揚子石化基本形成具有自主知識產(chǎn)權的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈

作者: 2019年06月21日 來源:全球化工設備網(wǎng) 瀏覽量:
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近日,廣東某大型石化企業(yè)和揚子石化達成協(xié)議,該企業(yè)將采用揚子石化研究院自主研發(fā)技術和催化劑治理VOCs(揮發(fā)性有機物)尾氣,這是該公司VOCs尾氣治理替代進口的又一成功案例?! 臒o到有,從小到大,揚子石化尾氣

  近日,廣東某大型石化企業(yè)和揚子石化達成協(xié)議,該企業(yè)將采用揚子石化研究院自主研發(fā)技術和催化劑治理VOCs(揮發(fā)性有機物)尾氣,這是該公司VOCs尾氣治理替代進口的又一成功案例。

  從無到有,從小到大,揚子石化尾氣治理技術和系列催化劑成功替代了進口,享譽全國。截至目前,該技術已經(jīng)在南京揚子伊士曼公司、揚子化工廠、南京揚子橡膠公司、常州某新材料公司、南京某儲運公司等國內多家企業(yè)的13套化工裝置上成功應用,使用效果良好,達到了清潔排放的要求。

  自主研發(fā) 突破壁壘

  近年來,隨著國家對環(huán)保重視程度的不斷提高,石油和化工裝置中的揮發(fā)性有機物(VOCs)的排放標準逐年提高。目前,行業(yè)通常采用催化燃燒技術來處理工業(yè)尾氣,將尾氣中的有機物無焰氧化生成水和二氧化碳,能夠節(jié)約大量電能和燃料。

  然而,受技術限制,處理工業(yè)尾氣的催化劑大多采用國外催化劑,售價高昂。揚子石化的PTA裝置尾氣治理也面臨著同樣的難題。為何不自主研發(fā)呢?不僅可以滿足自身需求,而且可以供應國內市場。

  揚子石化算了一筆賬。僅以PTA裝置為例,目前國內PTA產(chǎn)能約4900萬噸/年,而100萬噸產(chǎn)能需要用到此類催化劑約10立方米,全國PTA裝置的需求量就是490立方米。再加上其他化工裝置,市場需求很大,前景看好。

  說干就干,揚子石化研究院擔負起了重任,開始了自主研發(fā)之路,查閱文獻資料,研究技術路線。2013年,他們在該公司化工廠PTA裝置完成了2000小時側線應用試驗;2014年自主搭建了工業(yè)級別催化劑生產(chǎn)的實驗室,成功生產(chǎn)出了可以滿足該公司PTA裝置尾氣處理催化劑。隨后,該公司與生產(chǎn)廠緊密合作,加快該催化劑的工業(yè)應用,努力替代進口催化劑。2016年,他們開發(fā)出適用于尾氣處理工業(yè)級催化劑(YZW-400)。

  工業(yè)應用結果表明:揚子石化自主研發(fā)的技術和催化劑,處理PTA裝置尾氣具有良好效果;該催化劑達到同類型進口催化劑的水平,能夠完全替代進口產(chǎn)品。

  在YZW-400型催化劑的基礎上,3年來,揚子研究院又相繼開發(fā)出針對低溫治理要求的YZW-800型催化劑以及專用于處理大風量低濃度的YZW-200型催化劑。目前,這三種催化劑均以技術服務的形式實現(xiàn)了對外成果轉化。

  現(xiàn)場驗證 贏得信任

  揚子石化研究院有機所VOCs尾氣治理工藝及催化劑開發(fā)項目負責人朱偉介紹,相對于國內傳統(tǒng)技術,揚子石化開發(fā)這項新技術有著四大優(yōu)勢。一是VOCs治理徹底,沒有二次污染,該項技術能將VOCs分解成水和二氧化碳,實現(xiàn)達標排放。二是應用范圍廣,VOCs含量從高濃度到低濃度的廢氣,均能有效治理。三是運行成本低,他們研發(fā)的催化劑能夠取代目前普遍使用的進口催化劑,可節(jié)省三分之二成本。四是安全性能高,該技術是催化氧化技術,在200至300度的工況下運行,遠低于燃燒的火焰溫度,相對于燃燒治理技術,安全性能很高。

  然而,自主研發(fā)的催化劑要想贏得客戶信任打開市場并不容易。朱偉說:“國內化工企業(yè)普遍存在兩個極端,一是只相信國外催化劑,認為只有國外能做好;二是認為國內催化劑價格低廉,沒有經(jīng)過市場檢驗,不信任?!?

  2017年,南京揚子石化橡膠公司順丁橡膠裝置需要尾氣治理,然而,自主技術是否可行?即便是自己企業(yè),橡膠公司也有顧慮。因為該裝置需要的尾氣催化劑必須穩(wěn)定性高,尾氣處理效果好,才能達到國家*新的環(huán)保要求。為此,橡膠公司邀請國內國外共5家尾氣治理企業(yè)現(xiàn)場試驗。

  為了做好現(xiàn)場試驗,揚子石化研究院對目前使用的3種催化劑進行性能評價測試,根據(jù)自主研發(fā)的工業(yè)治理催化劑技術,制定了催化劑評價試驗方案,詳細分析了主要污染物的種類、濃度及風量等參數(shù)。在微型催化氧化催化劑評價裝置上對主要污染物進行模擬,實現(xiàn)了在不同起燃溫度下對污染物轉化率的評價。然后,在順丁橡膠裝置上進行側線試驗,在不同的溫度點進行測試,側線試驗證明,催化劑性能穩(wěn)定,尾氣處理效果優(yōu)異。試驗結果,讓揚子橡膠公司充分信服,成功勝出。

  揚子研究院全程指導橡膠公司催化劑的安裝和調試,并對燃燒工藝進行分析,給出了順丁裝置優(yōu)化的運行參數(shù)和催化劑的使用建議,*終使得順丁橡膠裝置尾氣實現(xiàn)了排放達標。橡膠公司的成功應用,為揚子石化尾氣處理技術和催化劑打響了市場,增強了知名度。

  量身定做 個性治理

  “VOCs尾氣治理工藝的核心技術就是催化劑,目前我們針對不同VOCs濃度場合,開發(fā)出了各種性能不同的催化劑,并且能夠為客戶量身定做催化劑,確保了VOCs尾氣治理的可靠性、安全性和經(jīng)濟性!”朱偉介紹。

  目前,揚子石化VOCs尾氣治理細分為三大類應用場合。一是高濃度VOCs場合,主要用于碼頭、罐區(qū)、裝車臺等場合;二是中濃度VOCs場合,主要是PTA、橡膠等化工裝置;三是低濃度VOCs場合,主要是化工裝置現(xiàn)場無組織排放VOCs,幾乎覆蓋了VOCs治理的方方面面。

  特別是針對各種不同的特殊化工裝置,揚子石化量身定做尾氣處理技術和催化劑。2017年9月,江蘇連云港一家大型石化企業(yè)的裝車臺需要進行尾氣處理。該裝車臺裝卸的是丙烯腈,屬于劇毒化學品,國家要求非常嚴格,要求VOCs排放要低于0.5毫克/立方米。揚子石化的催化劑能不能達到處理要求?該企業(yè)有很大顧慮。

  為此,揚子石化研究院為該企業(yè)量身定做技術處置方案,并且邀請該企業(yè)相關負責人來到研究院,在實驗室內現(xiàn)場驗證??蛻粲H眼看到,含有丙烯腈尾氣通過催化劑處理后,完全達標。該企業(yè)和揚子石化爽快簽下合同。該企業(yè)采用揚子石化技術后,處置效果達到了預期目標。

  2018年9月,揚子石化研究院又為揚子伊士曼公司量身定做了處置方案,效果顯著,尾氣排放持續(xù)保持在0.5毫克/立方米以下,這在水平業(yè)內鮮見,以至于地方環(huán)保部門對企業(yè)起了疑心。環(huán)保部門來到企業(yè)現(xiàn)場檢測,結果證明確實如此,他們對揚子伊士曼公司提出了表揚,對揚子石化的環(huán)保技術挑大拇指稱贊。

  揚子石化的尾氣處理技術和系列催化劑在化工行業(yè)內名氣越來越響,許多化工企業(yè)主動聯(lián)系,要求采用揚子的技術。截至目前,該技術已經(jīng)在國內多家企業(yè)的13套化工裝置上成功應用,使用效果良好,達到了清潔排放的要求。

  目前,揚子石化VOCs尾氣治理技術已經(jīng)獲得了3項國家發(fā)明專利,并獲得了2項科技成果獎。揚子石化研究院還將以該項技術為依托,開發(fā)出系列催化劑及成套工藝技術,拓展在新領域的用途,并推廣吸附-自催化脫附、低溫煙氣脫硝、廢堿催化濕式氧化處理等環(huán)保工藝應用,滿足達標清潔排放要求,2020年基本形成具有自主知識產(chǎn)權的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈,全面替代進口產(chǎn)品。

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