低水分熄焦系統(tǒng)的改進(jìn)

作者: 2019年07月05日 來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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此系統(tǒng)采用一個(gè)計(jì)時(shí)器和氣動(dòng)機(jī)構(gòu)通過(guò)自動(dòng)控制閥來(lái)完成小流量、大流量噴水及開(kāi)停水操作。此工藝熄出的焦炭各項(xiàng)性能指標(biāo)應(yīng)該良好、水分穩(wěn)定。但常常是熄焦不均勻,紅焦、干焦、濕焦并存,水分偏高,且波動(dòng)較大。

1 提出問(wèn)題

  焦化廠(chǎng)5、6號(hào)大型焦?fàn)t配套的熄焦系統(tǒng)引進(jìn)的是美鋼聯(lián)工程咨詢(xún)公司(UEC)的低水熄焦工藝,此系統(tǒng)采用一個(gè)計(jì)時(shí)器和氣動(dòng)機(jī)構(gòu)通過(guò)自動(dòng)控制閥來(lái)完成小流量、大流量噴水及開(kāi)停水操作。此工藝熄出的焦炭各項(xiàng)性能指標(biāo)應(yīng)該良好、水分穩(wěn)定。但常常是熄焦不均勻,紅焦、干焦、濕焦并存,水分偏高,且波動(dòng)較大。 

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)查分析,將焦炭水分偏高,波動(dòng)較大的原因定位到以下幾個(gè)方面。 

 ?。?)紅焦大部分位于熄焦車(chē)車(chē)廂中央部位,根據(jù)低水熄焦的原理,先用小流量水流熄滅熄焦車(chē)上部的紅焦,在紅焦上面形成一個(gè)水—蒸汽—焦炭混合層,此混合層防止大流量噴水熄焦時(shí)焦炭溢出車(chē)外,然后用大水量及產(chǎn)生的蒸汽熄焦,有著巨大推動(dòng)力的水蒸汽迫使車(chē)廂內(nèi)焦炭處于一種“沸騰”狀態(tài),保證焦炭可以均勻冷卻。另一方面由于采用定點(diǎn)接焦,焦炭在車(chē)廂內(nèi)呈三角形,中央部位焦炭最多,不容易熄滅。由此可得,紅焦的產(chǎn)生主要是由于大水量水流壓力不夠,不能令車(chē)廂底部焦炭翻滾起來(lái)。若熄焦時(shí)間長(zhǎng)則焦炭的水分高,熄焦時(shí)間短紅焦多。 

 ?。?)低水熄焦系統(tǒng)采用一個(gè)計(jì)時(shí)器和氣動(dòng)機(jī)構(gòu)通過(guò)自動(dòng)控制閥來(lái)完成小流量、大流量噴水及開(kāi)停水操作。自動(dòng)控制閥自2004年9月使用至今,密封墊圈磨損嚴(yán)重,熄焦結(jié)束后仍有大量水通過(guò)自動(dòng)控制閥瀉出,無(wú)形中增加了熄焦所用水量,給調(diào)節(jié)熄焦時(shí)間帶來(lái)影響。自動(dòng)控制閥大水量時(shí)開(kāi)度?。ㄩy門(mén)砣板60度角),閥后熄焦水壓力小,無(wú)法保證車(chē)廂底部焦炭翻滾所需的壓力。自動(dòng)控制閥靈敏度不高,小水量運(yùn)行不穩(wěn)定,時(shí)常出現(xiàn)計(jì)時(shí)開(kāi)始而不下水或直接下大水量的現(xiàn)象。

2 解決問(wèn)題

  為不影響生產(chǎn)并使投入成本最低,我們根據(jù)以上提出的問(wèn)題從熄焦塔處開(kāi)始對(duì)管道及自動(dòng)閥門(mén)進(jìn)行改造。 

  2.1 縮小噴嘴直徑,增大水流壓力

    根據(jù)焦炭在車(chē)廂內(nèi)的分布情況將原來(lái)直徑100mm的噴嘴部分改成80mm和50mm的噴嘴,保證熄焦時(shí)水壓高、用水少,降低焦炭水分,減少紅焦量。

    噴水管道由四根直徑350mm主管道構(gòu)成,每根主管分出10個(gè)直徑100mm的分支管(如圖1),根據(jù)熄焦后紅焦大部分位于車(chē)廂中央部位的情況。首先將中間兩根主管道的20個(gè)分支管?chē)娮熘睆娇s小為80mm,最后一根主管道的10個(gè)分支噴嘴直徑縮小為50mm(如圖2),增大水流壓力;然后再根據(jù)紅焦數(shù)量及位置,逐個(gè)縮小兩側(cè)分支管?chē)娮熘睆???s小噴嘴直徑采用的方法是利用等焦時(shí)間分段預(yù)裝100mm的法蘭,然后用20mm厚的鋼板制作外徑130mm,內(nèi)經(jīng)80mm和50mm的環(huán)形,焊接到另一個(gè)法蘭的背面,再利用等焦時(shí)間將兩個(gè)法蘭對(duì)接,縮小噴嘴直徑,達(dá)到熄焦時(shí)水壓大、用水少,減少紅焦數(shù)量、降低焦炭水分的目的。

  2.2 修復(fù)自動(dòng)控制閥、改造氣缸行程

        由問(wèn)題(2)可知,熄焦結(jié)束后仍有大量水通過(guò)自動(dòng)控制閥瀉出,且自動(dòng)控制閥靈敏度不高,小水量運(yùn)行不穩(wěn)定;氣缸行程小導(dǎo)致自動(dòng)控制閥大水量時(shí)開(kāi)度小,閥后熄焦水壓力小。針對(duì)上述情況,結(jié)合儀表修復(fù)自動(dòng)控制閥,改造氣缸行程。將自動(dòng)控制閥整體拆卸下來(lái),分別更換自動(dòng)控制閥和氣缸的密封墊圈,保證控制閥的氣密性和氣缸的靈敏度;更換自動(dòng)控制閥填料環(huán),防止閥門(mén)軸端漏水;調(diào)節(jié)氣缸兩端絲杠,增大氣缸行程,增加自動(dòng)控制閥砣板開(kāi)度,將閥門(mén)開(kāi)度由原來(lái)的60°,增加到90°,避免產(chǎn)生因閥門(mén)開(kāi)度小,瞬間水量少、壓力低的現(xiàn)象。 


3 使用效果

  從表1可以看出設(shè)備改進(jìn)前焦炭水分高,而且波動(dòng)大,表2的數(shù)據(jù)反映設(shè)備改進(jìn)后焦炭水分降低了,且波幅小,實(shí)現(xiàn)了改造的目的。 

4 結(jié)論

 ?。?)焦炭水分穩(wěn)定且保持在較低水平, 降低了運(yùn)輸成本。避免紅焦長(zhǎng)時(shí)間燒損熄焦車(chē)車(chē)門(mén),有效防止了皮帶燙傷事故,每年可節(jié)約備件費(fèi)用10萬(wàn)余元,同時(shí)也保障了安全生產(chǎn)。 

 ?。?)焦炭水分降低后,為煉鐵廠(chǎng)高爐冶煉操作和節(jié)能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益;焦炭含水量每降低1%,即可降低焦比1%~1.5%,則每年可增加經(jīng)濟(jì)效益5000余萬(wàn)元。 

 ?。?)焦炭水份的穩(wěn)定,波動(dòng)范圍的減小,取得了降本增效的目的,為后道工序創(chuàng)造好條件,取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。來(lái)源:設(shè)備管理網(wǎng)

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