,因此,精制過程要求回鹽水中最高堿含量為:(310-180)×0.15%×40×2÷24+0.4=1.05(g/L),考慮原鹽中Mg2+含量的變化,確定取1.0g/L。
    1.2 現(xiàn)狀調(diào)查分析
    收集列出2005年5月回鹽水中堿含量,分別為:1.70、1.59、1.56、1.77、1.01、1.96、1.31、1.39、1.27、1.28、1.96、1.56、1.72、1.95、1.57、0.93、2.11、1.59、1.32、1.63、1.84、1.88、1.21、1.28、1.35、1.42、1.11、1.87、1.65、1.73g/L。經(jīng)計(jì)算得,回鹽水中堿含量均值為1.55g/L,比1.0g/L多55%,因此,降低回鹽水中的堿含量迫在眉睫。
    2 原因分析
    2.1 原因構(gòu)成
    利用因果分析圖(如圖1所示)列出影響回鹽水含堿的各種因素。
    2.2 原因分析
    2.2.1 人為因素
    目前,離心機(jī)操作人員皆為在崗位工作幾年的職工,對生產(chǎn)設(shè)備、現(xiàn)場、工藝相當(dāng)熟悉,處理生產(chǎn)中情況的經(jīng)驗(yàn)豐富。分析認(rèn)為,造成回鹽水含堿高的人為因素不明顯。
    2.2.2 環(huán)境因素
    如果生產(chǎn)現(xiàn)場的跑、冒、滴、漏情況嚴(yán)重,勢必造成回鹽水含堿量高,但濰坊亞星化學(xué)股份有限公司(以下簡稱“濰坊亞星公司”)經(jīng)過多年的現(xiàn)場管理,已基本杜絕了跑、冒、滴、漏。
    2.2.3 物料因素
    在離心機(jī)各運(yùn)行參數(shù)一定的情況下,如果鹽泥黏度太大,濾餅中的空隙便會很小,造成分離不徹底;如果鹽泥中雜質(zhì)過多,在分離過程中,雜質(zhì)便會堵塞濾網(wǎng),同樣會造成分離不徹底。目前,濰坊亞星公司已不生產(chǎn)45%燒堿,基本不產(chǎn)生高黏度的鹽泥,只有在處理罐中積鹽時(shí),鹽泥才會含有大量雜質(zhì),但處理積鹽都是間歇式操作,一般每月只有一次,正常情況下鹽泥來自Ⅱ效、Ⅲ效旋液分離器,成分穩(wěn)定。通過分析,物料對回鹽水堿含量有一定影響,但不明顯。
    2.2.4 離心機(jī)本身的因素
   (1)分離因數(shù)
    分離因數(shù)直接決定離心機(jī)的分離效率,只要離心機(jī)確定,分離因數(shù)與分離效果便已確定。根據(jù)目前濰坊亞星公司的實(shí)際生產(chǎn)情況,更換分離因數(shù)高的離心機(jī)可能性極小。
    (2)離心機(jī)泄漏,沖洗水含堿
    設(shè)備維護(hù)人員對離心機(jī)各附件進(jìn)行不定期巡檢,發(fā)現(xiàn)泄漏及時(shí)處理,同時(shí),沖洗水為地下水,不可能含堿,因此,也不是回鹽水堿含量高的主要影響因素。
    (3)離心機(jī)運(yùn)行參數(shù)
   離心機(jī)的運(yùn)行參數(shù)依次分為下料、一次甩干、洗滌、二次甩干、卸料、回刀,完成一次循環(huán),達(dá)到一定循環(huán)次數(shù)時(shí)大洗網(wǎng)。其中,干燥(指兩次甩干)、洗滌、大洗網(wǎng)周期可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況由操作人員調(diào)整。經(jīng)現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)可知,干燥、洗滌時(shí)間的調(diào)整對回鹽水中堿含量影響非常明顯。
    2.3 要素確認(rèn)
    通過以上因素分析,最終確定影響回鹽水含堿量的關(guān)鍵因素為離心機(jī)運(yùn)行參數(shù)中的一次甩干時(shí)間和二次甩干時(shí)間及洗滌時(shí)間。
    3 改進(jìn)措施
    根據(jù)原因分析及以往的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),適當(dāng)延長一次甩干、二次甩干時(shí)間,能有效降低回鹽水中的堿含量,延長洗滌時(shí)間能明顯降低回鹽水中的堿含量,但如果洗滌水量過大,一方面給蒸發(fā)系統(tǒng)增加了外加水量,加重蒸發(fā)負(fù)擔(dān),造成蒸汽浪費(fèi);另一方面,洗滌水會溶化部分結(jié)晶鹽,使母液中NaCl含量升高,造成蒸發(fā)器結(jié)鹽,蒸發(fā)效率降低。因此,根據(jù)以往及兄弟單位的經(jīng)驗(yàn),洗滌時(shí)間最終確定為2s。
    4 實(shí)驗(yàn)
    4.1 實(shí)驗(yàn)步驟
    為得到適宜的干燥時(shí)間,根據(jù)目前一次甩干時(shí)間為10s、二次甩干時(shí)間為9s的現(xiàn)狀,在離心機(jī)一次甩干時(shí)間分別為10、11、12、13、14、15s,二次甩干時(shí)間分別為9、10、11、12、13s的情況下,做正交實(shí)驗(yàn),測得回鹽水中堿含量如表1所示。
               
    4.2 分 析
    從圖2可以看出,隨著一次甩干、二次甩干時(shí)間的延長,回鹽水堿含量呈明顯下降趨勢,在一次甩干時(shí)間延長至13s、二次甩干時(shí)間延長至12s時(shí),回鹽水中堿含量已在1.0g/L左右,達(dá)到目標(biāo)要求。隨著干燥時(shí)間的繼續(xù)延長,回鹽水中堿含量的變化已不明顯,同時(shí)因甩干時(shí)間太長,已出現(xiàn)因料層太硬而卸料困難的情況。
    4.3 改進(jìn)措施
    通過實(shí)驗(yàn)及數(shù)據(jù)分析,一次甩干時(shí)間由10s延至13s,二次甩干時(shí)間由9s延至12s,以此來降低回鹽水中的堿含量。大洗網(wǎng)的周期同樣也能影響回鹽水中的堿含量,但影響不大,目前氯堿企業(yè)一般以18個(gè)循環(huán)為一個(gè)周期。
    5 效果驗(yàn)證
   在此控制參數(shù)運(yùn)行的情況下,隨機(jī)抽樣檢測的回鹽水堿含量為:1.02、1.09、1.07、1.01、1.01、0.96、1.07、1.01、1.20、1.11、1.13、0.76、0.92、1.05、1.17、0.93、1.01、0.96、1.03、1.13、0.94、0.98、1.07、1.09、1.16、1.07、1.18、0.97、1.01、1.08g/L,平均值為1.04g/L。比調(diào)整前的1.55g/L下降明顯,達(dá)到了預(yù)期目的。
    6 經(jīng)濟(jì)效益
    按回鹽水流量為60m3/h計(jì)算,每年可節(jié)約100%的燒堿量為(1.55-1.04)×24×60×360÷1000≈264(t)。而為了中和這些堿所損耗的100%HCl量為264×36.5÷40≈241(t),按燒堿價(jià)格1200元/t、HCl價(jià)格1000元/t計(jì),則兩項(xiàng)共節(jié)約資金264×1200+241×1000=55.78(萬元),可見,本方法節(jié)約效果顯著。[編輯:董紅果]
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