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降低轉爐鋼鐵料消耗的措施

作者: 2019年11月05日 來源:全球化工設備網 瀏覽量:
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降低轉爐鋼鐵料消耗的措施鋼鐵料消耗是轉爐生產的一項重要綜合性技術經濟指標,也是轉爐成本構成的主體,占煉鋼的成本的80%。影響鋼鐵料消耗的原因是:1、轉爐吹損過大鐵水條件較差,其Si成分波動較大,噴濺率達到5%

 降低轉爐鋼鐵料消耗的措施

鋼鐵料消耗是轉爐生產的一項重要綜合性技術經濟指標,也是轉爐成本構成的主體,占煉鋼的成本的80%。影響鋼鐵料消耗的原因是:

1、轉爐吹損過大
鐵水條件較差,其Si成分波動較大,噴濺率達到5%。低硅鐵水時易因熱量不充足、操作不當造成嚴重后吹,使渣中氧化鐵含量大增,增加了鐵損。

2、鋼水收得率低
高溫澆鑄時坯殼較薄,容易引發(fā)生產事故。由于事故多發(fā)導致回澆余鋼水、連鑄坯廢量增多。同時由于切割隔嘴更換不及時,氧壓不合理致使隔口較大,降低了鋼水收得率。

3、出鋼溫度高
出鋼溫度高會增加連鑄事故,同時使鐵水燒損過多。

解決措施:
1、調整爐齡結構
用部分低價輔料代替廢鋼入爐量,降低鋼鐵料成本。

2、提高石灰質量
采用優(yōu)質石灰石燒制石灰,對石灰加入量實行精確控制。

3、減少渣料加入量
鋼渣量每增加10kg/t,鋼鐵料消耗會升高2.5kg/t,應實行小渣量操作。

4、提高高拉碳率
提高高拉碳率,會大幅度減少后吹,減少了金屬氧化損失。

5、降低渣中FeO含量
在確保不燒槍、不粘鋼的前提下降低過程槍位,在滿足脫磷前提下降低渣中全鐵含量,將渣中全鐵含量控制在16%以下。

6、降低出鋼溫度
采用全程鋼包加蓋工藝,以降低出鋼溫度。

7、提高連鑄金屬收得率
1)連鑄過程采取低溫快鑄的操作思路,優(yōu)化結晶器保護渣理化性能,確保澆鑄過程的穩(wěn)定,杜絕澆鑄過程中的粘結現象,減少重新甩坯。
2)提高中包連鑄壽命,減少熱換中包次數,降低甩廢率。
3)嚴格控制中包澆余鋼水量,將中包大塊高度控制在200mm以下。
4)根據鑄坯斷面尺寸選用合適的切割嘴,將焊縫減小,以減少切割渣。

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