在“百日攻堅創(chuàng)效”行動中,川維化工公司一邊通過優(yōu)化運行方式向生產(chǎn)要效益,一邊從各方面減少支出、壓縮費用,確保備品備件采購和運維成本下降,全力實現(xiàn)“百日攻堅創(chuàng)效”行動中的降本增效目標(biāo)。
川維化工公司熱電運行部通過重新梳理外包合同,和承包商重新商定合同價格的方式,預(yù)計全年減少外包合同費用近70萬元。目前已在“輸配電設(shè)施運行管理 ”、“鍋爐輸煤灰渣石膏業(yè)務(wù)處理外包 ”等項目上與相關(guān)單位達(dá)成共識。通過優(yōu)化檢修方案,調(diào)整作業(yè)程序和步驟,嚴(yán)格控制和審核工程量的方式控制合同費用。
公司還通過采取利庫、利舊措施,深挖降本潛力,盤活現(xiàn)有資產(chǎn)。各運行部積極行動,用活、用好庫存材料,將符合要求的庫存材料代用到檢修和更新改造項目中,并采取自制工具、自己組織人員實施的方式,減少外委費用支出。熱電運行部通過利用庫存鋼管,組織人員為鋼管除銹刷漆并應(yīng)用到自修項目中,節(jié)約鋼材80米,減少材料費及人工費支出約2500元。
在備品備件采購上,川維化工公司堅持能省則省,能修就修的原則,千方百計壓減采購費用。該公司維綸運行部生產(chǎn)所用的噴絲板使用年限已久,磨損和變形較為嚴(yán)重,如不及時更換不僅影響生產(chǎn)穩(wěn)定,而且會導(dǎo)致產(chǎn)品制成率達(dá)不到高要求,降低產(chǎn)品質(zhì)量。但噴絲板屬貴重金屬,一塊全新的噴絲板價值大約5萬元,而送回廠家回溶的加工費約為每塊4000元,裝置120塊噴絲板統(tǒng)一新購和回收加工價差巨大。川維化工通過對技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩方面進(jìn)行測算,決定將噴絲板送回廠家再加工。在回收加工過程中,計量的一點偏差就會給企業(yè)帶來損失。裝置人員樹立“主人翁”責(zé)任感,花大力氣對120塊噴絲板進(jìn)行清洗、稱重、計量,精益求精,絲毫不敢馬虎。計量結(jié)束后,這批噴絲板被送回生產(chǎn)廠家進(jìn)行回溶,加工成新的噴絲板,重復(fù)使用。粗略地估計,120塊貴金屬噴絲板的回收加工利用,能為企業(yè)節(jié)省備品備件采購費用幾百萬元,同時又達(dá)到了提高產(chǎn)品制成率和增產(chǎn)增效的目的。
(李媛媛 鄭洵洵 黃瑾)
標(biāo)簽:川維化工
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