(記者 譚月)四月春耕忙,柴油需量漲。4月24日,錦州石化煉油三聯(lián)合車間就接到生產(chǎn)技術(shù)處調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的指令:加氫裂化裝置開啟全蠟油工況,加氫改質(zhì)裝置滿負(fù)荷加工,全力增產(chǎn)柴油。
車間第一時間召開排產(chǎn)會,按照公司要求對兩套裝置原料進(jìn)行調(diào)整。“加氫裂化裝置第一次進(jìn)入5年一修的檢修末期,現(xiàn)在全部改吃重油,能行嗎?”車間生產(chǎn)技術(shù)組副組長趙宇說出了很多人擔(dān)憂的問題。“辦法總比困難多,既然市場帶來難得的創(chuàng)效機會,我們必須完成增產(chǎn)任務(wù)。”生產(chǎn)技術(shù)副主任趙大偉帶頭表態(tài)打氣。
煉油三聯(lián)合車間所有人都繃緊了神經(jīng)。加氫裂化裝置從2010年建成投產(chǎn)至今,首次連續(xù)運行5年,在運行末期將原料由混合油調(diào)整為全重油,考驗是巨大的。經(jīng)過反復(fù)嘗試,車間生產(chǎn)技術(shù)組在蠟油中加入阻聚劑,通過抑制設(shè)備結(jié)垢,控制系統(tǒng)壓降上升速率。
“系統(tǒng)壓降”就像裝置的血壓,一旦增高,裝置就無法正常運行。為了穩(wěn)壓,車間管理層時刻關(guān)注核心設(shè)備運行狀況,通過觀察循氫機入口流量,靈活調(diào)整反應(yīng)深度;開展高壓換熱器洗鹽操作,優(yōu)化循氫機運行條件,降低系統(tǒng)壓降;編制系統(tǒng)壓降監(jiān)控表,列出影響壓降的相關(guān)參數(shù),由操作人員填寫、車間技術(shù)人員分析,一旦出現(xiàn)循氫量變小,結(jié)合循氫機裕度和其他參數(shù),分析原因,給出綜合調(diào)整方案。
“緩、準(zhǔn)、穩(wěn)。”每次交接班,班長王大偉都會不厭其煩地強調(diào)操作“三字經(jīng)”。在裝置設(shè)備處于極限狀態(tài)時,操作人員必須執(zhí)行“小幅度、多頻次”的操作方式,防止生產(chǎn)條件發(fā)生大幅波動以致影響設(shè)備的穩(wěn)定運行和產(chǎn)品質(zhì)量波動。當(dāng)生產(chǎn)技術(shù)處根據(jù)柴油產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)提出調(diào)節(jié)方案時,車間會在兼顧設(shè)備穩(wěn)定運行和成本的前提下,通過調(diào)整反應(yīng)深度、加工量、產(chǎn)品切割點等措施保障柴油質(zhì)量,而整個過程,操作員都在高度嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臓顟B(tài)下實施卡邊操作。
在穩(wěn)步增產(chǎn)的同時,車間生產(chǎn)技術(shù)副主任趙大偉針對全蠟油工況提出了新的關(guān)注點,加強設(shè)備腐蝕監(jiān)測。車間增加腐蝕在線測厚設(shè)備,對易腐蝕部位進(jìn)行測厚;加密渦流掃查頻次,收集腐蝕數(shù)據(jù),編寫腐蝕周報,通過對原料氯離子、硫氮含量與工藝腐蝕監(jiān)控定期比對,了解裝置的腐蝕情況;健全腐蝕與防護(hù)管理體系,完善設(shè)備、水質(zhì)分析、檢驗檢測等多專業(yè)參與的設(shè)備防腐防控模式,每周根據(jù)腐蝕分析結(jié)果及時調(diào)整生產(chǎn)條件和注劑量,實現(xiàn)重油加工過程中的腐蝕防護(hù)。
就在煉油三聯(lián)合車間逢山開路、遇水架橋的時候,公司生產(chǎn)技術(shù)處為柴油增產(chǎn)行動再添助力。“我們要求蒸餾柴油、催化柴油、焦化柴油調(diào)整切割點,增產(chǎn)柴油組分油,全部用于調(diào)和柴油產(chǎn)品。”生產(chǎn)技術(shù)處處長鄧興碩介紹,為了增加柴油產(chǎn)量,公司還將重石腦油并入航煤用以參與柴油調(diào)和。
當(dāng)前,錦州石化柴油日產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到7700噸以上,滿負(fù)荷保供。
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