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茂名石化:全密度裝置創(chuàng)下690天長跑新紀錄

作者: 2019年02月22日 來源:全球化工設備網(wǎng) 瀏覽量:
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截止到2019年2月20日,茂名石化化工分部全密度車間全密度裝置連續(xù)運行690天,打破了687的歷史*長記錄。目前裝置安全平穩(wěn)運行,繼續(xù)創(chuàng)造新的運行紀錄。操作優(yōu)化解瓶頸  2017年~2018年期間,全密度裝置切換牌號72次
截止到2019年2月20日,茂名石化化工分部全密度車間全密度裝置連續(xù)運行690天,打破了687的歷史*長記錄。目前裝置安全平穩(wěn)運行,繼續(xù)創(chuàng)造新的運行紀錄。
操作優(yōu)化解瓶頸

  2017年~2018年期間,全密度裝置切換牌號72次,并在2018年成功開發(fā)了流延聚乙烯PE-L F274PB/PE-L F234PB、人造草PE-LT272、己烯產(chǎn)品PE-L M2730P-6等4個新產(chǎn)品。裝置產(chǎn)品牌號切換,熔融指數(shù)、密度跨度大,狀態(tài)頻繁變更,容易導致反應器分布板堵塞、K-4003循環(huán)氣壓縮機軸振動上升、E-4002循環(huán)氣冷卻器換熱效果下降、脫氣倉頂部過濾袋堵塞等問題的出現(xiàn)。這些就是影響裝置長周期運行的“攔路虎”。針對這些情況,工藝組對切換方案的步驟進行細化,對操作參數(shù)的要求進一步明確,操作工嚴格按照關鍵機組和重點部位的標準操作法和工藝指標規(guī)范操作,對工藝操作參數(shù)實施嚴密監(jiān)控,讓反應器至今處于“健康”周期的運行。

班組競賽保安全

  “外操,造粒系統(tǒng)高壓蒸汽流量比昨天的用多了10kg/h,快去檢查下模頭、熔融泵的蒸汽手閥有沒有完全關!”“外操,送完粉料了,快去停振動篩、記得關加料器軸封氮”……這樣的對話在全密度裝置控制室經(jīng)常響起,而這只是各班組間長期開展勞動紅旗競賽的一個縮影。

  車間針對生產(chǎn)實際,將裝置生產(chǎn)劃分為隱患排查、節(jié)能降耗、現(xiàn)場管理三個部分,將職工的責任和利益與裝置安穩(wěn)運行有機結(jié)合在一起,車間相關負責人每周將競賽情況匯總對比一次,每月獎金兌現(xiàn)一次,各班組間形成了你追我趕的有效競爭機制,分部舉辦的每日“好人好事”評比,極大地調(diào)動了一線職工的積極性。同時,車間每月各評出一名安全環(huán)保之星、科學巡檢之星和平穩(wěn)操作之星,使全體職工從細微之處找出挖潛措施,做到既強化安全生產(chǎn),又杜絕效益流失點。進入2018年,及時發(fā)現(xiàn)并處理了E-2001內(nèi)漏、蒸汽管線有沙眼等多起事故,大大提高了裝置的安全水平,使事故隱患失去了藏身之地。

  “我們比的是哪個班控制更穩(wěn),指標更優(yōu),配合更協(xié)調(diào)!”“好人好事也提升了大家的收入和工作積極性!”說起班組之間這些競賽,職工們津津樂道。

崗位練兵提素質(zhì)

  “當裝置出現(xiàn)晃電,迅速確認DCS、SIS各操作站是否正?!痹谲囬g組織的月度崗位練兵中,新人小李也能對答如流。

  “裝置控制點多,操作細節(jié)繁瑣,只有不斷強化培訓,提高職工操作水平,才能保證裝置的長周期運行。”負責車間培訓工作的工藝員凌敏說道。為此,車間在鼓勵職工精心操作、精細巡檢的同時,積極開展“月度抽考、崗位練兵、每日抽問”等培訓活動,使每位職工在不斷的歷練中完成個人知識的升華和蛻變。另外,利用近期擠壓機停車送粉料的契機,對每一個班的外操進行實操培訓,讓外操獨立開停擠壓機,工藝員及班組長在旁觀看,切實有效的提升了外操的操作水平。
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