向長軍,穆澎淘,易強(qiáng)(中國石油克拉瑪依石化公司,新疆克拉瑪依市834003)
摘要:
分析了中國石油克拉瑪依石化公司潤滑油高壓加氫裝置熱高分油氣/循環(huán)氫高壓換熱器不銹鋼管束腐蝕泄漏的原因。通過宏觀檢測、渦流檢測、材質(zhì)分析、腐蝕產(chǎn)物分析等技術(shù)手段,認(rèn)定由于在管束內(nèi)形成NH4Cl結(jié)晶,導(dǎo)致垢下腐蝕和紊流狀態(tài)下的沖蝕。從技術(shù)上和管理上提出了應(yīng)對措施,通過控制材質(zhì)升級(jí)、工藝溫度調(diào)整、增加工藝注水點(diǎn)等,確保了設(shè)備的長周期運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:腐蝕高壓換熱器管束高壓加氫NH4Cl沖蝕
中國石油克拉瑪依石化公司300 kt/a潤滑油高壓加氫裝置2000年建成投產(chǎn),是國內(nèi)首套全部采用國內(nèi)工藝技術(shù)的潤滑油高壓加氫裝置,可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)變壓器油、冷凍機(jī)油、橡膠填充油、BS光亮油及不同黏度等級(jí)的潤滑油基礎(chǔ)油。2006年9月發(fā)現(xiàn)熱高分油氣與循環(huán)氫高壓換熱器(下簡稱高壓換熱器)內(nèi)漏,循環(huán)氫補(bǔ)氫量持續(xù)增加。10月對該換熱器進(jìn)行了搶修,發(fā)現(xiàn)管束結(jié)垢堵塞及出口管板腐蝕嚴(yán)重,不得不更換管束。通過調(diào)查分析,找到了失效原因,并采取了相應(yīng)對策,目前該換熱器運(yùn)行良好。
1、高壓換熱器簡介
高壓換熱器E-103用于熱高分油氣與循環(huán)氫的熱交換,管程介質(zhì)是熱高分油氣,殼程介質(zhì)是循環(huán)氫。來自反應(yīng)器的高溫油氣經(jīng)熱高壓分離器之后,先進(jìn)入一臺(tái)換熱器與原料油換熱,溫度降低至230℃,再進(jìn)入E-103管程,與殼程的循環(huán)氫換熱,溫度降至145℃后進(jìn)入加氫反應(yīng)產(chǎn)物空冷器。E-103的設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
2、泄漏原因分析
2.1宏觀檢查
現(xiàn)場檢查E-103,發(fā)現(xiàn)管板端面下半部腐蝕極為嚴(yán)重,管板腐蝕減薄2~6 mm,大部分換熱管已完全脫焊,呈渦流沖蝕狀態(tài)。U形管下半管程部分換熱管被積垢堵死,管束外表面基本無腐蝕,初步確定是管程介質(zhì)腐蝕導(dǎo)致管束泄漏。腐蝕情況見圖1。
E-103入口管箱無明顯腐蝕,出口管箱隔板和出口接管存在輕微腐蝕,其他無明顯腐蝕跡象,管箱內(nèi)腐蝕產(chǎn)物呈現(xiàn)綠、白色兩種顏色。
2.2、渦流檢測及測厚檢查
采用ET-556H遠(yuǎn)場多頻渦流探傷儀對未堵塞的換熱管進(jìn)行渦流檢測,發(fā)現(xiàn)腐蝕區(qū)域集中在管束下半管程靠近管板部分的換熱管,個(gè)別管子有穿孔跡象。
采用DM4型超聲波測厚儀對換熱管測厚,測厚數(shù)據(jù)也表明管束上半部分基本沒有腐蝕,腐蝕從U形管管束下半部分R彎之后開始,沿管板方向腐蝕減薄情況越來越嚴(yán)重,管壁厚從2.0 mm迅速減至1.6~1.1 mm。
為了進(jìn)一步確定已經(jīng)完全堵塞的換熱管的腐蝕情況,對換熱管進(jìn)行了剖管檢查:U型管管束R彎部位及上部管束無明顯腐蝕跡象,下部管束腐蝕現(xiàn)象較為嚴(yán)重,腐蝕呈均勻腐蝕形態(tài),無明顯蝕坑。
2.3、材質(zhì)分析
采用SPECTROPORT CCD型光譜儀取管束樣品進(jìn)行材質(zhì)分析,結(jié)果表明管束材質(zhì)合格,符合321材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求,見表2。
2.4、腐蝕產(chǎn)物及沉積物分析
對管程及管箱等處的腐蝕垢樣進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)腐蝕垢樣中含有Fe2+,F(xiàn)e3+,Cl-,S2-,NH+4等離子,見表3。
從表3可見,NH4Cl銨鹽是主要結(jié)垢成分,可以斷定E-103管束的腐蝕主要是由NH4Cl造成的。由于分析手段限制,未分析出S2-。雖然按照操作規(guī)程和文獻(xiàn)[1],NH4HS的腐蝕主要發(fā)生在后續(xù)高壓空冷器,但仍不排除存在NH4HS腐蝕的可能。
3、原因分析
3.1、腐蝕機(jī)理分析
加氫原料油中含有的硫、氮、氯的化合物經(jīng)加氫反應(yīng)后轉(zhuǎn)變?yōu)镠2S,HCl和NH3。H2S和HCl分別與NH3反應(yīng)生成NH4Cl和NH4HS。NH4 Cl和NH4 HS在缺少液態(tài)水和適宜的溫度條件下,會(huì)直接由氣體變?yōu)楣虘B(tài)晶體,此類銨鹽晶體能迅速堵塞管束[1]。
NH4 Cl,NH4HS在工藝介質(zhì)含水的情況下會(huì)形成腐蝕性的水溶液,在設(shè)備流速低的部位和死角重新形成結(jié)晶沉積,并產(chǎn)生垢下腐蝕;在流速高的部位,特別是介質(zhì)紊流的部位形成沖蝕。
NH4 HS約在100℃以下結(jié)晶成為固體,所以一般在處理反應(yīng)產(chǎn)物空冷器A-101時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)NH4 HS結(jié)晶堵塞和腐蝕情況。而NH4 Cl的結(jié)晶溫度遠(yuǎn)高于NH4HS。文獻(xiàn)表明,即使Cl-濃度只有1 mg/L,計(jì)算所得的NH4Cl的結(jié)晶溫度在177~232℃[1],所以E-103管束(溫度75~188℃)會(huì)發(fā)生NH4Cl結(jié)晶堵塞和垢下腐蝕。
3.2、管板腐蝕嚴(yán)重原因分析
檢測數(shù)據(jù)表明,完全堵塞的換熱管腐蝕速率較低,腐蝕主要集中在出口管板部位。因?yàn)樵摬课唤橘|(zhì)產(chǎn)生紊流,而且局部換熱管堵塞之后,剩余換熱管介質(zhì)流速增加,介質(zhì)出換熱管后更加劇紊流,形成沖蝕,造成FeS保護(hù)膜破壞,重新腐蝕新暴露出的金屬表面,從而迅速形成嚴(yán)重的局部腐蝕。Cl-的存在進(jìn)一步加速FeS保護(hù)膜破壞,促進(jìn)垢下腐蝕和沖蝕的發(fā)生。這也是管束下部出口管板比上部進(jìn)口管板及換熱管腐蝕嚴(yán)重的原因。
3.3、工藝操作分析
按照設(shè)計(jì)規(guī)程,熱高分油氣進(jìn)入E-103管程與循環(huán)氫換熱,溫度降至145℃即可進(jìn)入空冷A-101,但實(shí)際E-103出口熱高分油氣溫度降低到118℃,進(jìn)一步證明A-101管束完全處于銨鹽結(jié)晶的溫度范圍內(nèi)。
3.4、設(shè)計(jì)問題分析
調(diào)查工藝流程和操作規(guī)程,設(shè)計(jì)只考慮了E-103后續(xù)設(shè)備空冷器的銨鹽結(jié)晶堵塞和腐蝕問題,設(shè)計(jì)了注水措施,沒有考慮E-103處也會(huì)產(chǎn)生銨鹽結(jié)晶堵塞和腐蝕問題。根據(jù)文獻(xiàn)[1],NH4Cl的結(jié)晶溫度比NH4HS的結(jié)晶溫度高,因此NH4Cl結(jié)晶產(chǎn)物更容易在空冷器之前的工藝設(shè)備沉積,所以必須在E-103進(jìn)口增設(shè)注水設(shè)施。
4、應(yīng)對措施
文獻(xiàn)[2]提出加氫裝置高壓換熱器管束溫度越高,形成銨鹽結(jié)晶堵塞的周期越長,可以采取適當(dāng)提高管束溫度和在換熱器前間歇性注水沖洗的方法解決銨鹽結(jié)晶問題。具體措施如下:
(1)修訂工藝卡片,適當(dāng)提高E-103出口熱高分油氣溫度到150℃,減緩銨鹽在換熱器管束內(nèi)結(jié)晶;
(2)在E-103管程進(jìn)口增加一個(gè)注水點(diǎn),采取間歇注水操作,防止結(jié)晶銨鹽在管束內(nèi)沉積堵塞;
(3)加強(qiáng)對原料性質(zhì)的控制,降低原料中硫、氮、氯的含量,降低形成銨鹽結(jié)晶物的濃度;同時(shí)加強(qiáng)對熱高分含硫污水的水質(zhì)監(jiān)控;
(4)設(shè)備上進(jìn)行管束材質(zhì)升級(jí),采取耐氯離子點(diǎn)腐蝕的2205雙向不銹鋼,提高設(shè)備的耐蝕性能。
5、效果
2009年5月裝置停工大修期間檢查發(fā)現(xiàn)E-103管束完好,無銨鹽結(jié)晶堵塞,也沒有腐蝕減薄現(xiàn)象,說明采取的措施效果明顯。
6、結(jié)論
(1)對加氫反應(yīng)流出物空冷器管束NH4HS結(jié)鹽腐蝕的研究較多[1,3]而且設(shè)計(jì)也考慮了該部位的腐蝕問題,設(shè)計(jì)了注水措施,但是忽略了空冷器前的高壓換熱器同樣存在NH4Cl銨鹽結(jié)晶腐蝕,這也應(yīng)引起重視。
(2)熱高分油氣與循環(huán)氫高壓換熱器的腐蝕是NH4Cl結(jié)晶后形成的垢下腐蝕和沖蝕,腐蝕發(fā)生的溫度范圍在120~150℃,管束出口管板腐蝕最為嚴(yán)重。
(3)采取提高管束出口溫度、增加入口間歇性注水點(diǎn)以及材質(zhì)用2205雙向不銹鋼代替321不銹鋼等措施,效果較好。
參考文獻(xiàn)
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