摘要:通過改造
離心機的傳動裝置和復(fù)合油缸油泵的能力,提高了WH一800型活塞卸料
離心機的轉(zhuǎn)速,增加離心機分離因數(shù)和活塞推料次數(shù),在硫銨料層和含水份不變的情況下,將硫銨生產(chǎn)能力由5.5t/h提高到8.5t/h以上。
關(guān)鍵詞:硫銨離心機 轉(zhuǎn)速 分離因數(shù) 活塞推料次數(shù)
1 前言
焦化廠WH一800型硫銨離心機原設(shè)計與160~180萬t焦炭/年生產(chǎn)規(guī)模的硫銨生產(chǎn)能力相匹配,生產(chǎn)硫銨能力為5.5 t/h。該離心機是一種臥式活塞推料連續(xù)操作過濾離心機。該離心機主要技術(shù)參數(shù)如下:
轉(zhuǎn)鼓直徑:0800 mm
轉(zhuǎn)鼓過濾區(qū)長度:400 mm
篩網(wǎng)間隙:0.25~0.3 mm
推料行程:40 mm
推料次數(shù):0~25次/min
裝料限度:70 kg
油壓系統(tǒng)壓力:2.0~3.0 MPa
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速:n=650 r/min
分離因數(shù):198
主電機YI60L一4B3 15 kW
油泵電機Y160M一6B5 7.5 kW
生產(chǎn)能力3~5.5 t/h
其結(jié)構(gòu)圖見圖1。

2 離心機存在的主要問題
2005年開始,隨著焦化廠生產(chǎn)能力的不斷擴大,焦炭產(chǎn)量增加到290萬t/年,回收二系統(tǒng)的蒸氨氨汽都引至該系統(tǒng),其硫銨產(chǎn)量增加至110 t/天,離心機的生產(chǎn)負(fù)荷大大增加,設(shè)備運行時間延長,故障頻繁發(fā)生,維修處理時間短,不僅制約了硫銨生產(chǎn),而且嚴(yán)重影響了煤氣凈化系統(tǒng)的工藝指標(biāo),威脅著化產(chǎn)系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。為了確保煤氣凈化系統(tǒng)的正常生產(chǎn)和凈化后煤氣含氨指標(biāo)及離心機安全可靠運行,保證離心機有必要的檢修和維護時間,急需提高離心機的生產(chǎn)能力,滿足正常生產(chǎn)和設(shè)備維護檢修的需要。
經(jīng)查閱有關(guān)技術(shù)資料,離心機的生產(chǎn)能力達到8.5 t/h以上的成套機組,需采用WH-1200型離心機,其能力為10 t/h,但是僅購置設(shè)備的投資就需7O萬元,且離心機基礎(chǔ)和廠房需要重新加固,改造難度大。為了節(jié)省投資,實現(xiàn)離心機生產(chǎn)能力的提高,經(jīng)過與離心機制造廠家聯(lián)系商討,決定重新計算離心機的性能參數(shù),在離心機硫銨水份不增加的前提下,實施改造。
3 WH.800型離心機可行性的擴能改造與實施
3.1 提高離心機轉(zhuǎn)速。增加分離因數(shù)
在離心機中,為了衡量離心力的大小,即分離能力的強弱。保證物料含水份的指標(biāo)。通常用分離因數(shù)Fr表示。分離因數(shù)是離心力與重力之比,即離心加速度和動力加速度之比:

當(dāng)極限轉(zhuǎn)速由650 r/min提高到800 r/min時,轉(zhuǎn)鼓所需功率增加。經(jīng)查閱,WH-800型活塞卸料離心機的技術(shù)規(guī)格說明,其最高轉(zhuǎn)速可達850 r/min,因該離心機已使用兩年多,考慮到部分備件存在不同程度的腐蝕和疲勞,為保證該離心機安全可靠運行,將該轉(zhuǎn)鼓離心機的轉(zhuǎn)速提高到800 r/min是可行的。
3.2 離心機電機功率的確定
離心機的轉(zhuǎn)速提高后,將增加電機的負(fù)荷,而影響離心機電機所消耗的功率,主要有:
(1)轉(zhuǎn)鼓啟動所消耗的功率,主要與轉(zhuǎn)鼓的質(zhì)量、外徑、旋轉(zhuǎn)角速度及啟動時間有關(guān)。
(2)加入轉(zhuǎn)鼓的物料到達工作轉(zhuǎn)速時所消耗的功率,因該機為連續(xù)加料,只考慮物料中的濾餅、濾液的質(zhì)量和濾液卸出口位置的半徑。
(3)軸承機械摩擦消耗的功率,與軸承的選型、軸頸的直徑、工作回轉(zhuǎn)角速度、轉(zhuǎn)鼓的質(zhì)量等有關(guān),在這里離心機提速后影響不大。
(4)轉(zhuǎn)鼓及物料表面與空氣摩擦消耗的功率,在高速回轉(zhuǎn)情況下,轉(zhuǎn)鼓外表面與物料層內(nèi)表面受到周圍氣體介質(zhì)的摩擦阻力,它與轉(zhuǎn)鼓高度、長度、回轉(zhuǎn)角速度、物料層內(nèi)表面半徑、空氣密度等有關(guān)。綜合以上因素分析,離心機的各項功率消耗計算是近似的,經(jīng)查閱有關(guān)技術(shù)資料和理論計算,改造后的離心機軸功率為14.16 kW,為安全可靠,在確定電機功率時,一般取一安全系數(shù)為:
因該區(qū)域有腐蝕性氣體,選取防爆電機型號為:YB180M 一4 18.5 kW
3.3 提高活塞推料次數(shù)。增加硫銨生產(chǎn)能力為了增加硫銨生產(chǎn)能力,需要提高離心機活塞推桿的推料次數(shù)。在硫銨料層和含水份不變的情況下,將硫銨生產(chǎn)能力由5.5 t/h提高到8.5 t/h以上,這樣活塞的推料次數(shù)需要由25~/min提高到40次/rain,為了保證推料次數(shù)增加到40次/rain,必須提高離心機油泵的流量和增加電機功率。經(jīng)計算,電機功率應(yīng)由7.5 kW增加到11 kw(由生產(chǎn)制造廠提供),同時改造部分參數(shù)可滿足要求。
3.4 擴能后離心機的各項參數(shù)
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速:13=800 r/min
分離因數(shù):285
主電機YB180M一4 B 18.5 kW
油泵電機YB160L一6 B5 11 kW
生產(chǎn)能力8.8 t/h
進入鹽液箱內(nèi),對鹽液進行循環(huán)攪拌,濃度均勻后在進行再生。

3.2 改造再生管路,滿足流量計的工藝要求
將控制置換流量的閥門后面的管路段移至1 、2 再生泵出口母管中部,去除原置換管路上的三通管件,并將流量計在管路上后移了850 mm的距離,
這樣將保證流量計前面直管的足夠長度。

3.3 改換溶鹽器排氣管
在溶鹽器頂部改裝直徑89 mm無縫鋼管,作為排氣管使用,由于增大了直徑,避免了排氣管堵塞現(xiàn)象的出現(xiàn),提高溶鹽器的排污效果,提高了鹽液質(zhì)量。
4 實施效果
4.1 通過采取上述措施之后,軟化水站的鹽耗由過去的平均136 g/mol降為現(xiàn)在的平均109 g/mol,水耗由措施前的平均1.20 t/t降為措施之后的平均1.12 t/t。
4.2 按年產(chǎn)30萬t軟水計算,每年可節(jié)約工業(yè)鹽和新水費用約l0萬元,減少廢水排放2萬t,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。 特邀編輯:孫建軍