(記者 周慧穎 通訊員 呂行天)“公司通過監(jiān)控加熱爐氧含量、排煙溫度等關鍵性指標,及時排查風機是否正常運轉(zhuǎn),確保加熱爐熱效率達標運行。”12月4日,錦州石化公司生產(chǎn)運行部王東東向記者介紹。
錦州石化持續(xù)優(yōu)化降本,堅持挖潛增效,把節(jié)能降耗貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全過程,強化源頭把關和過程管控,推進專業(yè)化管理,確保完成全年指標。
強化專業(yè)管理,高效處理故障。疏水器安裝于蒸汽伴熱線末端,可自動阻汽排水,具有節(jié)能減排的作用。為了避免因疏水器更換不及時造成蒸汽資源浪費,錦州石化對疏水器進行集中管理,簡化更換流程,加大巡檢力度,并引入專業(yè)維修團隊統(tǒng)一維護,實現(xiàn)故障處理不過夜。
開展管線“體檢”,精準“把脈開方”。錦州石化地下水管網(wǎng)系統(tǒng)復雜。為做好地下水管線漏點排查,公司成立專項檢查組,并邀請專業(yè)公司技術人員協(xié)助排查。從7月中旬開始,檢查人員借助測漏儀器、聽音桿等設備,依據(jù)地下水管網(wǎng)圖紙,精準探測高、低壓水系統(tǒng)漏點,并及時堵漏,有效避免了新鮮水的損失。
優(yōu)化運行模式,節(jié)約生產(chǎn)成本。鑒于原油凝點不同,錦州石化制定長輸管線運行導則,優(yōu)化原油輸送,降低低凝點原油的輸送溫度,減少蒸汽消耗。根據(jù)裝置運行情況,合理制訂加工計劃,持續(xù)降低庫存,10月份停用2臺儲罐,節(jié)省蒸汽1440噸。同時,制定儲罐維溫控制上下限,減少儲罐維溫的蒸汽消耗。
標簽:
相關資訊