臥螺式離心機(jī)運(yùn)行中存在的問(wèn)題及解決方案
楊洪偉 李慶習(xí)
(蘭州石化公司合成橡膠廠,甘肅蘭州730060)
摘 要:面對(duì)臥螺式離心機(jī)對(duì)物料分離效果差的問(wèn)題,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢修總結(jié)以及對(duì)離心機(jī)結(jié)構(gòu)的分析,找出了提高離心機(jī)分離效率的方法,徹底改變因離心機(jī)分離效果不好而造成ABS粉料中含水量大于35%,影響后續(xù)生產(chǎn)的局面。
關(guān)鍵詞:臥螺式離心機(jī);含水量;改造
中圖分類號(hào):TQ051·8
在生產(chǎn)過(guò)程中,伴隨著脫水、澄清、濃縮、分級(jí)、分離等不同的工藝要求,分離設(shè)備成為完成此類功能的關(guān)鍵流程設(shè)備。離心機(jī)與其他分離機(jī)械相比,不僅能得到含濕量低的固相和高純度的液相,而且具有體積小、密封性好、連續(xù)運(yùn)行,自動(dòng)遙控等優(yōu)點(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用于化工、石化、石油煉制、輕工、醫(yī)藥、食品等各個(gè)行業(yè)。
某石化公司2000年ABS裝置改造過(guò)程中,為了滿足擠壓機(jī)粉料含水量不高于35%的要求,并適應(yīng)連續(xù)化生產(chǎn)要求,經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)和改造,最終選定型號(hào)為L(zhǎng)WL450×300-N型臥式螺旋卸料離心機(jī),作為生產(chǎn)ABS粉料的專用設(shè)備。
1·LWL450×300-N型臥式卸料離心機(jī)[1]
1·1 離心機(jī)結(jié)構(gòu)組成
LWL450×300-N型臥式螺旋卸料離心機(jī)結(jié)構(gòu)由轉(zhuǎn)鼓(如圖1所示)、螺旋輸送器、差速器、主軸承、底架、液固相收集腔(機(jī)殼)、電機(jī)傳動(dòng)裝置、變頻器等部件組成。
1·2 離心機(jī)的工作原理
LWL450×300-N型臥式螺旋卸料離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓與螺旋送料器以一定差速(通過(guò)齒輪差速器完成)同向高速旋轉(zhuǎn),物料由進(jìn)料管連續(xù)引入輸料旋內(nèi)筒,加速后進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓,在離心力場(chǎng)作用下,液相穿過(guò)過(guò)濾介質(zhì)排出機(jī)外,固相物截留在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)形成濾餅,濾餅在離心力的錐面分力和螺旋送料器的共同作用下,連續(xù)不斷地向轉(zhuǎn)鼓大端移動(dòng)排出轉(zhuǎn)鼓,經(jīng)卸料槽排出機(jī)外。
1·3 離心機(jī)主要技術(shù)參數(shù)及要求
設(shè)備型號(hào):LWL450×300-N型臥式螺旋卸料離心機(jī);
轉(zhuǎn)鼓內(nèi)徑(大徑): 450mm;
轉(zhuǎn)鼓長(zhǎng)度(有效): 300mm;
錐角: 10°;
轉(zhuǎn)速: 2300r/min;
分離因數(shù): 1105;
主電機(jī)功率: 22kW。
2·離心機(jī)運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題
LWL450×300-N型臥式螺旋卸料離心機(jī)投用后,能夠滿足后續(xù)流程負(fù)荷的需要,連續(xù)為擠壓機(jī)提供水含量不大于35%的粉料。但是在離心機(jī)運(yùn)行幾年后,便逐漸暴漏出部分問(wèn)題,導(dǎo)致離心機(jī)脫水后固相排出的ABS粉料水含量大于35%,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成不良影響。主要表現(xiàn)為:
1)螺旋輸送器拆除后檢查,發(fā)現(xiàn)螺旋葉片表面有磨損。安裝后,測(cè)量螺旋與外轉(zhuǎn)鼓間隙,達(dá)到1·2mm(技術(shù)要求間隙為0·2~0·3mm),影響了分離后的ABS粉料的輸送,部分ABS顆粒滯留,導(dǎo)致過(guò)濾網(wǎng)及過(guò)濾網(wǎng)后的孔隙堵塞,影響了水相的分離,部分來(lái)不及分離出的水分由固相下料口甩出,造成進(jìn)入擠壓機(jī)ABS粉料部分物料含水量過(guò)高,同時(shí)過(guò)濾網(wǎng)堵塞后,造成清理頻繁。
2)由于離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁不銹鋼過(guò)濾網(wǎng)(150目)經(jīng)常發(fā)生堵塞,影響脫水效果,車間必須經(jīng)常安排檢修人員拆下螺旋輸送器和外轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁過(guò)濾網(wǎng)清理,最嚴(yán)重時(shí)兩天就要對(duì)過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)行一次清理(清理時(shí)間2小時(shí)),造成過(guò)濾網(wǎng)損壞嚴(yán)重,同時(shí)由于離心機(jī)停車造成生產(chǎn)停止,影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量。
3)進(jìn)入離心機(jī)的ABS淤降溫度在60℃以上,淤漿中除含有水和ABS粉料之外,還存在大量水汽,該部分水汽不易分離,隨分離后的固相ABS粉料進(jìn)入下部輸送器,造成進(jìn)入擠壓機(jī)ABS粉料含水量增加。
3·解決方案
為了解決上述存在的問(wèn)題,保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行,車間在以下幾方面對(duì)離心機(jī)進(jìn)行了多次的檢修與改造。改造效果明顯,徹底改變了因離心機(jī)脫水效果不好而造成的生產(chǎn)被動(dòng)局面。
(1)螺旋輸送器螺旋葉片整體磨損較嚴(yán)重,修復(fù)較困難且修復(fù)費(fèi)用高,不易采用此種方式。螺旋輸送器撤下后,檢查發(fā)現(xiàn)螺旋輸送器與中心軸聯(lián)結(jié)底部同外轉(zhuǎn)鼓與中心軸聯(lián)結(jié)處,中間存在一調(diào)整鋼墊,厚度為16mm。通過(guò)現(xiàn)間隙值與技術(shù)要求間隙值差值以及錐角,計(jì)算得出,將該調(diào)整墊片更換為厚度為5mm厚度,使螺旋輸送器整體向錐底移動(dòng),減小了螺旋輸送器與外轉(zhuǎn)鼓的間隙。
(2)在外轉(zhuǎn)鼓外側(cè)和外轉(zhuǎn)鼓端蓋內(nèi)側(cè),制作安裝擋水環(huán),阻止離心機(jī)水相由固相出口甩出,造成BAS分離局部含水量過(guò)高。
(3)由于離心機(jī)分離效率與物料的溫度有關(guān)[2],溫度越高越有利于分離,所以不能降低離心機(jī)進(jìn)口物料的溫度。所以,在離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓外側(cè)出水腔上部接一Φ200mm的管子,然后接入風(fēng)機(jī)抽氣,使離心機(jī)水相出口壓力在-15kPa左右。離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi)外存在壓差,物料含有的水汽便容易分離出來(lái),同時(shí)也增強(qiáng)了離心機(jī)的分離效果,減少了離心機(jī)過(guò)濾網(wǎng)的堵塞頻率。
4·結(jié)論
離心機(jī)改造完成后,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行良好,脫水后固相含水量普遍在27% ~32%之間,過(guò)濾網(wǎng)清理由2天提高到了15天,固相出口甩水情況也得到了明顯的改善,為后續(xù)生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供了保證,改造效果明顯。
參考文獻(xiàn):
[1]樊亞軍,何永健·臥式螺旋卸料離心機(jī)更新改造與應(yīng)用[J]·化工機(jī)械, 2008(1): 46-48·
[2]王寒冰,馬春和,李霞·影響離心機(jī)分離效果的原因分析及對(duì)策[J]·煉油與化工, 2004(2): 43-44·
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相關(guān)技術(shù)