茂名石化新脫輕塔*運行周期實現(xiàn)優(yōu)化增效過億元

作者: 2019年05月16日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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5月12日,茂名石化2017年重大技改項目丁烯車間新增脫輕塔系統(tǒng)隨著下游茂名巴斯夫異壬醇裝置大修同步停車實施首次大修。該項目自2017年5月投用以來,有效解決了公司醚后碳四平衡困難的問題,累計為異壬醇裝置提供原料
5月12日,茂名石化2017年重大技改項目丁烯車間新增脫輕塔系統(tǒng)隨著下游茂名巴斯夫異壬醇裝置大修同步停車實施首次大修。該項目自2017年5月投用以來,有效解決了公司醚后碳四平衡困難的問題,累計為異壬醇裝置提供原料抽余液-2產(chǎn)品約37.08萬噸,同時還有效利用高壓聚乙烯裝置副產(chǎn)蒸汽10.86萬噸減少蒸汽外購成本,創(chuàng)效過億元,實現(xiàn)了物料平衡、增產(chǎn)增效、降本增效一舉三得。

  新脫輕塔投產(chǎn)初期,由于原料醚后碳四中丁二烯的含量高達(dá)3000mg/kg,在脫輕塔塔底無法脫除,抽余液-2產(chǎn)品中的丁二烯含量達(dá)不到低于2500mg/kg的指標(biāo)要求,產(chǎn)品無法合格采出。對此,車間組織技術(shù)攻關(guān),通過增加一條跨線將1號MTBE裝置的醚后碳四引入新脫輕塔,實現(xiàn)了來自煉油和化工兩股原料的混兌。摻混后,抽余液-2產(chǎn)品中的丁二烯含量迅速降至2200mg/kg,實現(xiàn)了產(chǎn)品合格采出。隨后,車間加強對新舊脫輕塔的運行監(jiān)控,通過對兩座塔的負(fù)荷、塔頂損失、塔底采出等數(shù)據(jù)進行分析,及時調(diào)整操作,使新舊脫輕塔的運行狀況明顯好轉(zhuǎn),塔頂丁烯-1的損失大幅下降。其中,舊脫輕塔從原來的15%降至2.5%,新脫輕塔從開始的1.1%下降至0.25%,抽余液-2產(chǎn)品產(chǎn)量相應(yīng)得到明顯提升。

  2018年3月,為優(yōu)化高壓聚乙烯裝置副產(chǎn)蒸汽利用,組織對新脫輕塔實施了利用高壓聚乙烯裝置副產(chǎn)蒸汽項目改造。經(jīng)過歷時一個月的加緊施工,改造項目于2018年4月14日正式投用,實現(xiàn)了利用副產(chǎn)蒸汽替代管網(wǎng)低壓蒸汽。按新脫輕塔消耗高壓副產(chǎn)蒸汽12噸/小時的用量計算,每天可減少外購低壓蒸汽用量288噸,每年可節(jié)約外購動力費用超千萬元。
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標(biāo)簽:丁烯 新脫輕塔

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