上海石化渣油加氫裝置實現(xiàn)環(huán)保停工

作者: 2019年05月13日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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4月22日至29日,中國石化上海石化股份公司390萬噸/年渣油加氫裝置攻克難關(guān),成功實現(xiàn)了罐區(qū)無異味、氫氣全回收、卸劑低成本的環(huán)保停工?! ≡图託涫侵赜图庸ぱb置,運行末期反應(yīng)器床層平均溫度高達(dá)400℃,系統(tǒng)壓力
4月22日至29日,中國石化上海石化股份公司390萬噸/年渣油加氫裝置攻克難關(guān),成功實現(xiàn)了罐區(qū)無異味、氫氣全回收、卸劑低成本的環(huán)保停工。

  渣油加氫是重油加工裝置,運行末期反應(yīng)器床層平均溫度高達(dá)400℃,系統(tǒng)壓力高達(dá)15.6MPa,停工必須經(jīng)過蠟油循環(huán)降溫、柴油循環(huán)注入阻燃劑等過程。

  面對高溫高壓的停工難題,該公司未雨綢繆,早在去年下半年就組織攻關(guān)小組攻克難題,全面細(xì)化停工方案,力爭實現(xiàn)環(huán)保停工的目標(biāo)。

  在此次停工過程中,蠟油、柴油循環(huán)后的置換油需要退到罐區(qū)。如果退油壓力在2.8MPa左右,置換油中氫氣、輕烴等溶解氣體容易散發(fā),導(dǎo)致罐區(qū)異味。攻關(guān)小組經(jīng)過反復(fù)論證,將低分系統(tǒng)壓力降低到0.6MPa,充分釋放溶解氣,有效解決了外送置換油中的夾氣難題,杜絕異味散發(fā)并保證罐區(qū)安全。

  據(jù)介紹,在逐步降低系統(tǒng)壓力過程中,傳統(tǒng)做法是通過緊急泄壓直接排入高壓火炬系統(tǒng),這將造成氫氣損失。為此,該公司將渣油加氫與下游裝置進(jìn)行協(xié)調(diào),即通過優(yōu)化,以每小時5000立方米的速度將系統(tǒng)氫氣送入PSA裝置,實現(xiàn)對高純度氫氣的回收利用。

  在停工末期,如何將催化劑床層溫度降至更低是一個行業(yè)難題,如果延長降溫時間,會拖延停工周期;如果降溫不徹底,又會造成床層溫度高,給卸劑帶來難度。一旦溫度高,卸劑時間就會長,且要使用大量干冰降溫。由于對困題預(yù)想在前,該公司采取提前關(guān)停循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)、及時停用管道伴熱等措施,在不使用干冰的情況下,在時間節(jié)點內(nèi),將催化劑床層溫度降至30℃以下,反應(yīng)器器壁溫度降至60℃以下,創(chuàng)下該裝置停工歷史*好紀(jì)錄,處于同行業(yè)*水平。
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