(記者 周慧穎 通訊員 呂行天)“公司通過監(jiān)控加熱爐氧含量、排煙溫度等關(guān)鍵性指標(biāo),及時(shí)排查風(fēng)機(jī)是否正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保加熱爐熱效率達(dá)標(biāo)運(yùn)行。”12月4日,錦州石化公司生產(chǎn)運(yùn)行部王東東向記者介紹。
錦州石化持續(xù)優(yōu)化降本,堅(jiān)持挖潛增效,把節(jié)能降耗貫穿生產(chǎn)經(jīng)營全過程,強(qiáng)化源頭把關(guān)和過程管控,推進(jìn)專業(yè)化管理,確保完成全年指標(biāo)。
強(qiáng)化專業(yè)管理,高效處理故障。疏水器安裝于蒸汽伴熱線末端,可自動(dòng)阻汽排水,具有節(jié)能減排的作用。為了避免因疏水器更換不及時(shí)造成蒸汽資源浪費(fèi),錦州石化對(duì)疏水器進(jìn)行集中管理,簡化更換流程,加大巡檢力度,并引入專業(yè)維修團(tuán)隊(duì)統(tǒng)一維護(hù),實(shí)現(xiàn)故障處理不過夜。
開展管線“體檢”,精準(zhǔn)“把脈開方”。錦州石化地下水管網(wǎng)系統(tǒng)復(fù)雜。為做好地下水管線漏點(diǎn)排查,公司成立專項(xiàng)檢查組,并邀請(qǐng)專業(yè)公司技術(shù)人員協(xié)助排查。從7月中旬開始,檢查人員借助測漏儀器、聽音桿等設(shè)備,依據(jù)地下水管網(wǎng)圖紙,精準(zhǔn)探測高、低壓水系統(tǒng)漏點(diǎn),并及時(shí)堵漏,有效避免了新鮮水的損失。
優(yōu)化運(yùn)行模式,節(jié)約生產(chǎn)成本。鑒于原油凝點(diǎn)不同,錦州石化制定長輸管線運(yùn)行導(dǎo)則,優(yōu)化原油輸送,降低低凝點(diǎn)原油的輸送溫度,減少蒸汽消耗。根據(jù)裝置運(yùn)行情況,合理制訂加工計(jì)劃,持續(xù)降低庫存,10月份停用2臺(tái)儲(chǔ)罐,節(jié)省蒸汽1440噸。同時(shí),制定儲(chǔ)罐維溫控制上下限,減少儲(chǔ)罐維溫的蒸汽消耗。
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