7月18日,塔河煉化公司新增貧富液連通線投用后,1#硫黃回收裝置煙氣SO2排放濃度由150mg/m3下降至50mg/m3,創(chuàng)歷史最優(yōu)水平,這也是該公司兩套硫黃回收裝置外排煙氣SO2含量首次雙雙低于100mg/m3。
塔河煉化公司共有2套硫黃回收裝置。建于2004年的1#裝置受工藝設(shè)計(jì)落后和場(chǎng)地狹窄所限,無法新建尾氣單元專屬胺液再生系統(tǒng),外排煙氣SO2含量一直在150mg/m3左右徘徊,遠(yuǎn)高于3#裝置的30mg/m3。近年來隨著國(guó)家環(huán)保指標(biāo)收緊,該裝置煙氣達(dá)標(biāo)排放面臨抗波動(dòng)性較差的困境。
為解決這一難題,該公司充分發(fā)揮“青年創(chuàng)新·創(chuàng)效工作室”作用,組織技術(shù)人員及一線青年骨干開展專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān),確定引入3#硫黃尾氣再生系統(tǒng)胺液,提高1#硫黃尾氣硫化氫脫除率的方案。這一方案被該公司安全環(huán)保部列為重點(diǎn)環(huán)保項(xiàng)目之一。
為盡早投用貧富液連通線,硫黃回收裝置克服人員少、項(xiàng)目動(dòng)火點(diǎn)多等困難,集中力量在一個(gè)半月內(nèi)完成項(xiàng)目施工。7月18日11時(shí),隨著新流程投用,3#硫黃單元胺液引入1#裝置尾氣吸收塔,煙氣在線監(jiān)測(cè)平臺(tái)顯示:1#硫黃裝置煙氣SO2濃度由180mg/m3快速降至50mg/m3,創(chuàng)歷史新低。
據(jù)了解,這條新流程的投用,不僅為后期1#硫黃裝置煙氣平穩(wěn)達(dá)標(biāo)排放奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),還從成本上省下了新建胺液再生裝置的建設(shè)費(fèi)用四千萬元,實(shí)現(xiàn)了效益與環(huán)保雙贏。
(張鎖揚(yáng) 靳建斌)
標(biāo)簽:塔河煉化 煙氣達(dá)標(biāo)排放
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