“近年來,車間積極推行裝置設(shè)備預(yù)防性檢修,有效杜絕了因設(shè)備突然故障導(dǎo)致裝置非計(jì)劃停工?!泵し植扛邏很囬g主任郭欽生談起車間推行的RCM(預(yù)防性檢維修系統(tǒng))時(shí)高興地說。
近期,在1號(hào)高壓裝置計(jì)劃停工待料期間,設(shè)備員劉煜根據(jù)反應(yīng)器R-4240夾水套檢修周期,主動(dòng)對(duì)長(zhǎng)達(dá)1470m,高11m的反應(yīng)器R-4240熱水夾套進(jìn)行了事前狀態(tài)監(jiān)測(cè)分析和預(yù)防性檢測(cè),通過對(duì)反應(yīng)器的夾水套進(jìn)行逐層排查,逐組排查,揪出減薄夾套管兩處。
“第一層的夾水套厚度符合要求。現(xiàn)在進(jìn)行檢查第二層的夾水套。”設(shè)備員劉煜蹲守在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)排查的數(shù)據(jù)進(jìn)行一一把關(guān)。
“第三層夾套的第一組厚度減薄超40%,達(dá)到更換夾套管的要求?!痹O(shè)備員劉煜馬上把做好相關(guān)整改標(biāo)識(shí)?!安鄹?,第四組的夾套減薄也很厲害,同樣超過了40%的,也需要進(jìn)行整改。”
通過對(duì)反應(yīng)器夾套全面排查后,發(fā)現(xiàn)有兩處的夾套管的厚度減薄超過了規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),必須進(jìn)行更換處理。
很快,設(shè)備員劉煜組織相關(guān)施工單位到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接更換熱水夾套管方案,同時(shí)安排將新的夾套管材料運(yùn)至裝置現(xiàn)場(chǎng)。在經(jīng)過各專業(yè)合作、協(xié)調(diào),需要更換的夾套管很快完成了更新,有效地消除了未來的泄漏源,避免了因夾套水泄露大導(dǎo)致的裝置非計(jì)劃停車。
據(jù)了解,近年來,該車間是茂名石化*推行RCM(預(yù)防性檢修性系統(tǒng))的車間,通過預(yù)防性檢維修方式,提前更換了即將達(dá)到使用壽命的壓縮區(qū)機(jī)氣缸氣膜、空氣壓縮機(jī)段間膜片、提前研磨壓縮機(jī)的填料盤等100多項(xiàng)易導(dǎo)致裝置非計(jì)劃停工的隱患,為裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的保證。
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