廣州石化3號(hào)聚丙烯裝置安全環(huán)保完成檢修
作者: 2019年01月30日 來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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1月22日21時(shí)28分,廣州石化3號(hào)聚丙烯裝置檢修后一次開(kāi)車(chē)成功,標(biāo)志著該裝置檢修消缺工作順利完成?! ”敬螜z修項(xiàng)目主要包括E201/E251換熱器更換,A201/A251攪拌電機(jī)更換等155項(xiàng)。裝置停工前,裝置人員不斷優(yōu)化停工
1月22日21時(shí)28分,廣州石化3號(hào)聚丙烯裝置檢修后一次開(kāi)車(chē)成功,標(biāo)志著該裝置檢修消缺工作順利完成。
本次檢修項(xiàng)目主要包括E201/E251換熱器更換,A201/A251攪拌電機(jī)更換等155項(xiàng)。裝置停工前,裝置人員不斷優(yōu)化停工方案,最大限度回收氣相丙烯,實(shí)現(xiàn)了“氣不上天、油不落地”環(huán)保目標(biāo)。
1月10日10時(shí),3號(hào)聚丙烯裝置按計(jì)劃停工消缺,操作人員嚴(yán)格按照優(yōu)化后的停工方案進(jìn)行丙烯回收。技術(shù)人員通過(guò)兩臺(tái)壓縮機(jī)將管線(xiàn)內(nèi)物料返回至反應(yīng)器,并借助尾氣壓縮機(jī)低兩個(gè)反應(yīng)器壓力,提高丙烯回收量,再將反應(yīng)系統(tǒng)內(nèi)的丙烯壓送至氣液分離罐進(jìn)行液化和回收。同時(shí),裝置改變以往終止劑注入后迅速切換高壓氮?dú)庵帘_洗管線(xiàn)的操作時(shí)機(jī),避免惰性氣體在系統(tǒng)內(nèi)過(guò)多積聚,最大限度回收氣相丙烯。在裝置人員的努力下,本次停工消缺成功回收氣相丙烯近80噸。
“這些回收的丙烯在裝置檢修開(kāi)工后,可作為生產(chǎn)原料返回,不僅減少了物料外排、降低能耗,而且避免效益流失,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保和效益雙贏。”裝置主管鐘遠(yuǎn)翔說(shuō)。
在積極做好丙烯回收的同時(shí),裝置加強(qiáng)了檢修現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的管控,對(duì)設(shè)備排出的廢油及時(shí)收集并統(tǒng)一回收至污油罐。在用高壓水沖洗高位換熱器入口管線(xiàn)時(shí),技術(shù)人員想方設(shè)法,利用二十多米長(zhǎng)的包裝袋制作成臨時(shí)輸送線(xiàn),將堵塞在換熱器里的粉料輸送到一樓收集槽內(nèi)集中處理,確保檢修現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)保。
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