換熱器管束腐蝕穿孔失效原因及其分析
李俊俊,劉 峰
(遼寧石油化工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,遼寧撫順113001)
摘要:采用光學(xué)顯微鏡、X射線熒光光譜儀、X射線衍射儀(XRD)、電化學(xué)測(cè)試等分析手段,對(duì)某洗化廠循環(huán)水換熱器管束鋼(20#鋼)進(jìn)行失效分析。分析結(jié)果表明:管束材質(zhì)成分不符合標(biāo)準(zhǔn)20#鋼成分的要求,管束材質(zhì)的變化將影響其耐蝕性;又由于管束內(nèi)表面結(jié)垢發(fā)生較為嚴(yán)重的垢下腐蝕,管束內(nèi)表面存在氧化鐵垢層使垢層內(nèi)外形成氧濃差電池,構(gòu)成大陰極小陽極腐蝕原電池。所以,垢下腐蝕是引起管束穿孔的主要原因。
關(guān)鍵詞: 換熱器; 穿孔; 腐蝕; 失效
中圖分類號(hào):TE985.8 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ?。洌铮椋海保埃常叮梗叮辏椋螅螅睿保叮罚玻叮梗担玻玻埃保玻埃常埃保?BR> 文章編號(hào):1672-6952(2012)03-0054-04
由于換熱器設(shè)備工作環(huán)境復(fù)雜,腐蝕介質(zhì)種類不斷增加,致使換熱器設(shè)備壽命往往只有幾個(gè)月或一兩年,造成了設(shè)備的破壞事故。同時(shí),導(dǎo)致?lián)Q熱器失效的原因又是多樣復(fù)雜的。據(jù)國(guó)內(nèi)外化工設(shè)備損壞情況介紹,換熱器管束失效主要表現(xiàn)在縫隙腐蝕、沖蝕、垢下腐蝕等[1-3]。某石化公司洗化廠兩臺(tái)換熱器管束發(fā)生比較嚴(yán)重的失效,致使管程介質(zhì)冷卻循環(huán)水發(fā)生泄漏,并導(dǎo)致?lián)Q熱器無法正常工作,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的進(jìn)行。為尋找腐蝕穿孔原因,以便采取有效對(duì)策,擬從管束表面腐蝕形貌、金相組織分析、腐蝕產(chǎn)物分析、電化學(xué)腐蝕性能測(cè)試、水質(zhì)分析等方面對(duì)換熱器管束腐蝕穿孔失效原因進(jìn)行分析,并在此基礎(chǔ)上提出預(yù)防換熱器失效的建議。
1 換熱器工況
某石化公司洗化廠兩臺(tái)換熱器殼層介質(zhì)為烷烯烴和苯的混合液,殼層介質(zhì)溫度約為100℃,壓力為0.46MPa。管束內(nèi)介質(zhì)為冷卻循環(huán)水,管束材質(zhì)為20#鋼,規(guī)格為Φ25mm×2.5mm,水介質(zhì)的平均溫度為22~26℃,管內(nèi)壓力為0.34MPa。這兩臺(tái)換熱器從投入使用到發(fā)生泄漏的時(shí)間約為4個(gè)月,遠(yuǎn)沒有達(dá)到其使用周期。
2 換熱器失效分析
2.1 宏觀觀察
停車后截取管束檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),管束外表面發(fā)現(xiàn)明顯孔洞(如圖1(a)所示),而管子未穿孔的其他部位則腐蝕較輕。沿軸向剖開后的管子觀察發(fā)現(xiàn):管內(nèi)壁腐蝕產(chǎn)物較多,腐蝕產(chǎn)物厚度可達(dá)2~3mm。腐蝕產(chǎn)物大體分為三層結(jié)構(gòu),最里邊為黃褐色,然后為黑色,最外層腐蝕產(chǎn)物乳白色,腐蝕產(chǎn)物疏松不致密,且腐蝕產(chǎn)物膜不連續(xù),碰觸即落。在管子外表面腐蝕穿孔的對(duì)應(yīng)部位附近發(fā)現(xiàn)有許多大小不一的腐蝕孔和腐蝕坑(如圖1(b)所示)。
穿孔位于管內(nèi)側(cè)腐蝕凹坑的底部。管內(nèi)壁的表面穿孔孔徑比管外壁孔徑大,可見穿孔起始于內(nèi)壁,然后向外壁擴(kuò)展,導(dǎo)致最后穿孔。由此可知管束出現(xiàn)由內(nèi)向外多部位穿孔。
2.2 換熱器內(nèi)的介質(zhì)分析
2.2.1 介質(zhì)的pH值 殼程內(nèi)介質(zhì)為烷烯烴和苯的混合物,管內(nèi)為工業(yè)循環(huán)水。經(jīng)測(cè)試,殼程介質(zhì)pH值約為5.5,為酸性介質(zhì)環(huán)境;管內(nèi)循環(huán)水的pH值約為7.4,為中性介質(zhì)環(huán)境。
2.2.2?。茫欤x子含量
殼程內(nèi)介質(zhì)烷烯烴+苯的Cl-含量為1.0mg/kg;循環(huán)水的中Cl-含量為20mg/kg,符合鍋爐用循環(huán)水Cl-含量(≤25mg/kg)要求(一般城市自來水中Cl-含量為0.65~1.01mg/kg)
2.3 管束材質(zhì)分析
截取腐蝕穿孔處和腐蝕較輕微處換熱管(管束)制作兩種試樣,采X-MET5000X射線熒光光譜儀對(duì)兩試樣材質(zhì)成分進(jìn)行檢測(cè),測(cè)試結(jié)果見表1。其中現(xiàn)場(chǎng)使用的管束材料為20#鋼,參照標(biāo)準(zhǔn)GB/T699-1999《優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼》規(guī)定的20#鋼化學(xué)成分,與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的20#鋼化學(xué)成分相比,實(shí)際管束的碳含量明顯低于標(biāo)準(zhǔn)要求,表明有脫碳現(xiàn)象發(fā)生這可能是由于管束出廠前進(jìn)行熱處理的溫度不恰當(dāng)所致。此外,Si元素含量也稍微低于標(biāo)準(zhǔn)要求的下限,Si有益脫氧元素,含量下降將影響鋼的抗腐蝕性能和機(jī)械性能[4]。
2.4 管束鋼金相觀察
對(duì)截取腐蝕穿孔和腐蝕較輕微換熱管制作的兩種試樣進(jìn)行拋光、浸泡后參照GB13298-1991《金屬顯微組織檢驗(yàn)方法》里檢驗(yàn)方法和步驟進(jìn)行金相分析,結(jié)果如圖2所示。由圖2可見:腐蝕穿孔部位和腐蝕輕微部位處管材的金相組織沒有明顯差別,均為珠光體+鐵素體組織,珠光體+鐵素體的界線明顯,但珠光體含量偏少。即腐蝕穿孔和腐蝕較輕微的金相組織基本一致,說明換熱管在整個(gè)工作過程,其材質(zhì)未發(fā)生不良組織轉(zhuǎn)變。
2.5 動(dòng)電位極化實(shí)驗(yàn)
采用PARSTATR73電化學(xué)設(shè)備,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)20#鋼和管束鋼兩種試樣進(jìn)行腐蝕性測(cè)試。采用三電極體系進(jìn)行極化曲線測(cè)試。工作電極分別為20#鋼和管束鋼,輔助電極為石墨電極,參比電極為飽和甘汞電極,電位穩(wěn)定后(約1h)進(jìn)行極化曲線測(cè)試,掃描電位范圍為-0.25~+0.25V(vs.OCP),掃描速率為0.5mV/s。采用PowerSuite軟件對(duì)腐蝕電位和腐蝕電流密度進(jìn)行數(shù)值擬合。
從圖3中可以看出:陽極極化曲線比較平坦而陰極極化曲線較陡峭,陰極的極化率較大,循環(huán)水約中性,所以20#鋼和管束鋼在循環(huán)水介質(zhì)中的腐蝕過程由氧擴(kuò)散過程控制著[5]。
采用文獻(xiàn)[5]中公式:
式中,v為年腐蝕深度速率,mm/a;icorr?yàn)樽愿g電流密度,μA/cm2;n為試樣的物質(zhì)的量,mol;M為物質(zhì)的相對(duì)分子質(zhì)量;ρ為試樣密度,取值為7.8g/cm2。計(jì)算年腐蝕速率見表2,由表2可知管束鋼較易腐蝕。
2.6 腐蝕產(chǎn)物分析
對(duì)管內(nèi)不同部位的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行干燥、制樣處理[6]后,采用X射線衍射儀進(jìn)行XRD分析,XRD圖譜及相應(yīng)的取樣部位如圖4所示。由圖可見:明顯減薄的坑內(nèi)腐蝕產(chǎn)物主要成分為Fe(OH)3、FeOOH和FeO,還有一定量含有Ca、Mg離子的碳酸鹽;管內(nèi)沉積較厚的物質(zhì)為泄漏后介質(zhì)與銹層的復(fù)合物,物質(zhì)疏松,主要成分為結(jié)晶不完全的Fe(OH)3、FeO、FeOOH??傊g產(chǎn)物的組成主要以管束鋼的腐蝕產(chǎn)物(鐵的氧化物或氫氧化物)為主。
3 失效原因分析
從管束外壁的腐蝕情況看,腐蝕情況較輕微,即殼程所走烷烯烴和苯混合介質(zhì)對(duì)管束鋼腐蝕不嚴(yán)重,但是內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重。這可能是由于管程的循環(huán)水里有溶解氧的存在,以及腐蝕性陰離子(Cl-)造成的浸蝕。根據(jù)鈍化膜破壞理論,當(dāng)金屬和水溶液接觸時(shí),水分子是偶極子,定向地吸附在金屬表面,使金屬表面形成一層氧化物,此氧化物即是金屬表面的鈍化膜[7]。但是腐蝕性陰離子(Cl-)能夠穿過鈍化膜內(nèi)的極小縫隙,這是由于Cl-半徑較小,穿透力較強(qiáng)[5],Cl-與金屬相互作用,形成可溶性化合物并不斷發(fā)生溶解(即氯化鐵的溶解),最終形成蝕孔。同時(shí)氯化物也發(fā)生水解生成氫氧化物。當(dāng)循環(huán)水的流速不夠高時(shí),氫氧化物發(fā)生沉淀,為垢下腐蝕提供了條件。
從XRD的分析結(jié)果可以看出,腐蝕穿孔部位處的腐蝕產(chǎn)物主要是Fe(OH)3、FeOOH和FeO,以及少量含有Ca、Mg離子的碳酸鹽。該點(diǎn)蝕坑外表形貌具有典型的氧化鐵垢下腐蝕[8-10]形態(tài)—水滴狀。
通過觀察管束內(nèi)表面,換熱器管束內(nèi)存在氧化鐵垢層。由于垢層下的金屬基體表面處于活性狀態(tài),電位較負(fù),而氧化鐵垢周圍大面積的金屬處于鈍態(tài),電位較正,于是就形成了一個(gè)活態(tài)—鈍態(tài)微電偶腐蝕電池[7]。此電池是一個(gè)大陰極小陽極的結(jié)構(gòu),陽極的電流密度較大,因此垢層下的金屬腐蝕較快,而垢層周圍金屬則受到陰極保護(hù)。由于循環(huán)水呈中性(pH值為7.40),所以其陰極陽極反應(yīng)如下。
由反應(yīng)過程可以看出,垢層外處于富氧狀態(tài),介質(zhì)約為中性,發(fā)生氧的還原[11-12]。而垢層下鐵不斷失去電子使Fe2+不斷增多,為了維持電中性Cl-不斷遷入,使得FeCl2濃度增加,并且發(fā)生水解反應(yīng):
水解反應(yīng)生成的H+與水中的Cl-混合,使得垢層下金屬處于HCl介質(zhì)中,形成了一個(gè)自催化的酸性條件,因此基體金屬不斷的處于活化溶解狀態(tài)。而Fe吸附配合物Fe(OH)ad(Fe和H2O反應(yīng)生成的中間不穩(wěn)定產(chǎn)物)放電而成為溶液中的FeOH+[9]。
隨著蝕孔和垢層下的pH不斷下降水中溶有的Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2轉(zhuǎn)化為CaCO3、MgCO3沉積在垢層中,使垢層的面積不斷增大導(dǎo)致垢下腐蝕的加劇。隨著垢層的加厚,垢層內(nèi)應(yīng)力也隨之增加,垢層開裂傾向增加[13],垢層會(huì)出現(xiàn)脫落和鼓泡現(xiàn)象。
4 結(jié)束語
(1)通過觀察換熱器管束內(nèi)外壁可知:換熱器管束是由內(nèi)向外腐蝕發(fā)生穿孔,并且存在深度不等的蝕孔和蝕坑。
(2)管束穿孔的原因很大可能是由垢下腐蝕引起的。在循環(huán)水作用下,垢層周圍金屬和垢層下金屬形成了大陰極-小陽極的“氧濃差”腐蝕電池。
(3)管束鋼成分與20#鋼標(biāo)準(zhǔn)成分的差異也可能是導(dǎo)致?lián)Q熱器失效原因。
建議在換熱器運(yùn)行期間,嚴(yán)格控制循環(huán)水的pH值和水中的溶氧量,并且盡可能提高循環(huán)水流動(dòng)的速度,以使水中的沉淀物不會(huì)在管束內(nèi)壁沉附;嚴(yán)格按照循環(huán)水的控制標(biāo)準(zhǔn)控制水中各離子的含量,尤其是Cl-的含量;換熱器在安裝、試運(yùn)行期間要進(jìn)行試壓、酸洗除銹等措施,盡可能確保沒有銹層的存在;采用標(biāo)準(zhǔn)20#鋼作為管束鋼,或在經(jīng)濟(jì)條件相當(dāng)?shù)那闆r下盡可能采用耐蝕鋼。
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