(記者謝文艷 通訊員馬占富))5月30日,記者在大慶石化化肥廠看到,裝車臺上一派繁忙景象,一長排大貨車??吭谘b車臺前,多輛叉車正在往車上裝運“昆侖牌”尿素。截至5月30日,大慶石化共生產(chǎn)尿素8.98萬噸,銷售尿素7.17萬噸,通過整體優(yōu)化生產(chǎn),全廠實現(xiàn)盈利超千萬元。
入春以來,黑龍江省春耕備耕急需大量農(nóng)用化肥,大慶石化以“保障春耕必定有我”的責任擔當,統(tǒng)籌安排,有序推進,生產(chǎn)尿素產(chǎn)品保供黑龍江春耕。3月7日,化肥廠尿素裝置正式啟動,平均日產(chǎn)“昆侖牌”尿素1200噸。
由于尿素市場低迷,冬季天然氣供應短缺,為降低能源消耗提高效益,化肥廠經(jīng)過認真研究,去年冬季首次停運尿素裝置,高壓系統(tǒng)、水解系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)都同時停運。裝置徹底停工在歷史上還是首次,崗位員工們格外小心呵護,為了防凍,他們每隔4個小時就將室外機泵運行20分鐘,冬季尿素裝置停工期間,降低脫鹽水成本31.44萬元。
為保證裝置順利開車,大慶石化化肥廠積極做好尿素裝置生產(chǎn)準備工作,積極協(xié)調(diào)上游原料,提前對尿素裝置、成品裝置工藝流程、管線設(shè)備、關(guān)鍵機泵等全面檢查確認,對裝置調(diào)節(jié)閥門開度和電氣儀表連鎖投用情況進行現(xiàn)場調(diào)試和故障處理。全面排查裝置隱患,詳細制定生產(chǎn)統(tǒng)籌時間表,做到生產(chǎn)過程全面受控,確保裝置處于最優(yōu)生產(chǎn)狀態(tài),為春耕用肥提供堅實的保障。
為了實現(xiàn)裝置優(yōu)質(zhì)運行,實現(xiàn)效益最大化,化肥廠將“專享”中壓蒸汽的尿素裝置,改為跟合成氨裝置“共享”低壓蒸汽。整體優(yōu)化后,尿素裝置蒸汽消耗由原來的13噸/小時降為5.5噸/小時,降幅達57.7%,月降低蒸汽消耗成本約65萬元。
這個廠還根據(jù)科學測算,將尿素車間和成品車間的部分機泵停運,或間歇運行來降低電耗。方案實行后,每天耗電量從由原來的1.7萬千瓦時降到了7800千瓦時,降幅達54.1%。通過省電、節(jié)氣這兩項措施,僅一季度,節(jié)約生產(chǎn)成本107萬元。
為了全力搶奪市場效益,大慶石化尿素裝置提前開工,優(yōu)化生產(chǎn),不僅第一時間為農(nóng)戶送上了放心肥,而且裝滿了企業(yè)經(jīng)濟效益的“口袋”。大慶石化化肥廠生產(chǎn)技術(shù)科副科長谷鵬飛說:“企業(yè)要想掙錢,就必須做到以經(jīng)濟效益為中心,什么掙錢生產(chǎn)什么。春耕期間,尿素市場價格處于高位,我們第一時間組織生產(chǎn)尿素,比去年同期早開工一個月,在保證東北地區(qū)耕地用肥的情況下,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益最大化。”
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