7月14日,華北油氣分公司采油一廠紅河油田HH105-8井自主實施超破壓注水吞吐后,經(jīng)過21天的礦場試驗,日產(chǎn)油達2.1噸,而在6年前,這口井還是紅河油田HH105井區(qū)的一口低效井,投產(chǎn)初期日產(chǎn)油1.5噸,關井前間開生產(chǎn)日產(chǎn)油僅0.1噸。該技術的實施增油達20倍。
為破解紅河油田裂縫性致密油藏天然能量開發(fā)遞減率大、不能實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)以及注水受裂縫發(fā)育影響水竄嚴重、無法形成有效驅(qū)替的開發(fā)瓶頸難題。今年以來,該廠以提高儲量動用率、采收率、單井產(chǎn)能為目標,加大超破壓吞吐提高單井產(chǎn)量技術研究力度,改變注水方式和提高注入壓力來增加油水滲吸面積,進而改善開發(fā)效果,提高油井采收率。
該廠技術人員對油田具備產(chǎn)能的油井進行排查,在反復研究論證“超破壓吞吐提高單井產(chǎn)量”技術方案的基礎上,于2020年1月4日對HH105-8井進行礦場試驗,最高施工壓力達到57.3兆帕,累計注水1489方。至4月23日,壓力持續(xù)保持穩(wěn)定,分別在4月24日和5月29日采取不穩(wěn)定試井壓力監(jiān)測,計算油井壓力系數(shù)恢復到120%以上。6月24日,技術人員對該井實施開井。日前該井日產(chǎn)油2.1噸,且含水仍在持續(xù)下降中。
目前,華北采油一廠在HH105井區(qū)和HH12井區(qū)等潛力單元,相繼開展長8油藏超破壓吞吐增能試驗,新增配套實施超破壓吞吐措施6口,有4口井處于注水增能期,2口井處于悶井置換期,通過不斷優(yōu)化施工參數(shù)組合,確保最佳試驗效果。
此外,該廠還不斷加大礦場試驗力度,努力攻關以滲吸吞吐為主的提高采收率關鍵技術。同時,開展變流向周期注水,“酸-注-采”一體化等先導試驗,進一步提高老區(qū)采收率,使難動用儲量變?yōu)榻?jīng)濟可采儲量提供技術支撐。
(付緒凱 梁臣)
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