百日攻堅(jiān)創(chuàng)效行動(dòng)啟動(dòng)以來(lái),九江石化迅速行動(dòng),多措并舉,節(jié)能優(yōu)化成效顯著,3月份燃動(dòng)費(fèi)用比上月同比減少20元。
該公司采取最節(jié)能的精細(xì)化生產(chǎn)組織方式。根據(jù)1號(hào)催化停工以及煤制氫裝置低負(fù)荷運(yùn)行導(dǎo)致蒸汽系統(tǒng)缺口,經(jīng)過(guò)效益測(cè)算,確定最優(yōu)方案為:最大限度提高CFB鍋爐供汽量,降低鍋爐發(fā)電負(fù)荷,嚴(yán)格監(jiān)管外購(gòu)二電廠蒸汽的溫度與壓力,控制外購(gòu)總量。調(diào)整動(dòng)力除氧器運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整,優(yōu)化中壓給水系統(tǒng),停運(yùn)8號(hào)中壓給水泵,節(jié)電168千瓦,節(jié)1.0兆帕蒸汽4噸/時(shí)。
公司還組織各生產(chǎn)運(yùn)行單位開(kāi)展節(jié)能專項(xiàng)工作,重點(diǎn)對(duì)各裝置、系統(tǒng)蒸汽消耗進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。對(duì)全廠大部分蒸汽伴熱的管線采取停用伴熱的方式,減少了蒸汽用量4.7噸/時(shí);生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處節(jié)能辦組織對(duì)全廠78條系統(tǒng)管線、544個(gè)給汽點(diǎn)和645個(gè)疏水點(diǎn)的現(xiàn)場(chǎng)伴熱情況、疏水情況進(jìn)行逐點(diǎn)排查,梳理出了33條管線的伴熱調(diào)整,減少了蒸汽消耗約2.2噸/時(shí)。
此外,該公司根據(jù)裝置負(fù)荷變化,積極做好含硫污水的節(jié)能優(yōu)化,及時(shí)調(diào)整注水量,每小時(shí)減少含硫污水量40余噸,在保證外排水質(zhì)合格的前提下,減少汽提蒸汽用量,降低含硫污水系統(tǒng)蒸汽消耗5噸/時(shí)。在胺液系統(tǒng)優(yōu)化方面,該公司及時(shí)跟蹤富胺液濃度,降低胺液循環(huán)量,對(duì)溶劑再生系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,降低胺液用量38噸/時(shí),減少溶劑再生蒸汽消耗4噸/時(shí)。
(鄧穎 王瑞群)
標(biāo)簽:九江石化 節(jié)能優(yōu)化
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