8月9日,走進(jìn)中原油田采油氣工程服務(wù)中心作業(yè)六大隊(duì)的施工現(xiàn)場(chǎng)白22井,施工人員正在緊張地下大直徑通井規(guī)。
原來施工人員起下大直徑工具時(shí),井液會(huì)從套管、油管頂部噴出或外溢。從套管流出的井液可通過放噴管匯入排污裝置避免污染,從油管頂部噴出或者外溢的井液因從高處落下,會(huì)影響現(xiàn)場(chǎng)施工的進(jìn)度,同時(shí)帶來環(huán)保污染和安全隱患。該中心大修隊(duì)員工左俊華介紹,該中心自主研發(fā)的下井管柱及其防噴裝置自應(yīng)用以來,這種問題已經(jīng)被解決了。
與以往施工場(chǎng)景不同,現(xiàn)場(chǎng)施工人員作業(yè)時(shí)效顯著提高,冒水干活兒的場(chǎng)景不見了,現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境也得到了解決?!霸瓉砦覀?小時(shí)能干完的活兒,現(xiàn)在40分鐘就能干完了?!弊罂∪A說。
該裝置的主要研發(fā)人員——“胡彥兵學(xué)習(xí)創(chuàng)新工作室”負(fù)責(zé)人胡彥兵說:“作業(yè)施工勞動(dòng)強(qiáng)度大,如何降低勞動(dòng)強(qiáng)度,提高作業(yè)時(shí)效,是我們需要關(guān)注的問題之一?!?/span>
為解決這一問題,胡彥兵等人組織技術(shù)人員成立攻關(guān)小組。通過研究后,攻關(guān)小組人員一致認(rèn)為,該現(xiàn)象形成的主要原因是油管下入滿井液的井筒過程中油管體積會(huì)替換井液,使井液通過油管內(nèi)通道和油套環(huán)形空間通道外溢,當(dāng)下入大直徑工具時(shí)油套環(huán)形空間過流面積小于油管內(nèi)過流面積,造成油套環(huán)形空間流出的井液少,油管內(nèi)通道流出的井液多,當(dāng)油管快速下入井內(nèi)時(shí),井液會(huì)從油管頂部噴出或外溢。
原因找到了,技術(shù)攻關(guān)小組的目標(biāo)也就明確了。胡彥兵說:“之前現(xiàn)場(chǎng)解決該難題采取的方法是下入油管單流閥,油管單流閥雖然能防止井液從油管柱頂部噴出外溢,但是無法完成油井作業(yè)后序的施工程序。例如油井下完管柱需要測(cè)試,測(cè)試儀器無法通過單流閥,施工人員就必須進(jìn)行二次施工?!?/span>
通過技術(shù)小組的反復(fù)論證后,他們將殼體內(nèi)部安置了空心石蠟棒,兩端用短節(jié)擋住固定。通過空心石蠟棒縮小殼體內(nèi)通徑減小井液通過流量,達(dá)到縮短下部井液灌滿上部單根油管的時(shí)間,保證單根油管正常下放到井口過程中井液不會(huì)噴出外溢,最后又會(huì)使管柱內(nèi)外液面逐步平衡,管柱內(nèi)外液面壓差不大目的。同時(shí),他們利用井內(nèi)溫度隨著下入深度不斷升高的地溫梯度原理,使空心石蠟棒下入到一定井深后逐漸熔化到高溫井液中,最后保證管柱內(nèi)部通道完全暢通的效果。
據(jù)了解,新型防噴裝置研制成功后已在中原油田試驗(yàn)100多井次,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用良好,成功率達(dá)到100%,生產(chǎn)時(shí)效提升25%。7月初,《下井管柱及其防噴裝置》喜獲國家實(shí)用新型專利證書,目前,該裝置已在中原油田推廣應(yīng)用。
(魏園軍 孫博 宋來華)
標(biāo)簽:中原油田
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