3月下旬以來,一本2000年的調(diào)度會議記錄本,“現(xiàn)身”巴陵石化己內(nèi)酰胺事業(yè)部工藝調(diào)優(yōu)碰頭會場和主控室。“這是我從儲藏室找出來的,里面有一項工藝調(diào)優(yōu)的變化記錄,值得借鑒。”該事業(yè)部經(jīng)理范壯志說。
面對嚴峻復雜的市場形勢,巴陵石化深化對標先進、查找差距、明確目標、落實措施等工作,著力挖潛增效。己內(nèi)酰胺事業(yè)部對標浙江巴陵恒逸己內(nèi)酰胺合資公司,發(fā)現(xiàn)裝置廢水中含環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺濃度遠高于巴陵恒逸,既造成己內(nèi)酰胺聯(lián)合裝置外排廢水COD偏高,也使裝置物耗居高不下。
該事業(yè)部成立工藝調(diào)優(yōu)攻關組,以巴陵恒逸的工藝指標為標桿,將裝置工藝控制指標回歸到最初設計值,調(diào)整縮窄主要工藝的控制參數(shù)。事業(yè)部及車間工藝控制督導組、兩級工藝主辦每天在主控室蹲點至少4小時,指導當班主控人員優(yōu)化操作。為破解工藝調(diào)優(yōu)瓶頸,事業(yè)部經(jīng)理范壯志還翻出13年前擔任車間主任時的調(diào)度會議記錄本查閱比對。
環(huán)己酮、肟化、己內(nèi)酰胺等主要車間在工藝指標調(diào)整縮窄后,共提出40條具體改進措施。車間對工藝管理考核更精細,操作人員對工藝調(diào)整和現(xiàn)場操作更精心。經(jīng)近一個月精細調(diào)控,主控室顯示屏畫面中的工藝曲線正從以往的“曲曲折折”回歸“風平浪靜”,促進物耗下降。
近來,在基本沒有投入的情形下,通過工藝調(diào)優(yōu)和技術攻關,己內(nèi)酰胺事業(yè)部兩項消耗指標取得突破,其中,每噸己內(nèi)酰胺耗環(huán)己酮下降16公斤,送火炬焚燒的苯萃取殘液含己內(nèi)酰胺量由過去的2%降至0.5%以內(nèi)。僅此兩項,每月至少可減少280噸環(huán)己酮損耗和150多噸己內(nèi)酰胺跑損,還大幅提升了裝置環(huán)保。
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