大慶榆樹林油田是國內(nèi)為數(shù)不多的采用二氧化碳驅(qū)油開發(fā)技術(shù)的油田。
9月10日,大慶榆樹林油田第三采油作業(yè)區(qū)樹101隊二氧化碳液化站投運后,具備了向樹16隊注入液態(tài)二氧化碳的條件。下午14時,在注氣過程中,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),樹16隊注氣閥門因服役時間較長,閥門漏氣嚴重,無法正常生產(chǎn),給樹16隊注氣系統(tǒng)帶來了巨大的安全隱患。
“首要任務(wù)就是馬上維修注氣閥門!廠家維修人員到了么?”作業(yè)區(qū)經(jīng)理姜希慧在辦公室電話詢問現(xiàn)場技術(shù)人員。
“人剛到,他們判斷是閥門的密封膠圈損壞,維修不了,只能更換?!?/span>
“你讓他們等一等,我馬上就到!”掛了電話,姜?;刍鹚仝s往現(xiàn)場。
到了現(xiàn)場,姜?;哿私獾剑@個閥門是DN25-420高壓注氣閥門,是系統(tǒng)中的放空閥門,耐壓等級高,同常見閥門有所區(qū)別。目前,閥門內(nèi)部的四氯氟乙烯密封膠圈損壞,導(dǎo)致漏氣情況發(fā)生。由于閥門結(jié)構(gòu)復(fù)雜、拆卸困難,廠家維修人員建議直接更換閥門。可更換閥門時間周期較長,需要近三周時間。
“這么長時間,得影響多少產(chǎn)量?。≡僬f,換一個新閥門,得花9000多元錢!”姜?;坌奶鄣卣f,“這筆錢要是省下來,能干不少事兒!不如我們自己動手,試試能不能修好!”
說干就干,姜?;劢猩仙a(chǎn)副經(jīng)理鄭占義和樹16隊隊長李冬生,三人蹲在現(xiàn)場一起研究解決方案。
要想修好閥門,首先要取出內(nèi)部損壞的密封膠圈??赏懂a(chǎn)時為了保障高壓下的生產(chǎn)安全,該閥門的壓蓋被焊死了,無法打開。
他們用砂輪機逐個焊點打磨,使壓蓋松動,再用大錘和鋼釬一點一點沖開緊固的螺絲,費時一個多小時,終于取出了破損的密封膠圈。
由于沒有替換的專用密封膠圈,他們就用生料帶和石墨盤根搭配使用,制作成密封膠圈,完成閥門密封工作。
整個維修過程難度大、強度高,不一會兒,汗水就浸透了三人的工服,豆大的汗珠順著臉頰直往下淌??伤麄?nèi)徊活?,緊密有序地配合著,一步步完成拆卸、清理、密封、安裝等工作。
3個小時后,閥門終于修好了。他們對閥門進行嚴密的安全檢查和測試,并進行現(xiàn)場試壓,確保閥門開關(guān)靈活、不滲不漏,達到正常使用標準后,才啟動正常生產(chǎn)流程。
生產(chǎn)恢復(fù)了,三人興奮得歡呼起來。李冬生高興地說:“真沒想到,咱們鼓搗了3個小時,竟然省下了近1萬元錢!”(通訊員 許鋒)
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