經(jīng)過連續(xù)40多天的鏖戰(zhàn),8月7日,揚(yáng)子石化貯運廠3萬立方米的G901a原油貯罐完成檢修改造,經(jīng)過技術(shù)人員和驗收人員共同確認(rèn),封罐交出并投料運行。當(dāng)罐內(nèi)液位達(dá)到2.5米時,外浮頂浮盤緩慢平穩(wěn)起浮,各項運行指標(biāo)正常。表明這臺原油貯罐成功按計劃完成了檢測和檢修改造,正式投用。
該罐此次檢修改造內(nèi)容主要有:罐內(nèi)兩條中央排水管的更換,罐頂、罐壁、罐底的檢測和防腐,罐內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)的檢測和維修。此外,還有新增兩個優(yōu)化項目:罐內(nèi)新增一根雷達(dá)液位計導(dǎo)波管,使原來的單液位計監(jiān)控貯罐液位變成雙液位計監(jiān)控;在罐本體上開孔,新增一臺罐下自動采樣器。
這臺原油罐檢修改造的一個*大特點就是作業(yè)環(huán)境高溫高濕。進(jìn)入夏季,南京地區(qū)氣溫連續(xù)多日在35攝氏度以上,貯罐內(nèi)溫度通常高達(dá)50多度。因此,檢修作業(yè)人員形容這次檢修改造作業(yè)是“在大燜鍋中蒸桑拿”。
為了安全準(zhǔn)點完成任務(wù),貯運廠采取多項針對性措施,確保檢修人員的人身安全和檢修作業(yè)的有序推進(jìn)。嚴(yán)審作業(yè)人員的身體狀況,每天進(jìn)罐作業(yè)前有專門的醫(yī)護(hù)人員對施工人員進(jìn)行體檢和身體狀態(tài)測試,嚴(yán)禁身體狀況不好的人員進(jìn)罐作業(yè);控制檢修人員在“大燜鍋”中的作業(yè)時間,監(jiān)護(hù)人員在罐外掐表,每到20分鐘輪換一批進(jìn)罐作業(yè)人員,保證作業(yè)人員能夠得到充分休息;調(diào)整高溫天氣的作業(yè)時間,通過起早帶晚的作業(yè)模式,避開一天中的高溫時段;風(fēng)險識別到位,讓每名施工人員都清楚作業(yè)風(fēng)險,規(guī)范操作,做好個人防護(hù);防范措施到位,針對不同作業(yè)的不同特點,落實好每一項防范措施,措施不到位禁止作業(yè);管理人員到位,進(jìn)行安全網(wǎng)格化管理,無論在正常工作日還是加班加點,必須保證現(xiàn)場有足夠的管理人員對施工作業(yè)進(jìn)行全過程管控;現(xiàn)場服務(wù)到位,現(xiàn)場提供足夠的飲用水、綠豆湯等清涼飲品,保證作業(yè)人員隨時能夠補(bǔ)水解暑;貯運廠還為檢修人員騰出帶有空調(diào)的房間,讓他們午間能夠得到很好的休息。
由于措施得力,40多天的“大悶鍋”里作業(yè),上千人次的罐內(nèi)作業(yè),無一人中暑。
在保證作業(yè)人員的人身安全的同時,對項目的質(zhì)量管控毫不放松。檢修過程中,技術(shù)人員對新更換的中央排水管進(jìn)行檢查,通過打壓發(fā)現(xiàn)直管段有一個隱蔽的沙眼,立即進(jìn)行了補(bǔ)焊,如果發(fā)現(xiàn)不及時讓有漏點的管線安裝在貯罐內(nèi),一旦投用就埋下安全隱患。根據(jù)其他原油罐的改造經(jīng)驗,原設(shè)計的浮盤起落架在升降過程會摩擦中央排水管,項目組按照要求進(jìn)行了整改,保證了此次檢修改造的工程質(zhì)量。
標(biāo)簽:揚(yáng)子石化 原油貯罐
相關(guān)資訊