我國首套釕系低溫低壓合成氨示范裝置平穩(wěn)運行8600小時

作者: 2019年01月25日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司和福州大學(xué)等共同開發(fā)的釕系氨合成催化劑及“鐵釕接力催化”低溫低壓合成氨成套技術(shù),在江蘇禾友化工萬噸級合成氨工業(yè)裝置上平穩(wěn)運行8600小時,并于1月21日順利通過中國石油與化學(xué)工
北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司和福州大學(xué)等共同開發(fā)的釕系氨合成催化劑及“鐵釕接力催化”低溫低壓合成氨成套技術(shù),在江蘇禾友化工萬噸級合成氨工業(yè)裝置上平穩(wěn)運行8600小時,并于1月21日順利通過中國石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會組織的專家標(biāo)定。

  本次標(biāo)定對裝置長周期運行水平進(jìn)行了總體評價,主要考察裝置實際運行水平和催化劑壽命,獲取技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗以及設(shè)備運行狀況?,F(xiàn)場考核和標(biāo)定結(jié)果顯示:工業(yè)裝置連續(xù)穩(wěn)定運行期間的反應(yīng)壓力10.1~10.5 MPa、釕催化劑熱點溫度432~440 ℃、釕催化劑床層出口溫度423~430℃、出口氨濃度17.6~18.7%、氨凈值14.51~15.58 %,達(dá)到設(shè)計要求和預(yù)期目標(biāo)。

  由中國工程院院士舒興田、中國石油咨詢中心高級工程師門存貴帶領(lǐng)的考核專家組一致認(rèn)為,“鐵釕接力催化”低溫低壓合成氨工業(yè)裝置反應(yīng)壓力平穩(wěn),釕催化劑床層及合成塔出口溫度穩(wěn)定,反應(yīng)器出口氨濃度和氨凈值穩(wěn)定,釕系氨合成催化劑活性和穩(wěn)定性高,成套技術(shù)、工藝及裝置滿足工業(yè)連續(xù)生產(chǎn)要求。該成套技術(shù)節(jié)能效果和經(jīng)濟效益顯著,本質(zhì)安全性進(jìn)一步提高,社會和環(huán)境效益好,有利于合成氨工業(yè)升級換代。

  舒興田表示:“傳統(tǒng)的合成氨工業(yè)采用鐵系催化劑反應(yīng)壓力高、溫度高、能耗高,效率低。三聚環(huán)保與福州大學(xué)組成的研發(fā)團隊在高活性、高穩(wěn)定性的釕系催化劑以及在鐵釕連串催化成套技術(shù)上取得的突破,將支撐我國合成氨工業(yè)技術(shù)實現(xiàn)跨越式的進(jìn)步。”

  該項目研發(fā)團隊負(fù)責(zé)人、福州大學(xué)化肥催化劑國家工程研究中心主任江莉龍告訴記者,這項技術(shù)歷經(jīng)兩代人20多年的艱苦努力研發(fā)成功,通過產(chǎn)學(xué)研深度融合,該技術(shù)在江蘇禾友化工有限公司首次實現(xiàn)了萬噸級工業(yè)示范,在降低生產(chǎn)成本和提高產(chǎn)量上顯示出良好前景。以18萬噸/年合成氨裝置為例初步估算,該成套技術(shù)每年將為企業(yè)節(jié)省能耗支出3000多萬元,提高產(chǎn)能33.6%以上,新增產(chǎn)值1億多元。

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