雅克拉采氣廠信息化建設增效成績顯著

作者: 2019年01月22日 來源:全球化工設備網(wǎng) 瀏覽量:
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西北油田雅克拉采氣廠去年以來通過信息化建設,不斷深化管理,在經(jīng)營管理、安全保衛(wèi)、環(huán)境保護、生產(chǎn)運行和人力資源等方面取得了“提升了生產(chǎn)運行效率,降低了勞動強度”“提升了現(xiàn)場管控水平,降低了安全風險”和“
西北油田雅克拉采氣廠去年以來通過信息化建設,不斷深化管理,在經(jīng)營管理、安全保衛(wèi)、環(huán)境保護、生產(chǎn)運行和人力資源等方面取得了“提升了生產(chǎn)運行效率,降低了勞動強度”“提升了現(xiàn)場管控水平,降低了安全風險”和“提升了經(jīng)營管理水平,降低了生產(chǎn)成本”的“三升三降”的良好成效。
  雅克拉采氣廠地處新疆南疆大漠戈壁,自然環(huán)境惡劣,油氣田具有“兩高一強”(高溫、高壓、強腐蝕)的特點,對油氣井和集氣處理站的安全可靠性要求非常高。為減少人工值守,提高安全風險管控水平,采氣廠在地面設施設計上采用超前的設計理念,實現(xiàn)了井口資料自動采集,站內(nèi)工藝流程高度自動化控制以及緊急狀態(tài)下的井站安全聯(lián)鎖控制,在油氣田初始開發(fā)階段就實現(xiàn)了全過程的自動化控制。隨著生產(chǎn)過程的不斷深入,該廠不斷完善井站自動化系統(tǒng),通過信息化提升手段,使生產(chǎn)參數(shù)得到有效監(jiān)控,大大降低了運行成本,為智能油氣田建設打下了堅實的基礎。

  提升了生產(chǎn)運行效率,降低了勞動強度

  “信息化建設,讓我們由原來的每天4趟,每趟巡檢時間為2個小時的定時定點巡檢,變成了故障巡檢,大大減少了簡單重復勞動,提升了生產(chǎn)運行效率,降低了勞動強度?!?月20日,雅克拉集氣處理站負責人胡志兵說。

  該廠通過建立信息化遠程管控平臺,推行以遠程監(jiān)控、自動預警、機動巡護為主的井站一體化“管理新模式,做到組織指令統(tǒng)一下達,生產(chǎn)指令同步執(zhí)行,提高生產(chǎn)效率,減少管理環(huán)節(jié),優(yōu)化用工結構,降低勞動強度。

  以中控室為核心,實現(xiàn)“內(nèi)操+外操”管理模式,內(nèi)操在中控室及時發(fā)現(xiàn)、外操在現(xiàn)場解決問題。大大提升現(xiàn)場管理水平和生產(chǎn)效率,打破了專業(yè)界限,實現(xiàn)了以“普通巡檢工向故障維護師轉變”的模式。

  提升了現(xiàn)場管控水平,降低了安全風險

  “通過‘視頻監(jiān)控+聲光預警+遠程關井+應急處置’一套‘組合拳’處理險情由原來的一個小時,縮短到不到21分鐘,整個過程安全高效,險情處理過程中信息化系統(tǒng)起到了極為關鍵的作用,不但提升了現(xiàn)場管控水平,還降低了安全風險?!贝鬂硥渭瘹馓幚碚矩撠熑艘μ锶f說。

  該廠通過遠程生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集、遠程實時視頻監(jiān)控、運行參數(shù)異常報警等功能,提高重點部位、重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全隱患發(fā)現(xiàn)速度,有效提升安全生產(chǎn)防控能力,降低安全風險,提高油氣井生產(chǎn)安全水平。井口具備超高壓自動關井和生產(chǎn)異常預報警,當下游集氣站場發(fā)生意外和失控時,能通過自動關井或遠程關井快速截斷井口氣源,降低生產(chǎn)事故發(fā)生率,減少生產(chǎn)安全風險。

  由于井底出砂,YK18井左翼固定式節(jié)流閥于1月18日13:59:06秒發(fā)生刺漏,視頻監(jiān)控軟件發(fā)出畫面移動偵測報警,中控室值班人員迅速匯報險情并果斷采取遠程關井措施,13:59:14秒啟動遠程關井程序,地面安全閥關閉切斷井筒油氣流。14:20:05秒值班人員趕到井場關閉回壓管線閥門,更換固定式節(jié)流閥,重新開井生產(chǎn),前后用時不到21分鐘。

  該廠通過參數(shù)監(jiān)測、視頻監(jiān)控、音頻預警、遠程關井等功能,對生產(chǎn)現(xiàn)場實現(xiàn)全方位、全天候視頻監(jiān)控,第一時間發(fā)現(xiàn)井口異常,全年攔截閑雜人員進入井場82次,自動關井成功率100%,油氣田物資設備被盜事件、爆管等惡性安全事故為零。

  提升了經(jīng)營管理水平,降低了生產(chǎn)成本

  “通過信息化系統(tǒng)應用平臺,我們及時把握和分析現(xiàn)場生產(chǎn)動態(tài),提高精細化管理水平,降低生產(chǎn)成本,去年累計創(chuàng)造效益達1047萬元?!毖趴死蓺鈴S廠長李柏林說。

  該廠通過信息化建設,巡檢模式由常規(guī)巡檢轉變?yōu)楣收涎矙z和重點區(qū)域巡檢,偏遠單井實現(xiàn)無人值守,大大減少人員用工及車輛使用情況,原巡檢班的常規(guī)巡檢工作由中控崗通過視頻監(jiān)控完成,在生產(chǎn)單元不斷增加的情況下,實現(xiàn)了用工量的負增長,累積減少用工量80人次,占總人數(shù)的23.8%。

  通過巡檢制度優(yōu)化,去年外租車輛行駛公里數(shù)預計96.1萬公里,去前年150萬公里減少54.2萬公里,實現(xiàn)了降本增效。

  該廠通過現(xiàn)場運行參數(shù)的實時監(jiān)控,能及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題(刺漏、爆管、井噴),可以對突發(fā)事故進行預警,通過井口實時監(jiān)控系統(tǒng),進行遠程關斷,現(xiàn)場處理時間由6個小時縮短到3個小時,環(huán)保污染治理費用大幅下降,2018年比2017年減少凝析油損失20余噸。
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