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金陵石化:攻難關(guān)2號催化脫硫保持安穩(wěn)長運行

作者: 2018年11月22日 來源:全球化工設(shè)備網(wǎng) 瀏覽量: 403 Forbidden

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截至11月20日,金陵石化2號催化裂化裝置脫硫系統(tǒng),通過優(yōu)化生產(chǎn)、精心操作、在線清洗等措施,攻克了系統(tǒng)運行周期短、頻繁降量洗塔等難題,保持連續(xù)14個月的長周期安穩(wěn)運行。  該公司2號催化裂化脫硫系統(tǒng)由年處理能
截至11月20日,金陵石化2號催化裂化裝置脫硫系統(tǒng),通過優(yōu)化生產(chǎn)、精心操作、在線清洗等措施,攻克了系統(tǒng)運行周期短、頻繁降量洗塔等難題,保持連續(xù)14個月的長周期安穩(wěn)運行。

  該公司2號催化裂化脫硫系統(tǒng)由年處理能力6萬噸的干氣脫硫系統(tǒng)、16萬噸的液化氣脫硫系統(tǒng)以及溶劑再生系統(tǒng)組成,脫硫溶劑為胺類。但使用胺類物質(zhì)脫硫,在系統(tǒng)運行中常存在污染、損失、發(fā)泡、沉鹽等現(xiàn)象,使系統(tǒng)產(chǎn)生脫硫壓降上升快、運行周期短、頻繁降量洗塔等難題,一般3到6個月要清洗一次脫硫塔。

  為此,裝置所在的煉油一部由大師工作室牽頭,成立攻關(guān)組開展難題攻關(guān)。他們從反再系統(tǒng)開始,通過優(yōu)化催化劑活性、反應(yīng)溫度和深度、控制干氣產(chǎn)率等措施,減輕后部脫硫塔的負荷。通過精細操作,降低富液閃蒸罐的壓力,控制貧液溫度,避免重?zé)N進入胺液系統(tǒng)引發(fā)溶劑發(fā)泡。通過控制再生溫度,減少熱穩(wěn)定性胺鹽產(chǎn)生和胺液熱降解損失。同時,他們實施在線清洗溶劑大罐,更新機械過濾器部件和活性炭過濾器,除去溶液中粒度為25微米以上的機械雜質(zhì),以及吸附夾帶的烴類、胺降解產(chǎn)物、腐蝕產(chǎn)物等,防止胺液系統(tǒng)污染。

  一系列措施,2號催化裂化干氣脫硫系統(tǒng)自2017年9月開工以來已經(jīng)連續(xù)安穩(wěn)運行14個月,超出同類脫硫塔的運行時間,實現(xiàn)長周期運行。同時,避免了因洗塔產(chǎn)生的蒸汽與新鮮水消耗,以及溶劑、干氣、液態(tài)烴損失等問題。
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