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30年老裝置煥發(fā)創(chuàng)效新活力

作者: 2018年12月25日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量:
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1~11月,鎮(zhèn)海煉化第一套加氫裂化裝置累計能耗為21.878千克標(biāo)油/噸,實現(xiàn)連續(xù)7年下降?! ≡撗b置是我國第一套國產(chǎn)化高壓加氫裂化裝置,運行時間接近30年,設(shè)備老舊、工藝流程不再先進。裝置員工立足精益管理,把突破
1~11月,鎮(zhèn)海煉化第一套加氫裂化裝置累計能耗為21.878千克標(biāo)油/噸,實現(xiàn)連續(xù)7年下降。

  該裝置是我國第一套國產(chǎn)化高壓加氫裂化裝置,運行時間接近30年,設(shè)備老舊、工藝流程不再先進。裝置員工立足精益管理,把突破口放在技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能降耗上,向老裝置要效益,裝置始終處于較好運行水平,各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)良好,老裝置煥發(fā)出新活力。

優(yōu)化措施降低蒸汽消耗

  “今天焦化蠟油直供量會增加,要做好熱量平衡優(yōu)化工作,注意調(diào)整自產(chǎn)蒸汽的發(fā)汽量,把熱量用足?!痹?1月25日早上的交接班會上,值班的加氫裂化主管孫興對當(dāng)天生產(chǎn)優(yōu)化調(diào)整進行了詳細(xì)安排。

  10∶00,加氫裂化裝置精制系列蒸汽發(fā)生器的入口溫度從247攝氏度開始逐步上升——250攝氏度,252攝氏度,254攝氏度。“平穩(wěn)了,蒸汽發(fā)生器入口溫度提高7攝氏度,每小時多產(chǎn)蒸汽0.5噸。”忙了一通的內(nèi)操柴榮高興地說。

  蒸汽發(fā)生器入口溫度可以利用裝置內(nèi)部的熱能來提升,而原本這些裝置反應(yīng)后產(chǎn)生的高溫還需要空冷系統(tǒng)來冷卻。一增一減,收益明顯。技術(shù)人員和崗位員工優(yōu)化生產(chǎn)操作,盡量多產(chǎn)蒸汽,大大減少了外部系統(tǒng)管網(wǎng)蒸汽消耗。該優(yōu)化措施是技術(shù)人員通過模擬軟件計算的結(jié)果,在能耗分析這個“必修課”上,他們對裝置進行建模,實施模擬計算來優(yōu)化操作條件,為裝置配置更為合理的物料和能量平衡。

  此外,他們還采取了降低富液再生塔的蒸汽耗量等8項優(yōu)化措施。11月份,該裝置1.0兆帕蒸汽單耗比上個月降低0.34個單位,對于能耗持續(xù)下降的裝置來說,極其不易。

技術(shù)創(chuàng)新挖潛增加效益

  截至12月8日,該裝置往復(fù)式新氫壓縮機C302A無級調(diào)量系統(tǒng)技措項目正式投用整整6年,經(jīng)測算,該系統(tǒng)年均節(jié)電800萬千瓦時。

  無級調(diào)量系統(tǒng)是專為往復(fù)式壓縮機設(shè)計的一種氣量調(diào)節(jié)控制系統(tǒng),它實現(xiàn)了壓縮機0~100%范圍內(nèi)的負(fù)荷無級、穩(wěn)定調(diào)節(jié),在保證氣量的同時降低了壓縮機的實際功率,進而達到節(jié)約能耗的目的。

  該系統(tǒng)投用后不久,技術(shù)難度大、手動切換復(fù)雜等問題凸顯。運行部組織攻關(guān)組自主創(chuàng)新,利用DCS控制功能,編制邏輯控制程序,開發(fā)實施了一鍵開機操作程序,既降低了勞動強度,也保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。以該開機系統(tǒng)及方法申請的創(chuàng)新發(fā)明專利已獲國家知識產(chǎn)權(quán)局正式受理。

  “如果家里有臺用了很多年的冰箱,制冷效果差、聲響變大不說,修修補補也在所難免。30年的老裝置要提升,沒有技術(shù)創(chuàng)新是不行的”。煉油三部總工程師凌再申說。

  據(jù)悉,該裝置這幾年進行了30余項技術(shù)創(chuàng)新和技措應(yīng)用,產(chǎn)生的效益很可觀。

“一手準(zhǔn)”提高運行效率

  “外操,現(xiàn)在壓縮機循環(huán)水回水溫度是48攝氏度,低了,你把冷卻器冷卻水關(guān)小一點?!?

  “好咧?!闭谘b置巡檢的外操康永偉接到指令,心領(lǐng)神會,一邊回答一邊加快腳步走到壓縮機水冷器旁,熟練地把循環(huán)水閥門關(guān)了四分之三圈。

  幾分鐘后,對講機又傳來了內(nèi)操張建正的反饋:“52攝氏度,剛好符合工藝控制指標(biāo),小康,可以啊,一調(diào)一個準(zhǔn)吶?!?

  這次操作讓裝置的循環(huán)水用量由400立方米/小時降到350立方米/小時,節(jié)省了八分之一的用量,效果明顯。這樣的生產(chǎn)調(diào)整“一手準(zhǔn)”每個班都有不少,怎樣操作更平穩(wěn)?怎樣操作更節(jié)能?怎樣操作更環(huán)保?各個班組都在暗暗較勁。

  為確保裝置操作平穩(wěn)率保持在較高水平,該區(qū)域員工在加強精細(xì)管理、細(xì)致調(diào)節(jié)每一項指標(biāo)的基礎(chǔ)上下功夫。對于可調(diào)可不調(diào)的參數(shù),裝置崗位人員選擇必然要調(diào),雖然工作量大點,但對降低能耗和平穩(wěn)運行有好處。

  在精調(diào)細(xì)調(diào)的基礎(chǔ)上,他們堅持把平穩(wěn)放在首位,全面推行操作行為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,最大限度減少自選動作,保證規(guī)定動作不走樣,裝置平穩(wěn)率達到98%,成為鎮(zhèn)海煉化老裝置提質(zhì)升級的樣板。

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