金陵石化:消瓶頸水煤漿空分供氮增三成保供

作者: 2019年02月20日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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“現(xiàn)在,每小時供中壓氮氣25000立方米?!?月15日10:00,金陵石化水煤漿空分裝置工藝員王濤,仔細(xì)檢查工藝表盤后露出了欣喜的笑容,因為供氮量比之前提升了30%,他趕緊將數(shù)據(jù)記錄在隨身攜帶的本子上?! ≡摴舅?
“現(xiàn)在,每小時供中壓氮氣25000立方米?!?月15日10:00,金陵石化水煤漿空分裝置工藝員王濤,仔細(xì)檢查工藝表盤后露出了欣喜的笑容,因為供氮量比之前提升了30%,他趕緊將數(shù)據(jù)記錄在隨身攜帶的本子上。

  該公司水煤漿空分裝置的純化器是供氮、制氧的重要保供設(shè)備,它直接關(guān)系裝置后續(xù)工序的制氫能力。該設(shè)備自2005年投用已運行近13年,部分設(shè)施老化,每小時供中壓氮氣*高僅達(dá)19000立方米,*高供氧氣為45000立方米。以往通過一些臨時措施雖有成效,但“病根”未除。為此,今年初該公司組織工藝技術(shù)人員在設(shè)備制造商的指導(dǎo)下,對純化器進(jìn)行全身性“體檢”,查準(zhǔn)“病根”,*終,找到關(guān)鍵問題就是需要更換催化劑。

  時間緊,任務(wù)重,為保證更換催化劑順利,純化器所在的空分裝置組織人員成立換劑管理小組,提前準(zhǔn)備,督促施工隊焊接承壓支撐,安排腳手架搭設(shè),施工中24小時全程監(jiān)控作業(yè)環(huán)節(jié),確保了施工的安全、質(zhì)量和進(jìn)度。*終,經(jīng)過5天4夜連續(xù)奮戰(zhàn),圓滿完成了分子篩等催化劑的更換,裝置一次開車成功。設(shè)備穩(wěn)定運行數(shù)據(jù)表明,每小時供中壓氮氣*高達(dá)25000立方米,同比換劑前提升30%;供氧氣50000立方米,提高11%,保證了水煤漿裝置高負(fù)荷制氫,為公司整體煉油裝置生產(chǎn)用氫用氮提供了重要保證。
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