金陵石化:節(jié)日芳烴裝置優(yōu)化生產(chǎn)挖潛忙

作者: 2019年05月06日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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5月1日,金陵石化芳烴聯(lián)合裝置中控室進(jìn)門前的墻上,裝置生產(chǎn)標(biāo)牌上顯示“安全運(yùn)行908天”。​  五一小長假,該裝置安全生產(chǎn)挖潛忙。今年以來,芳烴聯(lián)合裝置持續(xù)不斷實施優(yōu)化生產(chǎn),以此夯實裝置平穩(wěn)性、深挖潛
5月1日,金陵石化芳烴聯(lián)合裝置中控室進(jìn)門前的墻上,裝置生產(chǎn)標(biāo)牌上顯示“安全運(yùn)行908天”。​
  五一小長假,該裝置安全生產(chǎn)挖潛忙。今年以來,芳烴聯(lián)合裝置持續(xù)不斷實施優(yōu)化生產(chǎn),以此夯實裝置平穩(wěn)性、深挖潛降能耗、精細(xì)操作提產(chǎn)量,效果明顯。1~4月,聯(lián)合裝置平穩(wěn)率為99.34%,裝置產(chǎn)品能耗每噸下降2.2%,鄰二甲苯產(chǎn)品每天增產(chǎn)24噸。

  跟蹤優(yōu)化100個關(guān)鍵數(shù)據(jù)保平穩(wěn)

  5月1日9:00,該公司芳烴裝置工藝一班外操歐俊,細(xì)查裝置中間罐區(qū)關(guān)鍵參數(shù),溫度26攝氏度,壓力0.6千帕,正常。

  從2008年12月裝置投產(chǎn)至今,該公司芳烴聯(lián)合裝置吸附劑已經(jīng)使用10多年,為了深度發(fā)揮吸附劑末期性能,運(yùn)行部專門設(shè)立了“裝置生產(chǎn)優(yōu)化小組”,認(rèn)真分析吸附劑活性、歧化負(fù)荷、吸附區(qū)回流比、異構(gòu)化深度等多種影響生產(chǎn)的因素,長期跟蹤100多個關(guān)鍵數(shù)據(jù),反復(fù)實踐摸索優(yōu)化,將裝置各部位的溫度、壓力、液位、流量等關(guān)鍵參數(shù)范圍調(diào)至*優(yōu)。并在班組開展勞動競賽,細(xì)化措施,激勵職工為增產(chǎn)創(chuàng)收比拼。

  同時,因市場變化裝置負(fù)荷調(diào)整較頻繁,這不利于安穩(wěn)生產(chǎn)。對此,優(yōu)化小組根據(jù)原料性質(zhì),及時通過調(diào)整反應(yīng)溫度等方式優(yōu)化重整反應(yīng)的苛刻度,以此兼顧芳烴的轉(zhuǎn)化率與副反應(yīng)的平衡。并依托公司智能生產(chǎn)較好的條件,建立重整大數(shù)據(jù)平臺,全方位跟蹤和調(diào)整運(yùn)行參數(shù),保持裝置平穩(wěn)運(yùn)行。

  今年前四個月,聯(lián)合裝置平穩(wěn)率99.34%,同比增加0.2%

  提升爐效裝置能耗降低2.2%

  5月1日16:20,工藝一班班長鄒健現(xiàn)場巡檢歧化進(jìn)料加熱爐瓦斯量,每小時260立方米,與操作室DCS數(shù)據(jù)核實相符,正常。

  今年以來,技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品市場行情,從歧化催化劑特性著手調(diào)整,通過嚴(yán)格控制歧化原料配比、反應(yīng)溫升參數(shù)來提高歧化反應(yīng)增產(chǎn)碳八芳烴。他們在保證反應(yīng)轉(zhuǎn)化率的同時,將歧化反應(yīng)溫升穩(wěn)定在21攝氏度以上,降低了歧化反應(yīng)爐瓦斯耗量。目前,碳八芳烴選擇性同比上升一個百分點(diǎn),歧化加熱爐瓦斯耗量降至每小時260立方米左右,同比上年305立方米,降低14%。

  “加熱爐為能耗大戶,占聯(lián)合裝置總能耗的70%以上?!惫に噯T陳柳元說。

  為此,他們從事后算賬變?yōu)槭虑翱刂坪褪轮斜O(jiān)督。利用檢修時機(jī)對二甲苯加熱爐進(jìn)行改造,新增CO分析儀和火焰檢測器,并增加控制鼓風(fēng)機(jī)變頻系統(tǒng),將加熱爐更新為高效低氮燃燒器和鑄鐵板式空氣預(yù)熱器。實時監(jiān)控火嘴燃情況,嚴(yán)格控制爐膛氧含量、負(fù)壓和排煙溫度等參數(shù),提高爐效。

  1~4月,二甲苯加熱爐效率保持在93%以上,芳烴聯(lián)合裝置綜合能耗每噸635.6千克標(biāo)油,同比上年下降14.5千克標(biāo)油,降幅2.2%。

  精細(xì)控制鄰二甲苯日產(chǎn)量提高24噸

  5月2日10:00,在芳烴聯(lián)合裝置主控室,一橫班主操小吳,機(jī)敏地把二甲苯塔回流量提高至每小時928噸的*大量,并實時跟蹤二甲苯單元生產(chǎn)情況。

  “二甲苯塔進(jìn)料量達(dá)到操作極限,還須根據(jù)情況對溫差、回流量等關(guān)鍵控制參數(shù)精細(xì)調(diào)整,外操也要隨時去現(xiàn)場仔細(xì)調(diào)節(jié)關(guān)聯(lián)流程的閥門?!毙墙榻B。

  “為了保持產(chǎn)量*高,我們將優(yōu)化后的精細(xì)操作要求,以工藝通知形式下發(fā)班組,嚴(yán)格執(zhí)行溫度、流量、壓力、液位、回流比等方面的具體操作。”裝置主任師柏成鋼說。

  近年來,裝置技術(shù)人員通過對上百個參數(shù)跟蹤、梳理、分析及優(yōu)化,*終細(xì)化了26項操作規(guī)定,如重整負(fù)荷提前下調(diào)每小時1噸時,則需及時將裝置外補(bǔ)碳八量上調(diào)每小時0.2噸,按照先降后升原則,在保質(zhì)量下盡力實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)量*大化。

  4月中旬,1號連續(xù)重整裝置按計劃停工,停工后二甲苯塔物料工況發(fā)生較大變化,進(jìn)料量約降低每小時30噸的碳八以上芳烴物料。技術(shù)人員及時轉(zhuǎn)變生產(chǎn)策略,通過加大外補(bǔ)碳八量增產(chǎn)鄰二甲苯,操作人員優(yōu)化操作,精心控制,提高了產(chǎn)品產(chǎn)量。

  目前,聯(lián)合裝置對二甲苯產(chǎn)量每天保持在1680噸以上,鄰二甲苯日產(chǎn)量由原先259噸提升到283噸,每天增產(chǎn)24噸,而且純度保持97%以上,滿足用戶的要求。
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