湖北化肥液氨日產(chǎn)量創(chuàng)新高

作者: 2020年05月20日 來源:中國石化新聞網(wǎng) 瀏覽量:
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5月16日,湖北化肥公司液氨日產(chǎn)量創(chuàng)裝置投產(chǎn)以來最好記錄。今年以來,公司累計生產(chǎn)液氨10.8萬噸,同比增加30.2%。

5月16日,湖北化肥公司液氨日產(chǎn)量創(chuàng)裝置投產(chǎn)以來最好記錄。今年以來,公司累計生產(chǎn)液氨10.8萬噸,同比增加30.2%。

湖北化肥合成氨裝置于1979年投產(chǎn),利用上游煤氣化裝置提供的有效原料氣生產(chǎn)液氨產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及國防等領(lǐng)域。公司搶抓市場回暖機遇,扎實開展百日攻堅創(chuàng)效行動,通過創(chuàng)新驅(qū)動、深度優(yōu)化、卡邊操作等措施,開足馬力生產(chǎn)液氨,全面推進(jìn)增效創(chuàng)效。

公司堅持創(chuàng)新驅(qū)動,不斷突破瓶頸提高產(chǎn)能。由于煤氣化第三變換爐上下段催化劑均已達(dá)使用壽命,催化劑床層壓差上漲,系統(tǒng)阻力高,制約液氨負(fù)荷進(jìn)一步提升。公司成立攻關(guān)團隊,根據(jù)催化劑活性情況,研究更換三變爐上段催化劑,節(jié)省費用的同時,消除“卡脖子”瓶頸。5月5日,三變爐上段催化劑小修后投用,床層壓差下降67%,液氨產(chǎn)量迅速提升。他們制定專項預(yù)案,成立特護小組,投用反吹氣壓縮機,通過粗合成氣替代氮氣進(jìn)行反吹,提高有效氣成分,為高負(fù)荷生產(chǎn)提供“口糧”,每小時增產(chǎn)液氨逾2噸;消除氣化爐激冷段環(huán)形空間溫度高、低溫甲醇洗處理能力不足等“攔路虎”,確保裝置高負(fù)荷穩(wěn)定運行。

他們瞄準(zhǔn)深度優(yōu)化,讓老裝置開出高負(fù)荷。為消除氨合成催化劑連續(xù)運行14年活性降低的影響,他們堅持上下游一盤棋,根據(jù)工況變化聯(lián)動協(xié)作,小幅調(diào)整氫氮比在2.6~3.1范圍內(nèi)波動;根據(jù)合成回路中惰氣含量變化,精細(xì)調(diào)整氫回路負(fù)荷,使惰氣含量在11%~12%之間,控制惰氣含量、氫氣損失在正常范圍;微調(diào)細(xì)調(diào)合成塔入口溫度,確保合成塔熱點溫度正常,控制催化劑活性,提高反應(yīng)轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)量。目前,湖北化肥經(jīng)驗已成為催化劑廠家經(jīng)典案例,加以推廣。

公司堅持卡邊操作,努力創(chuàng)造最大的價值。結(jié)合高壓蒸汽管道輸送的5攝氏度溫降,他們將動力站送至合成氣壓縮機的高壓蒸汽溫度,由470~490攝氏度,調(diào)整至475~490攝氏度,卡邊上限運行,確保壓縮機安全運行的同時,提高蒸汽品質(zhì),增加壓縮機打氣量,提高負(fù)荷增產(chǎn)液氨。在同煤種情況下,氣化爐每增加1%負(fù)荷,有效氣可增加1400標(biāo)方,液氨負(fù)荷隨之提高,同時蒸汽等消耗變成產(chǎn)出,每天可增效萬余元。操作人員主動跳出舒適區(qū),嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、操作紀(jì)律,盡量提升負(fù)荷,接近上限運行,確保裝置高產(chǎn)低耗。

(張愛紅)

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