(記者 張峰 通訊員 賈友亮 蔡佳明)10月11日記者獲悉,長慶油田在蘇里格氣田蘇48區(qū)塊富水區(qū)開展氣動射流排水采氣工藝試驗,取得顯著成效。這是氣動射流排水采氣工藝在國內(nèi)的首次試驗。長慶油田采用自主研發(fā)的“氣動排采+井叢射流+井口控壓”井叢氣源動力射流經(jīng)濟排采新模式,標志著含水氣藏開采技術(shù)攻關(guān)取得突破性進展,為蘇里格氣田規(guī)模儲量效益開發(fā)提供了有力的技術(shù)支撐。
截至目前,長慶油田“氣動排采+井叢射流+井口控壓”排采新模式效果明顯,對比應(yīng)用前,井均成本下降42%,井口運行壓力降低50%,能耗降低30%,地面流程簡化60%,檢泵周期提高7倍以上,實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)保效益的多重目標。
長慶油田油氣工藝研究院一級工程師田偉介紹,氣動射流排水采氣工藝在蘇里格氣田取得成效,為鄂爾多斯盆地靖邊氣田、青石峁氣田、榆林氣田等不同區(qū)塊高含水氣藏增產(chǎn)和水淹停產(chǎn)井復(fù)產(chǎn)探索出一條新路徑,對國內(nèi)外富水氣藏高效開發(fā)具有重要意義。
蘇里格氣田是我國探明儲量規(guī)模最大的整裝氣田,也是典型的“三低”氣藏。隨著氣田不斷開展?jié)L動式開發(fā),受斷層、構(gòu)造、非均質(zhì)性等因素影響,局部以構(gòu)造低部位地層水為主,水體大,氣水關(guān)系復(fù)雜,導(dǎo)致出氣井普遍產(chǎn)水和大水量氣井逐年增加。同時,長慶油田采用的主體排采措施有效率逐年降低,無法滿足氣田大液量持續(xù)排采的需求,效益建產(chǎn)難度不斷增大,嚴重制約了氣田穩(wěn)產(chǎn)工作。
針對蘇里格氣田高含水氣藏開發(fā)難題,長慶油田組織多方科研力量,錨定目標、精準施策,開展全方位、多層次的科研攻關(guān)。通過對氣藏構(gòu)造、儲層特性及流體分布的精細刻畫,科研團隊成功“解鎖”了高含水氣藏開發(fā)的“密碼”,針對富水區(qū)采出水的處理難題提出優(yōu)化設(shè)計,提升采出水的處理能力及處理效果,通過地質(zhì)、工程、地面的深度融合,創(chuàng)新形成井叢氣源動力射流經(jīng)濟排采新模式。新模式基于動量傳遞原理,通過地面工藝管線將高壓動力液源經(jīng)井口裝置注入井筒管柱,由井下射流泵形成低壓高速射流,與井筒積液混流返排至井口,從而將井筒積液排出,具有對產(chǎn)層無回壓、井下無動部件、固相顆粒影響小、穩(wěn)定性高、排水量范圍大等特性,減少了環(huán)境污染,提高了資源利用率,達到增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的效果,展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。
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